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1500mm热带精轧零调优化与控制技术应用.docVIP

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1500mm热带精轧零调优化与控制技术应用

1500mm热带精轧零调优化与控制技术应用   摘 要:在定期更换新支撑辊和新工作辊后,出现了两侧位置偏差保持不住,有时即使能保持住,但在轧制第一支钢板形极不稳定,出现了轧件跑偏、边部起浪,甚至出现堆钢,这个问题不仅给企业造成了一定的经济损失,而且影响了莱钢产品的精品形象。因此,针对自动零调精度不高的情况,热轧车间成立了项目攻关组,分析原因,制定措施,坚定不移地开展了技术攻关工作,改进零调控制程序,提高零调精度,齐心协力解决制约生产的瓶颈环节。   关键词:零调 偏差 报警   中图分类号:TG335 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2014)06(a)-0082-01   1 国内外研究及发展现状分析   精轧机在轧制过程中必须对轧机的辊缝进行精确的控制,而这与辊缝的零位确定关系密切,所以在每次更换工作辊或支撑辊后都必须重新确定轧机的辊缝零位(简称零调)。零调是否准确对于精轧机的正常轧制具有重要意义,因为在轧制过程中的辊缝设定、AGC(自动厚度控制)都是以辊缝零位为依据,如果此零位确定得不准确,必然会对轧制带来不利影响。   由于受轧机零部件磨损、支撑辊、工作辊定期更换等因素影响,很难做到准确确定辊缝零位,保证第一支钢的板形质量和稳定性,国内外对轧辊零调的介绍资料较少,大多数资料只是给出零调的定义,未对其进行深入的研究分析。   2 开展的主要技术工作   我们主要通过以下几方面的工作,来提高零调的准确度,改善了第一支钢板形质量和稳定性,避免了因零调不准而导致的堆钢事故发生。   2.1 利用TRIZ理论实现带压力自动启车   建立冲突矩阵,如表1所示。   2.2 冲突矩阵的解决方案   1)冲突1的解决方案,可采用15可选择15动态化原理来解决问题。   动态化原理的具体描述为:使物体或其环境自动调节,以使其在每个动作阶段的性能达到最佳;把物体分成几个部分,各部分之间可相对改变位置;将不动的物体改变为可动的,或具有自适应性。   2)冲突2的解决方案,可采用35物理或化学参数改变原理来解决问题。   物理或化学参数改变原理的具体描述为:改变聚集态(物态);改变浓度或密度;改变柔度;改变温度。   3)冲突3的解决方案,可采用10预先作用原理和15动态化原理来解决问题。   预先作用原理的具体描述为:预先对物体(全部或部分)施加必要的改变;预先安置物体,使其在最方便的位置,开始发挥作用而不浪费运送时间。   动态化原理的具体描述为:使物体或其环境自动调节,以使其在每个动作阶段的性能达到最佳;把物体分成几个部分,各部分之间可相对改变位置;将不动的物体改变为可动的,或具有自适应性。   2.3 最终解决方案   1)精轧换辊完成后,保证所有启车所需条件具备后,点击零调监控画面上的“轻压力启车”按钮后,精轧各机架AGC缸自动进行静态压靠,当各机架压磁仪检测到压力达到200T以上时,AGC缸停止压靠。   2)轧机速度设定值在5 S内由0升至零调速度,主传动执行零调速度设定值,完成轧机带压力启车。   3)在启车过程,由于先静态压靠使上下工作辊完全接触,避免出现支撑辊啃工作辊等重大设备事故。   零调程序做法:轻压力启车后,辊缝接着下压,进行自动零调,但在现场发现,总是有些机架零调无法完成,跟踪观察发现两侧轧制力偏差大,导致无法进行零调,只能重新进行零调,增加了换辊时间,也为操作留下了风险,如不及时发现未进行零调,就引起堆钢事故,针对以上情况,经过我们一段时间的跟踪观察和分析讨论,将零调程序修改如下:将零调监控画面上的“自动零调”按钮与F1-F6“卸荷”按钮进行联锁,轻压力启车后F1-F6自动“卸荷”并此按钮变为红色,同时自动零调变为灰色无法进行自动零调,避免了因不把“卸荷”变红按钮去掉导致轧制力偏差大而零调无法完成的情况发生。   在“零调”画面上,在“两侧位置偏差”对应后面加上偏差记忆,只要单击“偏差记忆”或单击左边表格中的数字,就会将数字自动保存到右边便于比较和记忆。   通过解读零调程序,步骤如下:第一步等待连锁条件液压缸标定完成;第二步转位置环下压至200T,时间持续150s超时,零调无法完成-锁定-卸荷;第三步开始条件:第二步完成,由位置环向压力环转化下压至1000T,条件一:│合轧制力-1000T│1 mm时出现红色报警提示,防止偏差过大不能及时发现而影响零调精度。   利用位置偏差和压力偏差相结合快速零调,提高零调的精度,将每次换辊后的零调数据进行记录,便于操作工进行参考,并从F1-6中找到了一定的规律,以F1为例,运用六西格玛质量管理工具,取换支撑辊前后两个周期的位置偏差和压力偏差各60个数据进行分析,从数据分析中可以看出在一个换支撑辊周期内,位置偏差和压力偏差受轧制规格、轧制公里数、工作辊原始辊

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