气力输灰系统在电袋复合除尘器中的应用探析.docVIP

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气力输灰系统在电袋复合除尘器中的应用探析

精品论文 参考文献 气力输灰系统在电袋复合除尘器中的应用探析 大庆油田热电厂除尘分厂 摘要:本文以某发电股份有限公司中的燃煤发电机组为例,该企业以正压浓相气力输灰系统作为基本运行条件,在投入运行后出现诸多问题,严重影响整个机组运行的稳定性。为提高系统运行效率,维护企业的综合效益,该企业决定以电除尘改造电袋复合除尘器的方式,对气力输灰系统加以改造,优化系统设计并开展对比分析,以推进电厂输灰工作的有序开展。 关键词:气力输灰系统;电袋复合除尘器;应用 本文以某发电股份有限公司中的燃煤发电机组供热改造为例,探讨气力输灰系统在电袋复合除尘器中的实际应用情况。该企业在运行过程中所采用的机组为进口250MW亚临界再热式汽轮发电机组,锅炉为Bamp;W单汽包、自然循环汽包炉,燃烧具体方式为前后墙对冲燃烧。就其通风情况来看,主要采用单炉膛平衡通风的方式,以固态方式将系统燃烧废渣排放出来。该机组结构布置形式呈露天形态,最大连续出力可达到850t/h。在机组实际运行过程中,以某环保企业所制造的电袋复合型除尘器作为除尘器的基本型号,至此完成了机组供热改造。气力输灰系统采用正压浓相气力输灰系统,以澳大利亚散料中心的系统设计软件作为系统选型的重要依据。 1 系统概述 1.1系统配置 该电厂锅炉电除尘器中配置双室五电场,每个电场对应下部4个灰斗,灰斗落灰经过落灰手动插板门、伸缩节、进料圆顶阀,然后进入输灰系统仓泵,按照程序进行输送。3号炉管道配置:省煤器4个仓泵组成一个单元并使用DNl00管道,与一电场B侧单元共用一条管道输送。~电场4个仓泵,每2个仓泵组成—个输送单元,每—个单元用一条管道为DNl75输送。二电场4个仓泵组成一个单元,用一条管道为DNl50输送。三电场4个仓泵组成—个单元,用一条管道为DNl50输送。四电场4个仓泵组成—个单元,,五电场4个仓泵组成—个单元,两个单元共用一条管道为DNl50输送。输灰管线水平长度720米,垂直高度30米。 1.2原系统存在的问题及分析 1)原输灰系统主要问题:a)出力严重不足。b)对??种变化适应性差,经常堵管并造成灰斗高料位。c)系统能耗过大。d憎道磨损严重。 2)原因分析:a)原系统所配置的为MD型仓泵输送系统,灰在仓泵内部流化效果较差,系统在输送的过程中没有流态化过程,也没有自动调节功能,故在输送过程中灰的流动性很差。尤其是灰的品质发生变化后,且输送距离远,该系统的输送就很不稳定,易堵管,输送能耗大,系统的磨损也严重。在实际运行中,该系统堵管体现为两种工况:一是落灰结束后,输送起始压力过高,系统直接堵管。二是输送到后期,输送压力突然升高。 2 改造措施及气力输灰系统介绍 2.1改造措施 在本次研究中,将3号电除尘调整为3号电袋复合除尘器,此种情况下,一电场的除尘效率可达到80%,而其它四个电场在落灰量上呈现出高度均匀性。在对3号气力输送系统加以改造后,原有系统转变为正压浓相气力输送系统,此种情况下,随着输送方式的转变,原有的出力不足或磨损等问题均得到妥善解决。 2.2气力输灰系统简介 就气力输灰系统的组成情况来看,其中一电场主要包含A、B两侧,其中除尘器那面一侧为A侧,共计四个输送单元,每个输送单元中有一个仓泵,两个输送单元配合一根输灰管道,由此可知A侧共计两根输灰管道,分别为灰管一、灰管二。在二、三、四袋区分A、B两侧,由两个仓泵组成一个输送单元,每三个输送单元配合一根输灰管道,六个输送单元共配合两个输送管道,分别为灰管三、灰管四。就五袋区来看,由两个仓泵组成一个输送单元,两个输送单元配合一根输灰管道,为灰管五。在该系统运行过程中,主要通过B侧一电场管道来实现输送。一旦电区存在故障,在一定条件下,可以将二袋区转换之灰管一与灰管二,并适当调整设备,改善系统处理效果,从整体上维护系统的稳定运行。 3 系统改造前后的应用效果对比分析 3.1系统耗气量下降 根据系统配置每根t219times;8输灰管道耗气量不大于33nd/rain,每根t168times;9输灰管道耗气量不大于16nd/rain。根据现系统运行情况,大部分时间3号炉输送系统2根或3根管道同时运行,少部分时问1根或4根管道同时运行。所以,3炉输灰系统正常运行时耗气量应为60-98m3/rain。改造前二期(撑3、#4炉)正常运行是5台4(hn3/min空压机运行,改造后一台60m3/min和两台40m3/min空压机运行。节省气量显著。 3.2恒压输送系

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