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低硅铁水在大型转炉高效炼钢技术
Biography: JIANG Xiao-fang( 1969-) , Male, Doctor Candidate, Senior Engineer;
E-mail: xfjiang@baosteel1 .com;
Revised Date: September 22, 2006
JOURNAL OF IRON AND STEEL RESEARCH, INTERNATIONAL1 2007, 14( 6) : 27- 31, 52
低硅铁水在大型转炉的高效炼钢技术
JIANG Xiao-fang1 , WAN G Ming-lin1 , YANG Wen-y uan1 ,
GAN Yong1 , WANG Ying-jun2 , YU Zu- da2
( 1. National Engineering Research Center of Continuous Casting , Central Iron and Steel Research Institute, Beijing 100081, China; 2. Steelmaking Plant, Baoshan Iron and Steel Co, Shang hai 201900, China)
摘要:为了解决低硅铁水炼钢化渣困难,提高生产率,现使用一种新的5孔喷枪使氧流量从50000立方米/小时持续增加到60000立方米/小时。添加合成渣调整炉渣成分。解决了脱磷,氧枪和罩粘渣的困难问题。增加了钢的产量和金属产量,通过这些技术延长喷嘴的寿命。
关键词:转炉;铁水;低硅含量;合成渣;喷嘴
在现代高炉低硅铁水生产是十分有利可图的。高炉生产率可提高1.0% -1.5%,焦比减少了4( ) ,由于在铁水中的硅含量降低0.1% [ 1 ]。在美国,日本和欧洲国家铁水中的硅含量已经减少。与传统的转炉炼钢法比较,具有低硅铁水转炉炼钢是比较困难的,因为热缺陷和渣形成困难。2003年,宝钢转炉炼钢与钢铁研究总院合作低硅铁水。本研究的主要目标是发明一种新枪,氧流量增加到60000立方米/小时,优化氧气供应,通过添加合成渣来调整渣的快速形成,等等。此外,测量了射流的速度场。经过两年的研究,低硅铁水炼钢的技术开发,产量呈上升趋势,钢产量和金属产量分别增加,喷枪的平均寿命提高到200炉。
1 实验
有两个250转炉,RH-KT B 和 IR-U T设施在宝钢2号炼钢厂。还有一种铁水预处理脱硫站,脱硅,脱磷铁水,对铁水预处理30%。该转炉配备LD-KGC技术使用氮气和氩气的气体在0.05~1.15范围内搅拌气体
铁水的实验是低硅铁水从高炉铁水直接和一些预处理。铁水成分是显示在表1中,炼钢辅助材料在表2中给出。
表1 铁水成分
成分 C Si Mn P S 温度/ ℃ m 4.5 0.19 0.35 0.083 0.003 1323 R 0.2 0.11 0.04 0.017 0.002 44 n 125 125 125 125 125 125
表2 炼钢辅助材料
材料 CaO Mgo SiO2 S TFe Al2O3 石灰 91.8 1.7 0.28 0.011 轻烧白云石 56.5 36.8 0.025 铁矿石 - - 2.5 - 65 粉尘 3.2 1.6 1.2 68 0.03 渣 2-10 5-10 48-55 10-25
2 新设计的氧枪
老式四洞的枪有一个直径为52毫米的一个12°角度的喷嘴。强化造渣,采用五孔的概念,与喷嘴角度上升到13°。对氧气流量从50000m3/h增加到60000m3/h,计算了喉径。通过旧枪与新枪在从喷嘴与射流的相互作用比较如表3所示。在表3中,L是穿透深度和使用的是用一个公式[ 2 ]计算;L0是熔池深度为1.95米,搅拌的射流能量和搅拌时间是根据公式计算了Tsuyoshi Kai[ 3 ]。
Fillin A’s公式如下:
(1)
其中H是枪位,厘米;D是喷嘴直径,厘米;P0是原始压力,M Pa;θ,他的出口偏差。
Tsuyoshi Kai公式如下:
(2)
其中T是混合时间,单位S;EVT,EVB 分别是是搅动氧气射流与底吹气体的能量,单位(Wm-3) 。
氧气流量(QO2)和P0之间的关系如下所示:
老孔氧枪QO2= 52506P0立方米/小时(3)
新5孔氧枪QO2= 59714P0立方米/小时(4)
总流的动量和搅拌的新型喷枪射流能量分别增加了131和8%,8%,相比老版。混合时间略有减少。穿透深度下降,由于增加了喷嘴角度和各个喷嘴的流量减少。自从新头的孔数增加到5个,每个喷嘴的流量为12000立方米/小时,而老式的50
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