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向家坝混凝土质量控制常见问题分析研究
向家坝混凝土质量控制常见问题分析研究
【摘要】向家坝工程混凝土生产采用的胶凝材料、减水剂均由多个生产厂家供应,这就对原材料间的适应性提出较高要求,但向家坝工程混凝土生产强度高,胶凝材料更换频繁,导致原材料相容性问题长期存在,这是混凝土质量控制的重点和难点。现对混凝土质量控制中存在的问题进行分析,并提出相应的控制措施,以供参考。
【关键词】向家坝工程;混凝土拌和物;质量控制;影响因素; 措施
中图分类号: O213.1 文献标识码: A 文章编号:
1、工程概述
向家坝水电站工程为一等大(1)型工程,工程枢纽建筑物主要由混凝土重力挡水坝、左岸坝后厂房、右岸地下引水发电系统及左岸河中垂直升船机等组成。大坝挡水建筑物从左至右由左岸非溢流坝段、冲沙孔坝段、升船机坝段、坝后厂房坝段、泄水坝段及右岸非溢流坝段组成,坝顶高程384.00m,最大坝高162.00m,坝顶长度909.26m。其中由水电四局承建的二期土建及金属结构安装工程II标段工程主要包括二期主体工程、导流工程和相应的施工辅助工程,混凝土分为常态混凝土(含抗冲磨混凝土)、碾压混凝土、泵送混凝土等。
2、混凝土质量控制的影响因素
混凝土质量的好坏,对混凝土建筑物工程质量有很大的影响,因此要从影响混凝土质量的源头-原材料加以控制.
三峡集团公司的溪洛渡和向家坝水电站同时施工,原材料的需求量大,供应紧张,为了保障向家坝水电站工程施工原材料的需要,向家坝水电站生产混凝土所用的原材料为:“葛洲坝”、“双马”、“华新”等42.5中热水泥;“珞璜”、“泸州”、“福溪”、“宣威”、“元亨”、“阳逻”、“达州”、“洛阳”、“鸭河口”、“金竹山”、“岳阳”、“鸭溪”、“内江”等Ⅰ级或准Ⅰ级粉煤灰;马延坡骨料系统生产的石灰岩人工骨料;外加剂选用江苏博特JM-ⅡC高效缓凝减水剂、江苏博特JM-PCA、上海巴斯夫Rheoplus26R高性能减水剂、浙江龙游ZB-1G引气剂。由于原材料的多样性,在混凝土生产过程中存在以下影响混凝土质量的问题:
2.1“葛洲坝”和“双马”中热42.5水泥性能不稳定,导致水泥与外加剂的适应性差,??落度损失大,凝结时间波动大,影响现场混凝土的施工。开工至今混凝土生产用葛洲坝42.5中热水泥、双马42.5中热水泥物理性能检测近1100次,化学分析检测近50次。从物理性能、化学分析检测结果看,均满足工程技术要求,但凝结时间、比表面积、SO3含量检测结果不够稳定。
2.2 粉煤灰品种多,品种差异大,其细度、需水量比变化大,致使混凝土配合比的用水量波动较大,使机口混凝土性能的控制有一定的困难,同时也引起混凝土含气量的波动大,从而影响了混凝土的耐久性能,影响混凝土的质量。开工至今混凝土生产用粉煤灰厂家包括珞璜、泸州、黄桷庄、宣威、阳逻、达州、洛阳、鸭河口、金竹山、鸭溪、内江、珙县等,检测近1300次。从检测结果看,烧失量、需水量比、细度、碱含量等性能基本满足Ⅰ级灰要求,但个别厂家粉煤灰烧失量偏上限。
2.3 马延坡骨料系统生产的人工砂细度模数及石粉含量波动大,引起混凝土配合比用水量的波动大,粗骨料筛分、压碎指标、针片状等性能变化大,使骨料的级配差异大,影响了混凝土的流动性,仓面混凝土施工困难。开工至今混凝土生产用细骨料检测近5000次,细度模数在2.43-2.92之间,符合中砂要求的合格率大于90%,石粉含量在8.8%-18.4%之间,符合工程要求的合格率大于99.0%,微颗粒(<0.08mm颗粒)含量在2.1%-15.2%之间,符合工程要求的合格率大于90.0%,其中不符合要求的微颗粒含量检测结果偏大。
2.4 外加剂性能波动大,致使混凝土的工作性损失大,凝结时间大大缩短,开工至今,曾出现混凝土初凝时间低于10h,严重影响了混凝土现场浇筑施工。为了保障混凝土施工,出现外加剂超量现象,增加了施工成本。
2.5 环境温度、湿度变化大,严重影响混凝土的工作性损失快,凝结时间缩短。对混凝土温度、气温、相对湿度对混凝土工作性及凝结时间均有不同程度的影响,混凝土温度、气温越高,水泥水化越快,环境相对湿度越小,气候比较干燥,混凝土中的水分蒸发越快,均造成混凝土拌和物工作性损失加快,凝结时间缩短。
3、混凝土质量控制的措施
为了保障机口混凝土的质量,确保大坝混凝土的施工质量,我们针对混凝土用原材料、混凝土拌合、运输及施工过程中可能出现的问题,采取以下措施确保混凝土的质量。
3.1 原材料质量控制
3.1.1 水泥:按标准作水泥的强度、凝结时间,结果与以前的试验结果比较,如有变化就多配合比做相应的调整;及时用不同批次的水泥与同一批次的外加剂做适应性试验,如变化大,就用现在使用的外加剂与水泥做混凝土试
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