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脱模剂对混凝土外观质量的影响
精品论文 参考文献
脱模剂对混凝土外观质量的影响
中铁隧道集团一处有限公司 重庆 401121
摘要:混凝土的质量不仅要求内实,外观质量也同等重要;外观质量不仅同混凝土原材料、混凝土配合比及工作性能、施工工艺等有关系,也与模板、脱模剂、养护等有关系。本文通过对某混凝土外观质量较差的原因进行分析,通过试验,现场验证,最终确定了脱模剂对外观质量的影响,最终解决了外观质量问题。
关键词:混凝土;外观质量;脱模剂
随着建筑水平的提高及社会经济的发展,人们对混凝土的质量越来越重视,现在的混凝土施工不仅要求内实,也要求外美。混凝土的外观质量不但与混凝土本身的性能有关系,也与模板、混凝土浇筑工艺、脱模剂等有着密切关系。
一、项目现场情况
在某一项目,施工的构造物混凝土表面气泡多,色泽不均匀,外观质量较差,监理和业主要求项目进行停工整改,影响了正常施工,造成了不良影响。
对此,项目组织人员对其进行了原因分析,认为
1、混凝土水灰比大、坍落度较大造成水泡、气泡较多;
2、混凝土的本身含气量过大、在施工中不宜引出;
3、混凝土浇筑过程中一次浇筑层厚过厚,振捣不到位,混凝土中的气泡不宜引出,造成混凝土外观气泡多;
4、混凝土浇筑过程中来料不均匀,存在等候现象,造成冷缝等;
5、混凝土模板没有清扫干净,脱模机涂刷不均匀,存在污迹等。
针对各种存在的原因,项目部制定了各种措施:
1、对配合比进行调整,减小坍落度到150mm左右,保证混凝土含气量控制在2%左右,保证混凝土不离析、不泌水;
2、对混凝土的施工、振捣编制作业指导书,并对工人进行培训;
3、合理组织施工,保证混凝土的供应正常;
4、对模板进行打磨,清除污迹,并正常刷涂脱模机。经过一系列准备后,报请监理同意后进行了施工,并在各个岗位派有专人施工,但在施工完毕拆模后,发现混凝土的外观质量有所好转,色泽比较均匀,表面气泡虽然稍有减少,但同时出现了翻砂、气泡变大现象,通过再次分析,认为上次分析的原因及制定的措施起到了一定的作用,但是问题还是没有根本性的解决。
二、室内试拌
试验室在室内对混凝土的配合比重新进行了试拌,对混凝土的含气量等各项性能进行测试,并制作试件,采用震动台振捣成型,为了检验振捣效果,分别采取了不同时间的震动成型,进行养护到脱模时间。脱模时间到后,多所有的试件进行脱模,脱模后发现成型时震动时间不同对外观质量影响不大,但是采用了新塑料试模的(未涂液压油)的混凝土表面光滑、无气泡、颜色均匀,涂了液压油的新试模的表面存在许多小气泡。因此,试验人员推断是否气泡与本次使用的脱模机有关。
三、脱模剂脱模性能试验
为了对脱模剂进行验证,试验室分别选择了水类、油类、树脂类的三种脱模剂进行试验,参考《混凝土制品用脱模剂》(JCT949),进行了脱模剂脱模性能试验。
1、配合比确定
根据规范规定:水泥应用42.5级普通硅酸盐水泥,用量330kg/m3,砂用细度模数2.6~2.9的中砂,石子粒径5mm~20mm,采用二级配,砂率36~40%,用水量应使混凝土达到40mmplusmn;10mm。但为了保证试验效果与现场实际情况一致,我们没有采用规范规定的标准材料和配合比,而是采用了现场实际施工的材料,配合比也采用了现场实际施工的C30混凝土配合比。配合比如下:
2、混凝土拌制与成型
1)拌料:按照配合比准备好45L的材料,称量好后将材料一次性全部投入搅拌机搅拌3min,出料后人工翻拌2~3次,测定其坍落度为165mm,含气量为2.1%,满足施工要求。
2)涂刷脱模剂:将9个 100mm*100mm*400mm的试模清理干净,并进行编号,在模内分别涂刷脱模剂,涂刷量为厂家的推荐用量,1、2、3为水类脱模剂,4、5、6为油类脱模剂,7、8、9为树脂类脱模剂。
3)成型:在9个试模中一次性装入混凝土,放在振动台上进行振捣,直至混凝土表面不下沉,不冒气泡,表面呈现浮浆时停止振捣,然后在标准养护室养护 24小时。
3、脱模剂性能观测
试件养护24h到期后,对混凝土的试件依次进行脱模,观察各个编号的混凝土试件表面情况,发现1、2、3号试模内无粘附物,试件表面光滑,基本无气泡;3、4、5、6、7、8、9混凝土试模内
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