大庆石化公司水气厂工业给水系统优化研究.pdfVIP

大庆石化公司水气厂工业给水系统优化研究.pdf

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大庆石化公司水气厂工业给水系统优化 何富云常忠伟 高阳 (大庆石化公司水气厂,黑龙江大庆163714) , CWTC.09.060 【摘要】分析了水气厂工业给水系统处理能力降低的原因,综述了近几年来工业水装置改造, 包括加药、加氯手动改为自动控制;滤池优化改造;系统内为了节约水资源及优化生产操作所做 出的各方面的改造,并经过多方面摸索,强化运行管理。使装置的处理能力提升11%。混凝剂的 投加置降低10~20%,污水回收率增加23%,基本能够达到100%回收. 【关键词】自动加药;自动加氯;污水回收及其系统改造;强化管理 大庆石化公司水气厂一工业水场采用:反应—澄清—过滤一消毒的常规给水处理工艺, 源水取自红旗泡水库,平均处理水量1.2x105t/d,夏、秋季源水平均浊度70 mg/L,冬、春 季源水平均浊度20 mg/L mg/L,全年源水平均浊度45mg/L,出水浊度5mg/L,平均加药量20 计,排泥水外排。自1984年建场以来,由于装置设备、设施老化,排泥量受限,自动过程 度过低(几乎所有的操作均须说动进行)等原因,此套装置的处理能力仅能达到设计值的65%。 工业水场通过进行一系列改造,使装置的实际处理能力大幅度提升。 I一工业水场存在如下问题 1.1澄清池处理能力下降 当源水浊度达到100 mg/L以上时。装置处理效果差,澄清池出水浊度较高。长时间运 行致使斜管老化,光滑度下降,导致絮凝体不能在沿斜管下滑。而是沉积在斜管壁上,堵塞 斜管,抗冲击能力下降。一旦水量波动,斜管上的积泥便会被冲起上浮,从而导致澄清池出 水浊度升高,当澄清沉淀后的高浊度水进入滤池后,会迅速污染滤料。导致滤池的运行周期 变短,反洗频率增加,滤速变小,滤池出水变差。 1.2澄清池排泥水外排造成浪费及后续污水处理装置负担 澄清池排泥水内仅含有泥和水,不经处理直接外排到l撑泵站,然后排到青肯泡内,造成 浪费。另外这部分污水无论排到哪里都会引起泥渣沉积等问题,给后序污水处理、污水输送 造成很大的负担。 1.3近年当源水浊度高时,澄清池排泥效果不佳 2003年一工业水场增设了一套排泥水回收装置,此装置可以通过混凝沉淀、压滤脱泥等 工序将排泥水处理后回收循环利用。根据一天的排泥量核算,排泥水回收装置的设计处理能 力仅为200t/h,夏季源水浊度高,导致池底泥渣形成的时间短且量大.所以很多时候需要4 座澄清池逐一紧急排泥,但因受排泥水回收装置处理能力的限制,导致很多时候污水池没有 .335· 剩余空间,所以,不能进行排泥操作,另外,即使污水池全部抽空的状态下排泥,因污水池 容积较小,在夏季高温高浊期,排泥量仍然受限,排泥后的二反应室五分钟沉降比仍超过30% (正常运行的二反应室五分钟沉降比应控制在10--,30%之间,一旦超过30%须进行排泥处理)。 所以在夏季经常出现第一、二反应室污泥浓度过高;分离区泥渣层过高;清水区有大量矾花 上浮,出水水质变坏的问题。 1.4加药、加氯系统落后,操作手动进行,跟不上源水变化需求 一工业水场自投产以来,随着运行时间的增加,其投药环节的不合理性、不经济性逐渐 表现出来,主要有以下几个方面:投药装置采用离心泵,精度不能满足要求;药液人工配制 周期太频繁,工人劳动量大;药量不能实现自动准确计量投加:系统检测设施不完善;药液 浓度不能自动配制;没有监控设施,源水浊度及澄清池出水浊度均不能时时监测,人工化验 分析时间间隔长且滞后,人工溶药及投药量调节往往处于被动状态。 所以,澄清池出水在源水水质、水量波动的情况下极易出现不合格现象。投药量过大, 会使原来带负电荷的胶体转变为带正电荷,已脱稳的胶体又再次获得稳定:投药量过小,絮

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