褐铁矿机上冷却烧结工艺探讨研究.pdfVIP

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褐铁矿机上冷却烧结工艺探讨 张志东 玄立明 (首钢矿业公司烧结厂064400) 摘要为拓展烧结含铁原料品种,进行了罗布河褐铁矿代替哈默斯利赤铁矿烧结生产试验,在机上冷却烧结生 产条件下考察了罗布河褐铁矿对烧结生产和烧结矿质量影响的程度,为今后褐铁矿应用提供了初步参考。 关键词机冷褐铁矿烧结 1 前言 首钢矿业公司烧结厂自建厂以来,含铁原料一直以精矿粉为主,粉矿配加量很少,从2003年开始使用了 一定量比例的澳大利亚哈默斯利粉矿。为进一步拓展烧结含铁原料品种,2004年进行了澳大利亚罗布河褐 铁矿烧结试验和生产。由于褐铁矿含结晶水多,疏松多孔,堆密度小,目前国内外在机外冷却工艺上使用褐 铁矿烧结具有烧结速度慢、利用系数低、烧结矿组织疏松、成品率低及燃料消耗高的特点,而在机上冷却烧结 工艺上使用褐铁矿烧结几乎没有报道。针对机上冷却工艺和褐铁矿特点,为进一步了解褐铁矿在机上冷却 工艺条件下的烧结性能,摸索对烧结机效率和各种消耗的影响程度,在实验室试验的基础上进行了不同褐铁 矿配比工业试验。 2试验前后料比及质量情况 试验分两个阶段进行,第一阶段罗布河矿配比15%,第二阶段罗布河矿配比提高到20%,原料配比及质 量、粒度情况分别见表1、表2。 表1料比及质量 从表1可以看出:配加15%罗布河矿的试验期与基准期相比,各种物料质量、配比变化不大,但配加 20%罗布河矿试验期,各种精矿粉质量有所下降,造成烧结矿品位也相应下降。罗布河矿与哈默斯利矿相比 品位要低接近2个百分点,Si02含量相差不大。 26.01% 214 表2罗布河和哈默斯利矿粒度组成 由于罗布河矿结构疏松,孔隙率大,堆密度小,制粒过程吸水量增加,因此制粒过程中提高了加水量。从 表4中数据看出虽然罗布河矿比哈默斯利矿粒度细,但通过提高混合料水分,混合料造球效果反而有所改 低了3.98%,提高混合料水分后的不利影响是可能造成烧结过程中过湿带加厚,影响热透气性。 3.2烧结矿质量变化情况 表5烧结矿质量情况 从烧结矿质量完成情况看,配加罗布河矿后第一阶段烧结矿品位有所上升,扣除烧结矿碱度影响,烧结 不大。主要原因是罗布河矿虽然与晗默斯利矿相比品位偏低,但由于罗布河矿烧损量比较大,烧结矿品位出 现了“自然富集”现象,因此对烧结矿品位影响不大。第二阶段因使用金属料的品位较基准期和第二阶段降 低较多,从而影响了试验期间的烧结矿品位。总的看,配加罗布河矿后烧结矿品位变化不大。 从FeO指标看,由于燃料消耗增长,烧结过程中氧化性气氛减弱,烧结矿熔融程度加剧,FeO含量升高, 第一阶段使FeO上升1.74%、第二阶段使Feo上升1.94%。 褐铁矿受热形成的孔隙体积大,与铁酸钙熔体问产生同化的程度很高,会使烧结料层的熔融带透气性恶 化,延长烧结时间,干扰火焰前沿在烧结料层中的均匀移动,导致局部供热不足,成品率下降,此外矿石孔隙 率高及脱除结晶水后形成新的孔隙,使烧结矿孔隙率升高,也是导致烧结成品率下降的原因。从烧结矿实物 看,烧结矿结构松散,烧结矿实物强度变差,成品率下降,第一阶段返矿率上升0.42%、第二阶段返矿率上升 0.64%。 烧结矿的实物强度对于减少入炉粉沫量至关重要,配加罗布河矿引起烧结矿实物强度下降,其耐转运的 215 能力也相应下降,因此可能对高炉冶炼产生不利影响。 3.3烧结机参数及效率情况 表6对烧结机效率的影响 从表中数据分析看,与基准期相比,烧结机冷、热段负压有一定变化,热段负压第一阶段平均上升 化的程度很高,会使烧结料层的熔融带透气性恶化,延长烧结时间,干扰火焰前沿在烧结料层中的均匀移动, 因而会造成烧结机热段负压升高,而第二阶段负压下降主要受烧结矿品位下降幅度比较大影响,由于烧结矿 品位下降,熔剂配比相应上升有利于改善烧结过程中的透气性,同时由于烧结矿渣相量(CaO+Si02)提高, 也有利于改善烧结过程的热透气性。 冷却段负压第一阶段平均下降0.37KPa、第二阶段平均下

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