浅谈烟草超高速机卷烟机技术在中速机上的应用.docVIP

浅谈烟草超高速机卷烟机技术在中速机上的应用.doc

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浅谈烟草超高速机卷烟机技术在中速机上的应用

精品论文 参考文献 浅谈烟草超高速机卷烟机技术在中速机上的应用 江苏中烟淮阴卷烟厂 石中 胡笑凯   历史的车轮滚滚向前,卷烟行业烟草机械的发展与时俱进,从PROTOS-70﹥PROTOS1-8﹥PROTOS2-2﹥PROTOS-M5 到现在德国HAUNI 公司的卷接机PROTOS-M8 生产速度已达到20000 支?分,技术的革新引领着速度的飞越。中速机组在烟草行业任然占据大半江山,超高速机组的多项先进技术现已在中速机组PROTOS-70 成功引用,本人将结合自己所见、所知,浅谈超高速机组先进技术在中速机组的应用。   一、由单片机到PLC 控制方式的改变目前,世界上一流的烟机设备,如focke 公司的F8、Hauni的M8 等均采用twincat 系统控制。其摒弃了原来的单片机控制系统,采用计算机直接编程、运算的控制方式,并提供人机界面,方便用户根据需求,设定机器运转方式。   因此,我们也将这样的控制系统引入到中速机中,选用西门子的PLC 控制器。旧的PT70 机型控制系统主要是由具有特殊功能的集成电路模块,以及继电器组成逻辑控制电路。这种控制方式结构固定,无法自由改变运算方式,且硬件元器件较多,易损坏,接线繁琐。出现故障时,不易查明原因,为维修造成不便。   新型控制系统主要由程序编写而成,可根据需求,自由改变逻辑关系,元器件数量大大减少,有效避免了因接触不良或元件老化引起的故障。并且检修时可通过编程软件实时监控。同时新型的控制系统增加了人机界面显示,用户可通过人机界面,直接监视或改变信号的输入与输出。   所以,我们将新型PLC 控制系统移植到中速机中,简化了硬件电路,增强了控制方式的灵活性,降低了设备故障率,为生产及维修提供了方便。   二、盘纸伺服张紧在中速机中的应用在盘纸传送过程中,通过盘纸张力带动张力臂,三个传感器感应张力臂位置来判断盘纸的张力大小,张力臂在中间传感器为张力适中,上、下传感器对应张力过大或过小限位(定位检测),在上、下传感器之间都视为盘纸正常状态。   调节机构为差动直流电机、机械差动机构。与传动轮轴连接,其调节原理是直流电机带动差动机构与盘纸传动同向时,使盘纸传动轮加速,反??时将使盘纸传动轮减速,机构设计加减速率固定,张力到达设计的极限位置时在原速度上加减3 转/分。   原机机构示意图如下:   采用原机上下两个感应式传感器,做为极限检测,取消中间的传感器,在此范围内由伺服跟踪保持速度一致,使张力平衡。取消机械式差动机构,差动电机。   取消传送带机械传动,增加旋转编码器,跟踪带速,不受皮带规格影响。   采用伺服电机独立驱动,伺服电机响应速度快,可适时的跟踪微调,使调整更加精确,保证盘纸张力稳定。   简化机械传动结构。   三、SE 烟支钢印在线检测系统超高速PROTOS-M8 机组巧用钢印检测原理,实时在线跟踪、检测钢印打印情况,将检测结果和设定标准值进行对比,超出范围的不合格香烟通过剔除装置剔除。   在卷烟厂卷接机生产过程中,一般步骤为使用白色盘纸进行钢印印刷、卷烟、切割、接嘴棒。由于图案钢印轮使用液体墨,一旦供墨不均匀,将导致墨被印刷轮甩出,钢印图案拖尾,钢印过浓过淡,甚至图像模糊。盘纸在高速的运行过程中,钢印位置偏移等现象产生。新型钢印在线监测系统WSC-8000 采用机器视觉原理,对印刷在盘纸上的钢印进行实时检测,提高钢印图案的合格率,并对相关图像进行存储管理,以提供图像的历史追踪和回溯。   产品组成:高速黑白工业线针相机、高亮度LED 线光源、编码器、图像采集卡、I O控制板、高速工业控制计算机。   工作流程:1、盘纸在卷接机上高速运行,编码器与钢印轮同步转动,编码器输出同步脉冲信号。2、图像采集卡收到编码器的同步脉冲后,同步出发黑白线阵相机,采集图像。3、当图像采集卡收集到一幅图像后,通知软件处理图像。4、WSC-8000烟支钢印在线监测软件对采集的双倍长烟支图像进行处理、分析。如果检测到有瑕疵的烟支,计算机将剔除信号通过RS232接口发到IO 控制板。5、IO 控制板接收到计算机的剔除信息,移位输出剔除信号,并控制电磁阀剔除不合格烟支。   四、MAX 废烟收集系统PT70 机MAX 剔除下的废烟全部存放于机器下部的方形收集桶中,当机器剔出较多不合格烟支时,极易造成收集桶积满坏烟,造成机器下方乱烟多,不美观,同时也需要开机工及时清理,倾倒,给开机工带来了较大的工作量。新型M8 MAX 剔除出的烟支则由下部输送带统一传送到机器后身的废烟收集箱中,机器内部无废烟,整洁,美观,也减轻了开机工的工作量,真正实现设备的全自动化控制!所以我们将M8 的废烟收集系统也引入到70 机中,目前这套系统运行稳定,效果良好,完全达到我们的预期目标。   五、水松纸上

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