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水泥厂连体筒仓控制爆破拆除
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Key words:connected silos;controlled blasting;blasting parameters
1 工程概况
凌龙水泥厂属于节能减排需要关闭的小水泥厂之一,厂内构筑物需整体拆除,由于工期紧张,为了保证安全有效,决定采用控制爆破拆除。
水泥厂内待拆除构筑物如下:1座高22m立窑、2栋高18m框架构筑物、4座高20m连体筒仓、1座高20m独立筒仓(见图1)。其中1座连体筒仓(本文以该连体筒仓为例展开论述)为4个外径6.6m、壁厚0.52m、高20m的砖结构筒仓连接在一起,呈南北排列,相交部分墙体宽2m,连体筒仓南北两侧对称开有宽1.9m、高2.5m的出入门洞,筒仓距地面2.8m处设有厚0.3m的钢筋混凝土圈梁。
该连体筒仓北面距离厂内道路3m,西面距离厂内道路6m,东南面距离待爆筒仓15m,东面距离厂区围墙62m,正东方向紧邻碎石堆场,该碎石堆场比筒仓底部高出约3~3.5m。
2 爆破方案与爆破技术参数设计
2.1 爆破方案
根据该连体筒仓周围环境,东面为开阔地,故选择向东定向倾倒。
为保证连体筒仓顺利倾倒并在触地过程中充分解体,对连体筒仓影响倒塌、解体的部位进行预处理:①南北门洞处为钢筋混凝土结构,采用液压破碎锤预先拆除,钢筋切断,并破坏至筒仓设计切口处,作为定向窗;②将爆破切口范围内的圈梁每隔5m用机械预先切断;③在爆破切口范围内每个筒仓壁中部用液压破碎锤开设一个宽1.0m,高2.5m的掏槽窗,以减少一次齐爆药量和雷管数目;但掏槽窗尺寸大小一般不超过爆破切口大小的10%[1];④爆破前,将连体筒仓东面紧邻的石料堆转运,降低倒塌场地高度,以增大触地冲量,使筒仓充分破碎、解体。
2.2 爆破切口设计
2.2.1 爆破切口形式
筒仓预处理后,筒仓仓壁被分割成矩形块,从便于施工的角度考虑,将缺口形式设计为矩形形式,而且这种缺口形式对控制后坐最有利[2]。
2.2.2 爆破切口高度和长度
由于连体筒仓直径大、高宽比小、重心较低,为了保证筒仓倾倒触地时重心偏移出支撑面,本次爆破切口高度取为2.5m,即破坏至圈梁,炮孔从筒仓底部0.3m处开始布设。
切口长度取其周长的1/2~2/3,本次爆破取51.4m。
爆破切口示意图见图2。
2.3 爆破参数
1)炮孔深度:l=0.38m;
2)孔距与排拒:a=0.5m,b=0.4m;
3)单孔药量:Q=Kl[3]
式中:Q为单孔药量,g;K为介质系数,水泥砂浆砌砖K为1.6~1.8g/cm,本次爆破取1.8g/m;l为炮孔深度。计算得68.4g,实际取70g。
2.4 起爆网路
全部采用孔内延期,孔内装填半秒差(HS-1、HS-2、HS-2)导爆管雷管,从爆破切口中心线往两边分0s、0.5s、1.0s起爆(见图3)。
3 安全防护
为防止爆破飞石对周围造成危害,爆破前在炮孔部位用竹笆进行双层防护。
爆破筒仓周围没有需要特别保护的建筑物,故爆破振动及塌落振动不做专门防护。
由于在室外进行爆破,安全警戒时,人员距离较远,爆破产生的冲击波及有毒气体可以忽略不计,不采取专门的防护措施。
4 爆破效果
起爆后,连体筒仓准确按设计倒塌方向缓慢倾倒,倒塌过程当中无后坐现象,无飞石逸出,对厂外交通未造成任何影响,爆破取得成功。爆破后在现场观察到筒仓上部破碎较充分,但下部1/3段由于筒仓中部圈梁的加固作用解体不充分,只是触地部分有较大变形,须机械二次处理。
5 体会
通过此次工程实践,积累了连体筒仓爆破拆除的实践经验,对今后类似工程有借鉴和指导作用。
1)爆破设计前,应调阅相关施工图纸,实地测量筒仓各部位尺寸,取得筒仓的准确数据;
2)编制预处理方案时,应对筒仓保留支撑体做应力分析,确保预处理安全、可靠,并尽最大可能减少钻孔工作量,节省爆破器材;
3)对需要严格控制筒体后坐的复杂环境,在设计爆破切口时,应对保留支撑体进行应力分析,确保保留支撑体在筒体倒塌过程中不破坏。
3)进场施工时,要严格按照爆破设计放样,在筒仓仓壁上标明预处理区、钻孔区,并有专人监护,严禁随意扩大预处理范围;对钻凿的炮孔要逐一验收;
4)对解体要求比较高时,应对连体筒仓中部圈梁预处理,以降低筒身整体性,获得较好的解体、破碎效果;
5)倒塌场地内有杂物堆积时,要及时做好清理、转运工作,使筒
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