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BA103裂解气扳式闸阀抢修方案
BA103裂解气扳式闸阀抢修方案
一简介:BA103TLE出口裂解气管线共两个16″300﹟板式闸阀,一是去DA101塔工艺介质侧,所在管线20P1155-BID-H(有问题检修台);二是去FA110B清焦罐侧,通过三通与裂解气管线连接,阀后管线各为16″P1117-AIT-P。
二、存在问题
2010年2月23日上午,BA103退料,退料过程中该阀 指示不能全关闭,卡滞在1/3处,反复处理无效,此时3#炉已完成退料,只能调整DS 量,打开去FA110B罐大阀泄压,烧焦罐冒黄烟,裂解气气味大,说明该阀泄漏严重。
分析管道受力状态及阀门结构,现场临时采用50T千斤顶对该法向上顶,至法兰口轻微变形(有裂解气泄漏,冒烟)时停,此时关阀同先前一样,非常沉,撤去千斤顶两小时后,关此阀已不是很费力,剩下最后一吋左右较费力,也关严。
三、问题分析
此阀型号:VUF-333A(B)
规格:16 300#
结构:单阀板板式闸阀
传动:手轮伞齿减速传动
防焦蒸汽入口:A、B、C、D 1?300#,4个口总管控制阀为2个,入口两个孔板Φ4mm,蒸汽为MS:1.0Mpa;285℃ 。
从阀门结构分析:阀开关阻力主要来自于
传动机构
件号8 环垫对件号5阀板的摩擦力,该摩擦力来自于件号15 的紧固力,此为阀门检修时安装所致,此力为单人单手可开关状态。
由于A、B孔MS分配不均,造成B口MS进量小,致使裂解气中焦油进入阀体下部空腹内,致使阀体下部有部分焦子和油堵塞阀体平衡腔,致使阀门关不严。
现场安装,由于阀门自身较重,加之两侧管道支架较远,造成阀门下沉,这样就使阀门中口也就是第2项中的摩擦力有所增加,这一点是不容置疑的,因为每次检修该阀在地面手工操作均自如,而安装到现场后,就有所不同。
四、抢修方案
拆保温。
拆A、B口总管阀后两个限流板需气焊配合(FO103-20)3/2MS1018B3A-H ;(FO103-22)3/2MS1065B3A-H。检查阀门泄漏情况,如阀门泄漏非常严重,将考虑另一套检修方案。
在2项检查确认后,再拆件号40法兰与件号31垫片两口,移位后可见阀体下部平衡腔,检查清理后,确认无问题复位。
五、工艺处理及安全
1、BA103停炉。
2、关闭MS2一个、3/2两个阀门。
3、接消防蒸汽2个胶管。
4、备灭火器。
5、地面备消防车。
6、检修期间,裂解岗长、当班班长、安全员不得离开,随机应变处理突发事故。
六、检修安全
1、此阀为入口离线,出口在线检修,阀出口侧工艺介质380℃ 左右,检修部位余热也有100℃ 左右,现场作业人员做好防烫,介质泄漏需戴好口罩。
2、拆卸阀体口需防爆工具。
3、由于作业空间狭小,检修作业面除一名工艺防护人员,两名检修人员外,其余参检人员均需在作业面上层平台,协助检修和防护。
七、如四、2项检查泄漏严重,在该阀入口侧加一盲板,然后将阀后管道割断,串联安装一新阀。检修应需80T吊车,焊接需热处理。此检修将另外制定检修方案。
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