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- 约 18页
- 2018-03-09 发布于湖北
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安全意识提升培训之一
提高球磨机系统
运行效率的研究
项目背景
磨机系统运行效率低,存在磨头仓下料不畅,影响磨矿指标;大块杂物或矿石堵磨机进料口;磨机进料管易磨穿,停机修补更换;磨机尾部排矿较大、球耗较高、工艺指标波动大;磨机冷却水杂质多,换热器效果差,系统温度高跳停;控制仪表信号波动跳停;中间泵磨损严重,漏料被迫停车检修;旋流器沉沙嘴磨损严重,容易堵塞;设备电气不稳定等问题,制约磨机台时产能和加剧磨机故障跳停。
项目实施前核心指标情况
2015年磨机台时产能87.5t/h,全年磨机跳停平均21次/月;2016年磨机磨机台时产能86t/h,全年磨机跳停平均19.25次/月。两年来磨机台时产能高达96t/h,最低至79t/h;磨机月故障跳停最低10次,最高至36次。
项目实施前的现状目标磨机台产86t/h,磨机跳停次数19.25次/月,二季度目标磨机台产90t/h,磨机跳停次数15次/月;四季度目标磨机台产95t/h,磨机跳停次数12次/月。
项目实施的目标
技术开发(攻关)内容
磨机冷却系统原设计为地下暗管的综合循环水,杂质多,长期使用后换热器、机封水管、其他冷却管线易堵,换热器效果差,机封易烧毁,磨机各冷却点温度高,致使磨机跳停频繁,备品备件损耗量大。作业区将暗管改为明管,便于监测循环水流量,避免循环水中断烧坏设备,然而循环水杂质多的问题未能解决,依然影响换热冷却效率。最后经过研究新建了闭式循环冷却
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