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K-0BM—S转炉炉衬寿命的提高
太钢公司技术中心 李运平
摘 要 本文阐述了我公司K—OBM—s转炉投产以来,通过对炉衬的材质、砌筑、使
用和维护以及冶炼x-F_,各方面技术进行研究与开发,炉衬寿命由低到高的一个转变过程。
关键字 炉衬 寿命 提高
为了进一步发展不锈钢生产,我公司2000年底新上一条50万吨不锈钢生产线,
K-OBM·S转炉是其中的主体冶炼设备。
K—OBM-S转炉于2002年12月11日投入生产,第一个炉役使用从奥地利奥镁公司
(RHI)进口的低碳镁碳砖,只炼了不锈钢200炉。从炉衬的侵蚀情况看,熔池部位、炉
底风嘴、炉底环缝处侵蚀都很严重。整个炉身来说,渣线位最薄,渣线位炼不锈钢的平均
斤/吨钢。
炉龄低严重制约着不锈钢的正常生产,同时耐材的高消耗也直接影响到不锈钢的成
本,2003年年初我们开始开展K-OBM-s转炉高寿命技术的研究与开发工作。通过对
K-OBM·S转炉使用情况全面细致地跟踪,分析研究了炉衬损毁的原因,从炉衬的材质、
砌筑工艺、使用和维护以及冶炼工艺各方面入手,进行技术研究与开发,取得显著效果,
使得炉衬寿命在炉衬砖国产化后,仍能稳步攀升,2003年最后一个炉役寿命达到703次,
耐材消耗由最初的11.52公斤/吨钢降为6.7公斤/吨钢。
一、我公司K-0Bl|卜S转炉的特点
①起始碳含量高,过程脱碳量大
而我公司K-OBM—S转炉入炉液为预处理铁水或预处理铁水与电炉预熔液的混合液,
初始碳含量高,一般为4.096以上,是AOD入炉碳含量(~般为1.5%一1.8%)两倍以上。
初始合金含量低,在K-OBM-S转炉中完成基本的合金化,吹炼过程加入大量高碳合金(10
吨以上的黼e、舢e),吹炼总脱碳量超过5.5%。
②底吹供气强度大,熔池搅拌强烈
因我公司K-OBM-s转炉熔池内碳含量高,脱碳量大,为提高脱碳速度,缩短冶炼时
间,底吹供气强度大,因此底吹气体对炉底特别是风嘴区的冲刷侵蚀更为严重。
③炉底与炉壁不同步,影响整个炉衬的使用
因K—∞}S转炉炉底供气的工艺特点,转炉炉底侵蚀速度大,不能与炉壁达到同步。
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为了提高转炉炉衬整体寿命,降低耐材消耗,我们采用了炉底热更换技术。热更换炉底后,
小炉底与炉身的接缝处(我们称之为环缝),成为整个炉衬的最薄弱环节,给炉龄的提高
带来一些不确定因素。
二、K-OBM—S转炉的损毁特征
由于K·OBM-S转炉冶炼不锈钢具有特殊的工艺特点,K-OBM—S转炉的损毁具有以下
特征:
(1)脱碳量大,吹炼时间长,过程温度高,造成炉衬高温熔损严重。
(2)底吹风嘴供氧,风嘴区炉衬工作环境非常恶劣(强气流的冲刷和急冷急热的温度变
化),风嘴区砖衬侵蚀速度大大高于炉壁,造成炉底与炉身寿命不同步。
(3)底吹供气强度大,熔池搅拌强烈,耳轴部位侵蚀严重。
(4)由于冶炼过程炉渣碱度变化大,炉衬渣线位侵蚀严重。
(5)采用热更换炉底,热换炉底后炉底环缝侵蚀速度快,影响热换炉底的寿命。
三、主要研究和开发工作
根据K-OBM-S转炉冶炼工艺特点及炉衬损毁特征,我们对炉衬用砖、冶炼制度、小
炉底热更换技术、监、护炉技术进行了一系列的研究和开发:
1.转炉衬砖材质及砖型的优化
我们采用的炉衬砖为含碳7%的低碳镁碳砖。
首先,我们根据不同部位的用砖特点,与供砖厂家协商,采用不同的电熔镁砂的粒度
配比、有机结合剂和复合金属添加剂,以及不同的微细碳添加量,提高炉衬砖的适应性1。
然后,根据炉衬侵蚀情况,对侵蚀严重部位(如风嘴处和耳轴处)的砖型加厚,对侵
蚀轻微部位(如炉帽进行)的砖型减薄,采用综合砌筑技术。
通过炉衬砖材质和砖型的改进,有效提高了炉龄,降低了耐材消耗。
2.供气制度和温度制度的优化
合气。LPG是主要成分为C3Hs(丙烷)的天然气,利用天然气的裂解(吸热反应),进行风
嘴区域的冷却。冷却效果的好坏直接反映到风嘴的侵蚀速度上,冷却效果好的,风嘴的侵
蚀速度小,反之亦然。图l为使用LPG与N。冷却时,风嘴冷却速度的对比情况。
由图可知,LPG的冷却效果比Nz的冷却效果好。
炉底风嘴供氧期间,反应区温度可高达2
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