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模具缺陷分析和解决

模具缺陷分析和解决   摘要:针对本公司生产的模具1025-02,简介了其结构特点,分析了该模具出现问题的根源,并采取了可行的改进方案,最终使模具调试成功。   关键词:美国原设计结构;侧向力;支撑块   中图分类号:TB   文献标识码:A   文章编号2013   1模具基本信息   1025—02是2008年我公司生产的模具。使用厂家:美国通用公司;模具名称:多工位模具;自动上料退料.制件名称:前梁上/下片;料厚:2.2mm;冲裁间隙:0.22m。该系列模具共分四序,出问题的是前梁上片,第二序。   2简介模具结构特点   冲裁工艺的基本运动是压料板先与板料接触并压牢,凸模下降至与板料接触并继续下降进入凹模,凸、凹模及板料产生相对运动导致板料分离,然后凸、凹模分开,压料板把工件或废料从凸模上推落,完成冲裁运动。压料板的运动是非常关键的,为了保证冲裁的质量,必须控制卸料板的运动,一定要让它先于凸模与板料接触,并且压料力要足够,否则冲裁件切断面质量差,尺寸精度低,平面度不良,甚至模具寿命减少。   此套模具结构比较复杂。它是8个工位,上、下片各用4个工位。其间都是斜楔修边,结构相当紧凑,修理、拆装几乎是牵一发动全身,改造空间几乎没有。由于制件板料太厚,冲裁力很大,还是侧修边,侧向力很大。   斜楔修边就是模具凸模刃凸模刃口和凹模刃口与冲床运动方向成90度。当模具工作时,上底板下行一段距离后,压料板压住制件,上模的驱动块把下底板上的斜楔块驱动,最终使修边的凹模镶块水平移动,与凸模刃口进行冲裁。这时下   底板的反侧块就将侧向力传到上底板的反侧块上,达到抵消力的作用。   2.1斜楔修边正常工作的基本条件   (1)斜楔滑块导向平稳,间隙在0.05mm。   (2)斜楔滑块下边的导板分布要尽量靠近最终工作位置。   (3)凸模刃口与凹模刃口间隙是0.22mm。   (4)所有镶块与固定板上的销子间隙合理。   (5)为了减少所有镶块的位移,必须要有键,并且它们间隙必须是0.1mm。   (6)凸模本体刚性必须要好。   2.2出现问题   此套模具试冲时??第1序成型;第2序修左边;制件在间隙合理的情况下,理应顺利取下。但现在制件的边就像翻边一样,包在凸模刃口上,得连別带撬花上一小时才能拿下来,造成模具不能正常工作。当时美国专家都在,一汽模具公司制造的模具,使用时不是自动的而是完全手动的。我们很尴尬。   2.3原因分析,更改经过   2.3.1查找原因   (1)们首先按照通常惯例,检查斜楔滑块导向是否平稳。用塞尺检查斜楔滑块两侧的L形导滑原件间隙良好,完全保证在0.05mm间隙范围里。斜楔滑块的结构。斜楔滑块的结构设计除应保证行程关系外,为使斜楔滑块工作可靠,应设置复位机构,一般采用弹簧,有时也用气缸等装置。此外,还应设置后挡块均衡侧向力和进行滑块后退限位,大型模具上也可把后挡块与模座铸成一体。   (2)凹模装配是否有误,只有经过检验。过模具结构太紧凑,检验一次工作部分间隙就得半天。把斜契回程氮气缸撤下之后,人工把斜契推进凸模,用塞尺检查间隙都在020mm左右,证实合理范围。确定满足斜楔正常工作基本条件的第三条。起初我们分析不到问题根本原因,就只能想到从间隙上想办法,尽量减小到0.05mm左右。试试看能否补偿变形量。结果是镶块又烧焊又加垫,但这一切只是实验,由于镶块是合金钢,将来必须重新更换,可试冲结果凸模还包件。第一次实验失败。   (3)检查凹模镶块,发现镶块下边有2.5mm的间隙,我们就加了2.5mm的垫,试冲结果照样凸模包件。第二次实验失败。   (4)现在实行的是无图纸的技术文件。通过电脑,就可以观察斜楔滑块下边的导板分布是否靠近最终工作位置。确定满足斜楔正常工作基本条件的第二条,这样尽可能的减少由于凹模在工作位置下方悬空,下边又没有支撑块,造成冲裁间隙变大。   以上更改完善工作,前后一共十多次,基本都是完善机加和装配对模具工作零件的稳定性的影响,没有任何本质改善。最终分析只有一个原因,那就是凸模本体刚性是否能满足冲裁要求,因为原设计有反侧块,他的作用就是抵消凸模的侧向力,从这个思路往下走只有两个方向,一个是减少冲裁力,一个就是提高凸模本体的刚性。   (5)冲裁力把凹模镶块增加波浪,试冲结果还是不行尽量减小侧向力由于侧向力是与冲裁力成正比的,因此,可以通过适当增大冲裁间隙或采用斜刃口等方法减小冲裁力,进而达到减小侧向力的目的。   (6)制造的凸模本体,由原来的铸铁改成现在的铸钢,这项更改周期最长,最麻烦。试冲结果也是失败。   事已至此,在场的包括美方专家,我公司现场工程师,项目经理,设计员好几个人,都呆在

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