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新供应商试用报告
新供应商试用报告
编号:LD/Q-R(JS)-04-2011 No:
变更的材料名称 锰剂 试用量 62kg 申请试用单位 东盛金属材料有限公司 试用原因 新厂家 试用机列 2#熔炼炉 试用产品 1030B 跟踪人员 高振朋、段永超 试用结果:
入厂检验锰剂锰含量76.6%(标准含量72-78%),密度4.2 g/cm3(标准密度3.4-4.0g/cm3)
锰剂在铸轧2#熔炼炉试验两炉次,第一炉熔炼号2-072,总装炉量20148kg,炉料化平后向炉内添加34kg锰剂,第一次化平后成分、之后取样的成分、实收率情况见下表:
取样次数
成分%
实收率
距投入时间(分钟)
结论
炉料化平后一次样
0.035
吸收良好
投入锰剂后取样
0.169
106%
45
投入锰剂后二次样
0.169
106%
215
第二炉熔炼号2-074,总装炉量19728kg,炉料化平后向炉内添加28kg锰剂,第一次化平后成分、之后取样的成分、实收率情况见下表:
取样次数
成分%
实收率
据投入时间(分钟)
结论
炉料化平后一次样
0.052
吸收良好
投入锰剂后取样
0.16
102%
33
投入锰剂后二次样
0.164
106%
保温炉样
综合以上两炉次的试验结果看,锰剂吸收稳定,理化检测锰剂中锰元素的含量高于厂家标注的76.6%,计算时按照75%计算,故吸收率大于100%。
试用结论 合格 报告人 高振朋 审核 批准
新供应商试用报告
编号:LD/Q-R(JS)-04-2011 No:
变更的材料名称 铁剂 试用量 197kg 申请试用单位 东盛金属材料有限公司 试用原因 新厂家 试用机列 4#熔炼炉 试用产品 8011 跟踪人员 高振朋、段永超 试用结果:
入厂检验铁剂含量74.1%(标准含量72-78%),密度4.44g/cm3(标准密度3.4-4.0g/cm3)
铁剂在铸轧4#熔炼炉试验两炉次,第一炉熔炼号4-300,总装炉量19209kg,炉料化平后向炉内添加142kg铁剂,第一次化平后成分、之后取样的成分、实收率情况见下表:
取样次数
成分%
实收率
距投入时间(分钟)
结论
炉料化平后取样
0.251
铁剂吸收慢
添加铁剂后取样
0.659
74%
45
添加铁剂后取样
0.754
91%
107
第二炉熔炼号4-301,总装炉量19130kg,炉料化平后向炉内添加155kg铁剂,第一次化平后成分、之后取样的成分、实收率情况见下表:
取样次数
成分%
实收率
距投入时间(分钟)
结论
炉料化平后取样
0.195
铁剂吸收慢
添加铁剂后取样
0.671
78%
33
添加铁剂后取样
0.773
96%
113
综合两炉次的试验数据来看,铁剂吸收慢,随着时间的延长逐渐溶解。
试用结论 不合格 报告人 高振朋 审核 批准
新供应商试用报告
编号:LD/Q-R(JS)-04-2011 No:
变更的材料名称 速溶硅 试用量 195kg 申请试用单位 东盛金属材料有限公司 试用原因 新厂家 试用机列 4#熔炼炉 试用产品 8011 跟踪人员 高振朋、段永超 试用结果:
速溶硅在铸轧4#熔炼炉试验两炉次,第一炉熔炼号4-300,总装炉量19209kg,炉料化平后向炉内添加90kg速溶硅,第一次化平后成分、之后取样的成分、实收率情况见下表:
取样次数
成分%
实收率
距投入时间(分钟)
结论
炉料化平后取样
0.142
吸收正常
添加速溶硅后取样
0.595
102%
45
添加速溶硅后二次样
0.594
101%
107
第二炉熔炼号4-301,总装炉量19130kg,炉料化平后向炉内添加105kg速溶硅,第一次化平后成分、之后取样的成分、实收率情况见下表:
取样次数
成分%
实收率
距投入时间(分钟)
结论
炉料化平后取样
0.074
吸收正常
添加速溶硅后取样
0.572
96%
33
添加速溶硅后二次样
0.578
97%
117
从这两炉次的试验结果来看速溶硅吸收良好,硅的标准含量是一个范围,而计算吸收率时是以速溶硅中硅含量为95%为基础计算,所以出现吸收率略大于100%的情况。 试用结论 速溶硅吸收良好 报告人 高振朋 审核 批准
新供应商试用报告
编号:LD/Q-R(JS)-04-2011 No:
变更的材料名称 铁剂 试用量 331kg 申请试用单位 徐州有色 试用原因 之前
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