谈如何提高喷射炉的运行周期研究.pdfVIP

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谈如何提高喷射炉的运行周期 刘炳浩 摘要:介绍了南纸150吨/日喷射炉的工艺特点及其存在的缺陷,并就如何提高喷射 炉运行周期阐述了一些做法和看法。 关键词:喷射炉 圆盘结垢消音飞失超温 l前言 南纸股份公司现有~台150吨/日喷射炉,自1988年投产以来,受过热器超温、积灰、 圆盘结垢、溶解消音管结垢等诸多因素的困扰,运行周期始终徘徊在30天左右甚至更少, 成为喷射炉运行的一大障碍。多年来我们对此做了大量的工作,取得了显著的成绩。本文主 要介绍如何根据南纸150吨/日喷射炉自身的工艺特点,结合国内外同行的先进技术与经验, 对其工艺等方面进行优化和改造,以延长喷射炉的运行周期。 2 150吨/日喷射炉简况 2.1工艺流程简图:……代表烟气 2.2存在缺陷分析 2.2.1过热器超温 原因一:喷射炉与汽机问的距离较长(近200m),由于担心过热器出口蒸汽温度达不到 450。C,因此在设计时过热器管长度加长lm,结果在喷射炉投入运行后发现过热器管经常出 现超温现象,时间短则一周,长则超过半个月,温度甚至高达550。C,造成金属材质蠕变及 石墨化现象较为严重,导致过热器经常爆管,使用寿命缩短。 原因二:喷射炉因各种原因未能将一、二、三次风的流量计投入使用,造成供风量及其 配比的工艺控制存在盲区。原设计的风量配比为50:35:15,而今主要是靠生产经验调节, 加上喷射炉运行多年,风嘴挡板无法调节,一、二、三次风压偏小,为强化燃烧,往往要加 大一、二、三次供风量,造成空气量过剩。过剩空气量大所带来的结果不仅是碱灰飞失的增 大,而且燃烧区上移,这也是过热器的超温的一个原因。 47 原因三:受喷射炉安装时的位置所限,引风机只能装在靠近东侧烟道旁,未能按设计要 求置于东西侧烟道的中轴线上,使得烟气偏流、火焰偏斜;同时因炉体内东侧烟气挡板破损 较多,造成烟气“短路”现象,形成烟气走廊,加重了烟气偏流、火焰偏斜的程度。从屡次 的现场观察到:东侧过热器较东侧的不仅姻气流速快,而且经常窜火馅、烟气温度高,造成 东侧过热器管较西侧过热器管因超温及姻气冲刷而容易损坏。 原因四:由于在上汽包制造时遗漏了至自制冷凝器的出汽孔,使得自制冷凝器用来生产 减温水的蒸汽只能从上汽包至一级过热器间的蒸汽管道上引出,由于压差降低,造成产生的 减温水量远低于设计值6饥,这是造成二级过热器超温的主要原因。 原设计简图如下:……代表蒸气 上汽包 实 上汽包 2.2.2受热面积灰 碱炉运行初期,由于运行经验不足,往往使用小喷枪,为了平衡系统生产,喷液压力高 达0.2MPa以上,结果造成大量的飞失和燃烧区上移,引起受热面特别是过热器区域大面 积灰。同时当喷射炉处于高负荷运行时,由于芒硝量增加(用于补碱)、一、二、三次供风 量的过剩(特别是一次风量的过剩),使得炉温迅速升高,硫化度增大,碱灰飞失也相应增 多,使得过热器积灰逐渐严重,进而堵塞烟气通道,直接威胁到喷射炉的运行周期。硫化度 与碱灰飞失曲线如下图: 1371炉温℃ 1204 1093 537816928 从图中可看到,随着炉温的升高,含硫气体的减少(即硫化度的增大)与碱灰飞失成正 比关系。高负荷必致高积灰,加上硫化度增加,更加速了炉子的积灰程度,这种现象在95 年至97年表现最为突出。 48 另一种情况是喷射炉处于低负荷运行时,也会造成水冷屏大量堵灰,进而影响炉子的运 行周期。由于负荷低,炉膛进入水冷屏后的烟气温度低(800。C),过热器区域的烟气刚好 处于碱灰的粘性温度638--760。C范围,这样烟气中的碱灰就大量粘附在过热器和水冷屏上。 加上过热器温度下降,

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