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GA332型浆纱机浆槽技术改造
——高压轧浆的实践
常新纺织有限公司 张喜临 叶青
摘要:本文论述国产GA332浆纱机浆槽进行高压上浆系统的改造方案及其实际应用情况的介绍。
同时,就热态情况下,压浆力与压浆辊压榨宽度的关系,压浆力与压出回潮率的关系,以及高压上浆
后的工艺优化作一分析。
关键词:高压轧浆压榨宽度压出回潮率
1,前言
我公司现使用的GA332浆纱机是80年代中期投人使用的,与之配套的是比利时PicanolGTM剑
杆织机,由于GA332浆纱机压浆力太低,压出回潮偏大(150%左右)。从产量上讲,限制了浆纱车速
的提高,严重影响了我司织机的进一步扩台,而且耗能耗汽大;再从质量上讲,也不适应高经密品种
的上浆,制约了产品的进一步开发与发展,即使勉强为之,浆纱质量也较差,影响了后道剑杆织机的
生产效率和下机质量。为解决这个严重影响产质量的喉节,我司会同上海纺科院有关人员对GA332浆
纱机进行了上浆系统的技术改造,以适应企业生产发展的需要。
2.改造方案
解决高经密品种上浆质量,一般可利用双浆槽和高压轧浆二种技术路线,双浆槽对提高高经密品
种的上浆质量是非常有利的,但是投资费用高,占地面积大,二层经纱张力不易一致。高压轧浆,改
造费用低,适合老机改造,上浆效果好。
浆纱机改造方案本着投资少,风险小,改动量小、效果好的宗旨进行,主要对我司GA332浆纱机
的浆槽部分进行技术改造。
2.1改造在浆纱机浆槽的原机架上进行。即机架浆槽槽体预热箱、浸没辊、浆泵、引纱辊部分等
均利用原有结构和部件。
2.2压浆辊均用光面橡胶压浆辊,内部结构为橄榄状,橡胶包覆层为22mm,表面硬度为邵氏70
±2度,由原有的液压控制改为气动控制。控制方式采用高低压二级切换,压浆力从200kg(自重)~
2500kg范围任意调节设定。
2.3上浆辊采用不锈钢材料,内部结构重新设计,以适应高压要求。
2.4浸没辊由液压控制改为气压控制。所有的气缸均选用防跌落缸。
2.5湿区张力调节减速箱由XP,改为XP,,传动轴外移,以便更精确地调节浆纱湿区张力。
2.6湿分绞由原来的油马达传动改变为调速电机传动,仍与主机联动,速度可调。
2.7浆槽气动原理图(图1)
3.高压轧浆的工艺试验
3.1高低速时,浆纱压力的切换(因改造费用所限,为简化改造方案,未采用无级调压)
该试验主要是在低压条件下,测试车速对上浆率的影响程度,并找出车速——上浆率的斜率转化
点,即高低速压力切换点(图2)。
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图l浆相气动原理图 图2
试验品种:经纱:83.3tex(78)纯棉,总经:4300根,上浆经纱覆盖率:81%
从图2中可以看到车速——上浆率的斜率转化点的车速为10米/分,这也正是我们所改造的浆纱
机的浆纱高低压切换速度。
3.2在本项改造完成条件下,压浆力P与压浆辊压榨宽度b的关系(热态)在室温冷态(2012)
下(压浆力为1035kg),压浆辊的压榨宽度。
。。
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温度(℃)、硬度(度)——\ 左 由
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