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降低sphc钢种lf炉合金成本1-23

铝粉单重量具分析结果 M7-快赢改善后Y的效果确认 M6-精炼进站温度快赢改善效果 从精炼进站温度的单值图可明显看出,进站温度明显呈上升的趋势,4月份 平均进站温度1565.9度,与8月份进站温度1583.1度,明显上升了17.2度,改善 效果明显。 5-12月份的精炼进站温度按月份的单值图 数据来源:抽查每月10天的平均进站温度 共 页-第*页 M6-快赢改善细节: Y 合金消耗 完善顶渣回收方案,严细操作指导,按照相应区域规定执行。 改善类别 技术 管理 设备 材料 费用 其它 X2 钢水进站渣况 √ √ 改善时间 2010年09月 Main KPI Sub KPI 改 善 前 改 善 后 问 题 点 改善内容 1、以前将渣直接倒入到渣盆中,操作简单; 2、顶渣操作不规范,无详细的顶渣回收操作方案; 3、生产节奏难控制,导致顶渣回收率比较低。 1、制定详细的顶渣回收方案及精炼冶炼操作指导; 2、给相应岗位做培训工作,严格按照规定执行; 3、修订考核标准,纳入相关区域责任人的考核。 改善验证 标准化条件 实施顶渣炉次平均合金消耗为1.42Kg/t,比平均消耗2.07Kg/t降低了0.65Kg/t,降幅达31.40%。 1、厂部制定了顶渣操作回收方案; 2、严格执行车间制定的顶渣炉次精炼操作指导; 3、车间技术员落实监督指导。 共 页-第*页 M6-快赢改善细节: Y 合金消耗 制定精炼进站氧含量的考核标准,按照相应区域规定执行。 改善类别 技术 管理 设备 材料 费用 其它 X6 进站钢水氧含量 √ √ 改善时间 2010年09月 Main KPI Sub KPI 改 善 前 改 善 后 问 题 点 改善内容 1、精炼进站氧含量高时精炼喂铝线深脱氧困难,喂入铝线长度加大,合金消耗过高; 2、无详细的氧合格率的考核标准。 1、制定转炉出站、精炼进站氧含量标准; 2、制定精炼进站氧高的冶炼操作指导; 3、修订进站氧含量的考核标准,纳入区域责任人的排名考核。 改善验证 标准化条件 进站氧含量呈下降的趋势,并趋于稳定,5月份平均进站氧39.7ppm,与12月份进站氧含量21.6ppm,明显下降了18.5ppm,改善效果明显。 1、制定了氧高冶炼操作规定; 2、严格执行车间制定的精炼进站氧含量的考核规定,并落实氧合格率的班组排名。 M6-进站钢水氧快赢改善效果 5-12月份的精炼进站氧按月份的单值图 数据来源:抽查每月的平均进站氧。 从精炼进站氧含量的单值图可明显看出,进站氧含量呈下降的趋势,并趋于稳定,5月份平均进站氧39.7ppm,与12月份进站氧含量21.6ppm,明显下降了18.5ppm,改善效果明显。 共 页-第*页 M6-快赢改善细节: Y 合金消耗 制定透气砖、底吹管路维护标准,按照相应区域规定执行。 改善类别 技术 管理 设备 材料 费用 其它 X9 大包底吹效果 √ √ 改善时间 2010年09月 Main KPI Sub KPI 改 善 前 改 善 后 问 题 点 改善内容 1、钢包底吹透气性差,直接影响精炼的冶炼效果,会导致脱硫、脱氧困难; 2、无详细的底吹合格率的考核标准。 1、制定详细的底吹合格标准; 2、给相应岗位做底吹影响生产内容的培训工作,真正的认识底吹对生产过程中的重要性; 3、修订考核标准,纳入区域责任人的排名考核。 改善验证 标准化条件 实施大包底吹透气性维护以后,每月各班组的底吹合格率都达到98%以上。 1、厂部制定了底吹透气砖的维护操作规定; 2、严格执行车间制定的规定对透气砖和底吹管路进行维护,并落实底吹合格率的班组排名。 第*页 第*页 M-8:二次FMEA 第*页 M-8:二次FMEA 经过二次FMEA得到4个关键 输入因子: X3-转炉下渣 X4-精炼红包周转率 X5-操作工艺 X7-精炼出站Als含量 结论: 经过快赢措施实施后,再进行二次FMEA的打分发现各个因子的RPN值大大降低。 M-9:测量阶段小结 30+ 输入 4 - 8 改善关键的 X’s 控制关键的 X’s 10 - 15 所有的X’s 筛选出显著因素 验证主要因素 过程图 因果矩阵 FMEA 进一步筛选 8 - 10 快赢措施 1.通过过程图共找到42个X 2.通过因果矩阵共筛选出 9个X 3.通过FMEA共筛选出8个X X1:进站钢水温度 X7:精炼出站Als含量 X2:钢水进站渣况 X3:转炉下渣 X6:进站钢水氧含量

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