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循环水热能利用技术探讨
循环水热能利用技术探讨
摘要:随着社会的发展与进步,重视循环水热能利用技术对于现实生活中具有重要的意义。本文主要介绍循环水热能利用技术的有关内容。
关键词循环水;热能;技术;系统;冷却塔;
中图分类号: P339文献标识码:A文章编号:
引言
建筑节能在我国节能减排全局中占有重要地位,而北方城镇供热在我国建筑能耗中所占的比例最大(约占40%),因此供热节能是我国节能工作的重中之重。火力发电厂凝汽器中,循环水把过热蒸汽乏汽的热能带走,这部分热能占到总能耗的 20%左右。本文探讨如何利用这部分热能。
一、循环水热能利用的概述
在凝汽器的水侧,循环水系统将凝汽器的热能带出,在冷却塔 内通过循环水的喷淋和蒸发。在风机的强制通风下,把乏汽的热能散发到大气中。以本项目的 12MW 抽凝机组为例 ,每年仅循环水带走的热量折合标煤达到 19314t,加上循环水泵的年耗电量 92.57万 kWh,冷却塔风机耗电71.28万 kWh,合计 163.85万 kWh,按供 电煤耗330g/kWh计算 ,折标煤 541t。总计每年在循环水冷却系统上耗标煤19855t。由此可见,循环水系统部分消耗的能量非常大,也是火力发电机组节能工作的重点对象。虽然循环水的节能潜力非常大,但是循环水的温度非常低,仅 28℃左右,属于低品位能源,可利用的场合很少,又由于温差小,利用的难度比较大。对于热电联产的企业,供热机组的水处理系统需要用 100m3r/h的工业水来制作除盐水。因为水处理系统是反渗透装置,根据反渗透装置特性,制水温度要求在 25℃左右,如果温度低,制水率将大幅度下降。为此,在冬季水温较低时,需要采用蒸汽加热来提高工业水的温度,因此消耗了大量蒸汽。如果可以节约这部分热能,将是一个有价值的节能项目。由于要加热的工业水温度接近循环水温度,因此首先考虑利用循环水的热能。
二、循环水热能利用方案选择
1)循环水直接作为水处理 系统的工业水。分流一部分循环水作为工业水,直接送到水处理系统,是最简单有效的热能利用方案。但是 ,循环水与工业水相比。水质相差很大。以浓缩倍数 2的循环水为例 ,其中的钙镁离子浓度??加 了一倍,浊度增加了10倍 ,水处理系统要耗费更多的能量来去除这部分杂质 ,显然是不可取的。
2)安装一台换热器,将循环水的热能传给工业水。由于循环水与工业水的温差很小,必须要设计高效的换热器,对换热器的材质、换热面积提出了很高的要求,换热器的成本升高使节能项目变的很不经济。
三、循环水热能利用方案实施
分割出部分凝汽器的换热面积,用工业水替代循环水,直接在凝汽器内加热 ,是一个循环水热能利用的好方法。具体实施时首先要确定分割比例。以循环水流量 1600m3/h,工业水流量 160m3/h(考虑今后发展加 60%余量 )计 算 ,凝汽器铜管总数为 3432根,分割 出的总数应为10%左右。如图 1所示 ,实际数为进水180根 ,出水182根,总计 362根,基本达到设计要求。
分割数量确定后,根据铜管的分布,以 60°和120°角的自然缝隙,用铁板隔开。铁板的二侧与凝汽器的外壳焊接;顶部用盖板、橡皮和不锈钢螺栓密闭固定,可以在检修时打开;底部因靠近铜管不可焊接,只能用环氧树脂密封。如图 2所示:
在凝汽器的一端做一个进水小室和出水小室 。在凝汽器 的另一端做一个连通小室。对应进水小室和出水小室各安装进、出水管 ,安装进、出水 阀和旁通阀。进、出水管上还安装了测温用的热电阻 ,和测压用的变送器 ,凝汽器的循环水进 ID和工业水进口都安装了流量计 ,所有测量信号传到 DCS系统 由电脑显示。管道连接如图 3所示。
四、循环水热能利用节能效果
改造后的循环水系统如图4所示,凝汽器被分割出 1/10用于水处理系统的工业水加热,原来用于蒸汽加热的板式换热器停止使用。每年 11月到次年4月需要加热 6个月,实测温度数据见表 1。
工业水平均进水温度为 12.14℃,平均出水温度25.12℃ ,平均温差为 12.98℃,可以计算出年节能量:
Qs=mxdxhxTc/Qd=100x180x24x12.98/7000=801(吨标煤)
其中:
Qs—— T业水加热年耗能量 ,吨标煤 :
m ——工业水流量 ,100m0/h;
d—— 加热天数,180天;
h—— 每天加热小时数 。24时:
Tc——工业水平均进出口温差,12.98℃;
Qd—— 标煤低位热值 ,7000kcal/kg。
仅以工业水提升的温度计算,每年的节能量折标煤 801吨 ,其 中还没有计算产生这些蒸汽应该要消耗更多的煤(
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