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ZMC75装煤(岩)机试验与应用.docVIP

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ZMC75装煤(岩)机试验与应用

ZMC75装煤(岩)机试验与应用   【摘 要】扒装机出矸工艺在矿井生产过程中得到广泛推广与应用,综采工艺的推广与普及使矿井机械化水平得到大幅度的提高,而掘进出矸工艺、临时支护工艺相对发展速度缓慢,针对这一问题我们引进了ZMC75装煤机并研制了配套的机载临时支护支架,使掘进单进水平及安全施工有了很大的提高。   【关键词】出矸 机械化 ZMC75 装煤机 机载支架   中图分类号:F204 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)35-195-01   一、概况   翟镇煤矿是1993年投产的现代化矿井,自从建矿以来,掘进迎头一直使用古老的扒装机出矸方式,出矸效率较低,安全隐患多,移机速度慢。为解决这一问题,翟镇煤矿自2009年12月份始,在11105E运输巷安装应用了第一台ZMC75型装煤机,应用效果良好,之后又在六采运煤大巷全岩巷道使用了第二台装岩机。综合分析认为,装煤机适合我矿地质条件,有助于大幅度提升炮掘巷道机械化装备水平,促进本质安全生产。   二、制约出矸速度及安全方面的主要因素   1、扒装机跟皮带移机、固定等工序繁琐,移机、延皮带用时8小时,延机尾不能与迎头施工平行作业。   2、扒装机生产过程中容易断绳,移机时易倾倒,操作不当扒斗易冲出机尾造成人员伤害,扒斗及矸石易滚出机身伤及两侧人员,远距离扒装主副绳交叉摩擦易产生火花,增大引发煤尘、瓦斯事故机率。   3、吊环式π型钢前探梁临时支护,工艺落后,工序占用时间长、工艺繁琐,人员仍然要进入空顶区作业,导致了临时支护安全系数低,职工劳动强度大;支护强度低,不利于安全生产,危及临时支护下施工人员的自身安全,严重制约单进水平的提高。   三、ZMC75装煤机的应用为单进水平的提高提供了可靠保障   1、装煤机主要优点:ZMC75装煤机结构紧凑,体积小,动作灵活,对岩石软硬及块度的适应性强,操作简便。可实现续式装载,斗容大,铲斗提升距离短,卸载速度快,生产率高。铲入力大,装载宽度与高度限制小。配合使用悬臂式二运,卸载高度大,可与大容积矿车配合作业。机器高度低,清底干净; 履带行走机动性好,适用于巷道快速装卸。该机电气防??,可用于有煤尘瓦斯爆炸危险的矿井,装煤机机后转载可配用输送机或矿车。是一种综合装载、运输、行走、喷雾灭尘多重功能于一体主要适用于中小断面以及小于18°的上下山,可与底卸式矿车、梭车、皮带转载机等配套,在用全岩巷道、半煤岩巷、煤巷或地面贮煤等现场使用。   2、装煤机在半煤巷道应用:我矿自2009年12月中旬开始,在11105东运输巷安装应用了一台ZMC75型装煤机,2010年5月份运输巷到位施工切眼撤除装煤机,期间全岩过断层5个,11105东运输巷巷道荒宽4.1米,荒高2.6米,煤层厚度1.7米,起底岩石为白砂岩,起底量为0.7米,小循环进尺1.0米计算,每个循环产生的煤矸量约为13.3立方米,应用装煤机出矸时间约为15分钟,其中上坡出矸速度更快,出矸时间约为10分钟。大循环进尺1.8米计算,每个循环产生的煤矸量约为24立方米,应用装煤机出矸时间约为25分钟,其中上坡出矸时间约为15分钟。采用装煤机出矸每班可完成一大一小两个循环,每班进尺能达到2.8米。   11105E运输巷设计长度1500米,使用装煤机施工1095米,其中10年1月份及5月份分别揭露落差大于3米断层2个。每月进尺突破200米,在全岩过断层的条件下仍创出了210米的好成绩。   3、装煤机在全岩巷道应用:六采运煤大巷(北段)巷道荒宽3.7米,荒高3.45米,小循环进尺1.0米计算,每个循环产生的矸石量约为14.1立方米,应用装岩机出矸时间约为20分钟,其中上坡出矸速度更快,出矸时间约为15分钟。大循环进尺1.5米计算,每个循环产生的矸石量约为21.2立方米,应用装岩机出矸时间约为35分钟,其中上坡出矸时间约为20分钟。由于大大提高了出矸速度,全岩巷道每班能完成2个小循环或1个大循环,进尺突破2.0米。   六采运煤大巷北段设计长度900米,使用装煤机施工360米,其中9月份为12°下坡施工与前组三吨仓贯通,下坡施工出矸速度相对较慢。2010年7月至2010年9月六采运煤大巷北段每月进尺突破130米,更是创出了炮掘全岩巷道151米的好水平。   4、使用条件分析:装煤机适合于煤层倾角较稳定,无大的起伏变化,坡度不易大于16度,巷道净高不低于2.4米,考虑配合其它辅助运输方式巷道净宽不低于3.5米,尽量应用于煤层较厚岩石量小的巷道,完善排矸系统实现连续排矸才能体现其效能。   全岩巷道净宽不低于3.4米,净高不低于2.4米,上坡坡度不大于18度,下坡坡度不大于12度,并且使用皮带或溜子实现连续排矸的巷道。   四、研制ZMC75机载液

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