QC成果编写组织篇.pptVIP

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QC成果编写组织篇

例2 改装过程的主要环节和关键程度打分表 例3 根据调查统计表作出排列图如下: 例2: (二)可行性分析: 制图:许加华 制图时间:2006年8月 例3: 例4: 例5: 例2 例3 例4 例5 例3 要因确认 例4 要因确认 例5 要因确认 确认三、火焰切割 机轨道平整度不够 验证人:夏宁 验证时间:2007年1月初 小组现场对5台火焰切割机的10余条轨道进行了测试:小组首先对10条轨道进行编号,分别为轨1--轨10,并对10条轨道分别进行了向上最大弓度的测试,测试方法为直尺测量,并绘制了最大向上弓度对切割过渡层、坡口一体钢件成功率的影响对照表,如下表; 小组统计最大向上弓度对一体钢件切割成功率影响情况: 例6 要因确认 例7 要因确认 小组成员对全部末梢原因逐项分析确认,成员之间互相 讨论制定了造成作业安全事故的原因分析表: 例2 例4 例5 例6 举例 举例 为确保要因的准确性,我们对5条末端因素进行了逐一验证。 原因一:缺乏培训 验证:造船分段涂装作业是由外协队伍施工,作业人员文化水平低,并且目前为止专业的 涂装技能培训很少。 要因 原因二:涂装设备老化 验证:打砂、喷漆设备属外协队自带设备,为节省成本,外协队老板不进行设备更新, 经批评教育后,已经对设备进行了更新和替换。 原因三:湿度温度影响 验证:分段施工均在户外进行,受天气影响较大,造成施工报验不及时,经请示上级领导, 所有分段全部进入喷涂厂房进行作业。 原因四:矿砂潮湿 原因五:质检管理制度不严格 验证:经过调查发现,砂场矿砂露天存放,由于天气原因,下雨阴天使矿砂受潮,造成 打砂后返黄,影响报验,通过和有关部门协商,使矿砂均入库保管,杜绝此类现象发生 验证:现有外协队伍施工人员需要耐心与细致的每一步都进行自检,但管理制度上没有严 格规定,检验员又较少,出现问题不能及时解决。 要因 调查人:张守海 调查日期:2006年11月2日 调查人:刘明 调查日期:2006年11月1日 调查人:侯杰、刘静 调查日期:2006年11月5日 调查人:刘跃岐 调查日期:2006年11月5日 调查人:孔文果 调查日期:2006年11月4日 非要因 2007.2.21 付增武 对加工现场周边清理,保证清洁。 检查 现场脏乱 11 非要因 2007.2.21 刘欣业 现场温度在5~15℃,对加工影响不大。 测量温度 环境温差大 10 是要因 2007.2.20 唐陈飞 通过讨论,发现小组成员对执行工艺见解不统一。 提问方式 部分成员对工艺理解有偏差 9 是要因 2007.2.16 刘衍国 可能造成轴与孔装配间隙为零,难以组装。 取证技术图纸 图纸公差带不严谨 8 非要因 2007.2.15 孙运明 箱体虽有变形,通过改进工艺方法,可保证加工精度。 实物测量 箱体焊接变形 7 非要因 2007.2.15 肖德利 加工面虽有焊渣,但对加工影响不大。 现场查看 加工面焊渣多 6 是要因 2007.2.13 马效坤 齿轮箱端面108个螺孔,缺少钻孔定位工装,与齿轮轴相互位置精度无法保证。 在工装库查找 缺少钻孔定位工装 5 是要因 2007.2.11 张福义 齿轮箱体积大,镗床镗杆短。 现场调查分析 镗杆不够长 4 非要因 2007.2.10 黄世强 所用镗床刚大修过,机床精度基本有保障 调阅镗床技术说明书 镗床精度不够 3 非要因 2007.2.9 谭文智 小组各成员平均机加工工龄20年,经验丰富。 查职工信息档案 机加工经验不足 2 非要因 2007.2.5 张有卿 小组配备了1名高级技师和4名技师,机加工技术有保障。 人力资源档案 技术水平低 1 是否要因 时间 确认人 情况论证 确认方法 末端原因 序号 确认一、培训效果差。 确认标准:车间要求气割工培训每人每年不少于20小时,岗位技能要求每季度考核一次,及格率≥98% 验证人:张勇 验证时间:2007年1月初 本工段共有气割工7人,小组调查了2006年7月--12月气割工培训情况,资料显示,2006年全年共培训气割工29小时,岗位技能考核及格率100%,符合要求。 结论:气割工岗位技能培训效果差不是要因。 确认二、考核不到位。 确认标准:车间要求对气割 工从工作质量、工作效率、工作完成情况等方面进行考核 评分(70分及格;71—80良好;80分以上为优秀)奖优罚劣。 验证人:王东波 验证时间:2007年1月初 经调查发现,本车间有着完善的考

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