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高铬铸铁后衬板铸造工艺的优化设计_精品
高铬铸铁后衬板铸造工艺的优化设计
2011年第4期
2011年8月
铸造设备与工艺
FOUNDRYEQUIPMENTANDTECHNOLOGY
?
铸造工艺?
高铬铸铁后衬板铸造工艺的优化设计
刘金旺
(石家庄强大泵业集团有限责任公司,河北石家庄050035)
摘要:高铬铸铁衬板铸造成形在挖泥泵乃至铸造行业是一个难题,衬板铸造时容易变形.本文通过铸造
工艺优化来避免铸造缺陷的产生,从而使铸件达到要求.
关键词:高铬铸铁;衬板;铸造工艺
中图分类号:TG24文献标识码:A文章编号:1674—6694(2011)04—0020—02
TheOptimizationDesignofFoundryTechnologyfor
HighChromiumCastIronBackLiningPlate
UJin-wang
(Sh{iiazhuangKingdaGroupCo.Ltd.,ShijiazhuangHebei050035;China)
Abstract:Itisonepuzzletocasthighchromiumcastironunderboardinginexcavatingpumpandevenfoundryindustrybecause
thecastingiseasytosufferfromdeformation.Inthiswork,thedefectswereavoidedbyoptimizingcastingtechnique.Thenthecasting
canmeettherequirement.
Keywords:highchromiumcastiron,underboarding,foundrytechnique
图1后衬板毛坯三维图
2010年我们公
司接到一个生产高铬
铸铁后衬板备件的项
目.后衬板毛坯三维
图如图1所示:最大
直径1444mm,高
76mm,内孔直径
964mm,单面加工
余量8mm,铸件重
1100kg.材质为高铬铸铁,产品技术要求十分严
格,加工面不允许有任何铸造缺陷.
1最初的铸造工艺方案
根据此类系列产品的常规工艺,我们制定了小
批量试制生产工艺,如图2所示.采用此工艺投产
了10件.
1)在后衬板的内孔处沿法线开设3个内浇道,
采用4)40mm陶瓷管铺设;直浇道采用70mm陶
瓷管铺设;在上平面均布放置4个180mm保温
收稿日期:2011-06—20
作者简介:刘金旺(1981一),男,河北南宫市人,学士学位,助理工程
师,主要从事大型水泵铸件生产工艺和高铬铸铁熔炼研
究工作.
?
2O?
冒口,高度400mm.
2)造型设备采
用Z145造型机.
3)采用手工树
脂砂造型.
通过小批量试
制的生产情况分析,
该工艺不合理,废品
率高达20%30%,
图2试制生产工艺
冒口根部有缩孔及气孑L缺陷,清理打磨时间较长.
这将严重影响后期的大批量生产,因此根据我们公
司现在的生产情况,重新制定了新的铸造工艺方
案.
2改进后的铸造工艺方案
根据试制时出现的铸造缺陷,工艺主要针对缩
孔,气孔的缺陷采取了措施.
1)在后衬板的外缘开设6个内浇道,在直浇道
对面开设4)40mm的溢流槽,在中间位置设置
4)50mm的出气孔,并在上箱的砂型上扎出气孔,
在上平面放置一个260mm的保温冒口,如图3.
2)砂型合箱后用卡子卡紧,倾斜5o~8o放置,便
于排气.
2011年第4期刘金旺:高铬铸铁后衬板铸造工艺的优化设计铸造设备与工艺
图3保温冒口
3)浇注前,砂型
用电热风机在200℃
下进行烘烤1h,以此
来防止砂型吸潮,减
少树脂砂的发气量.
4)对熔炼的原辅
材料进行控制,尽量
采用全新炉料,使用
回收料前进行抛丸处理,去除氧化皮及粘砂.
5)铁水出炉温度为1450oC,浇注前在包内静
置2min~3min,浇注温度控制在1370~1390,
温度尽量采用低限进行浇注,降低树脂砂的发气
量.
经过生产验证,采用改进的工艺生产后,产品
的缩孔,气孔废品大大减少,毛坯的废品率降至2%
以下,表1为两种工艺方案的对比.
表1两种工艺方案对比
造型工时缩孔气孔工艺出品率清理打磨
/min废品率/%工时/lI
40-5030%2~右626原工艺
25-352%左右702改进后工艺
3结语
通过生产此产品的情况,使我们知道,工艺技
术人员必须跟踪工艺的落实情况,发现工艺存在问
题,及时修正既定方案,制定出适合产品生产的最
佳工艺方案.同时,操作者也要严格按照工艺操作
规程执行,每一个环节都要保证按照工艺执行.
参考文献
[1]铸造手册编写组.铸铁分册【M】.北京:机械工业出版社.
[2]侯贺涛.新型汽车刹车盘铸造工艺的优化设计[J].铸造技术
2010(8):1106.
[3]李魁盛主编.铸造工艺原
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