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广钢吨电炉除尘系统的改善.doc
广钢40吨电炉除尘系统的改善
理好污染,将成为决定企业存亡命运的大事.
为此我公司在资金非常紧张的条件下,仍投入
资金,实施”广州市青山,碧水,蓝天”工
程,进行40t电炉除尘系统改造.在充分利用
原有设施的基础上,解决了房顶大罩及管道安
装技术难题,做到了既节省投资又达标排放的
目的,取得了良好社会与环境效益:
1.广钢40吨电炉除尘系统:
40吨电炉:1989年投入运行,按”三同
时”配套除尘设施为密闭罩+第四孔捕集,列
管式机力冷却器降温,大布袋反吹除尘器及
JY5—44—240风机.其工艺路线如图1.
蔼蒋辫
运
三磊=
曰I原降生累玩工路辅圈
2,实际使用中的主要缺陷:
经过8年使用,设备老化,原配套设备欠
合理等问题日趋严重,其主要缺陷归纳为六
点:
加料,出钢,撇渣时,必须打开密闭
罩,大量烟气从炉El直上房顶跑向天空,没有
治理措麓.造成大量烟气无组织排放.
密闭罩很难关严,烟气从缝隙中跑出
来,通过房顶,跑向天空.
@除尘不良,除尘器需人进入内部手工摇
布袋清灰.工作环境差,难以保证运行正常.
第4孔抽风量不足,常饶坏电极等生产
设备,更换电极需1万多元,井停产半天.既
影响生产又造成经济损失.
机力冷却器轴流风扇噪音超标(出口98
分贝,安环处办公室达8O分贝,生活区为67分
机力冷却器降温太小,出El温度常过热
(gt;130)
3.分析原因加以改进:
3.1问题,②的原因分析及解决办法
问题:对于加料,出钢,撇渣时打开密
闭罩问题,属生产工艺的需要,是必须的.问
题:对于密闭罩关不严,经现场观察,主要
是罩体变形.罩体内的耐火材料有多处破损.
罩处于炉的正上方,耐火材料破损后,要补就
非常困难,且补了过几天又会坏.损坏了的地
方被炉的高温(可达1400)直接对罩体钢
板加热,罩体必然变形,这就是密闭罩关不严
的原因.密闭罩变形后,要矫正它,技术上非
常困难,而更换一个重量为105.49t的密闭
罩,制作费就需197万元,且用1年左右又开
始变形.
以上两项缺陷如简单地从其自身角度去考
虑问题确实非常难以解决,我们换一个角度去
考虑,也就是先假设允许加料,出钢,撇渣
时,有办法解决烟气问胚,密闭罩关不严也关
系不大,那么炉前设备可维持现状,其矛盾也
就简单了.再看上述两点问题.其跑出来的烟
气都是通过房顶跑向天空,如选一个捕集烟气
的大罩,放在房顶出烟处,配上除尘器和风机
构成外排烟系统或房顶除尘(如图2),把跑
出来的烟气都收集起来处理.问题就可以解决
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冶金丛刊1999年第4期
了.用此工艺路线不难.难就难在旧厂房顶实
现此工艺,如何把直径为3m.长度为45m的
大管及入口为方形5.5m×3.016m,出口为园
形直径3.02m,高为3m,重1.9t的捕集大罩
安装到33米高的房顶上面(如图3),经校
核,房屋面不能直接承受此力,因此摆在我们
面前的有:支承方法如何选取,大管和太罩如
何送到房顶安装轴线上和大管及太罩如何安装
三大问题.
边,用吊机将管吊上30m的厂房顶后.拖向
东边35m.存在问题有两点:首先是屋面板不
允许拖,首次是屋面无机械可运用.对于屋面
板问题;此太管为~3000mm,臂厚8ram.则
每米重量为x.
X=DhA注
=3.14×3×1×62.8=592(kg)
注:A——每平方米钢板重量:
8=8ram,=62.Skg/m
如果太管直接作用于屋面板上,大管与屋
面板呈线接触(如图4a)将会损坏屋面板.
现取用1600×20008=4钢板平铺于屋面上.
使管对屋面的线接触变为管对钢板线接触,钢
板对屋面的面接触(如图4b)分散了屋面板
的受力,使问题得到解决.对于在房顶无办法
使用机械问题,只能使用简单的办法:将大管
分为1.6m长为1段,利用园管滚动的方式.
用人力(如图4b中F力)将大管滚到所需位
置.
房
图4大管与屋面蒗动的受力情况
3.1.1大管支承法选取:大管措线为屋面,只
有F轴,G轴两处有厂房大梁,太管下面有一条
原除尘系统旧管(~1900)以G轴梁为支承,经
校核G轴已不能再添负荷,所以此太管能找到
的支点仅两个:一个是地面,另一个是F轴粱.
F轴支点需揭开屡面板.将支座直接落到大梁
上.经华工专家组对大梁实测,结论是F轴粱
不宜长期增加10t以上的受力.据此选用落地
管座,人工挖孔桩悬臂结构(如图3),将受力集
中在地面挖孔桩处,F轴支点仅承受大管变形
50ram后.压到支点上部分受力.
3.1.2屋面段大管.大罩运送方法:从图3
可见.要将大管送达安装现场.需在厂房西
3.1.3现场安装方法:根据需要,将大管分
为四段现场安装方法如图5.第
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