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脱硫技改项目防腐工程中缩短防腐施工工期有效措施
脱硫技改项目防腐工程中缩短防腐施工工期有效措施
[摘要]:脱硫技改项目是一个综合性、科学性的技术运用与管理,在整体突破的过程中,要结合多方面的因素,形成全面的管理。尤其是在项目工程施工过程中,围绕工期的整体需求与技术模块,在实现改动后吸收塔的脱硫能力得到提升,将有很大的实际效果。本文将通过具体实例,从选题的目的、实际意义出发,分析脱硫技改项目工程施工中的现状,并阐述出现这些现象的原因,进而从多方面探讨强化脱硫技改项目防腐工程施工的有效措施。
[关键词]:脱硫技改 防腐工程 安装管理
本期工程是属于改造工程,由于此工程罐体所接触的介质均为腐蚀性较强的烟气及石膏,使用环境较为恶劣,产品在使用过程中容易出现防腐层脱落,罐壁及支撑梁腐蚀穿孔,产品在使用一段时间后因防腐层出现问题要多次进行返修,降低了设备的运行率。其中此工程是在机组大修时进行修复完成,其工期被压缩只有15天要完成1600多个 m2的施工面积是相当困难的。因此,要提高功效,降低工期来完成此工作是一个比较关键的问题。
一、小组概况
小组基本概况表
按照常规方法施工工期进行,但由于受环境及其工期影响,检修时间短等环境因素制约,常规方法实施存在较大困难。若是按照常规工期无法满足,所以采取投入加热器及抽风机连续24小时作业。
(1)检修防腐施工的时间是由运行单位规定的,必须在15天内完成施工恢复投产运行,塔内防腐衬胶施工占了3工作日,一个工作日的工作时间是12小时,总共36小时, 那就是说防腐衬胶施工的时间只能是≤24小时,但按照常规施工方法来计算,防腐施工完成总共要用去12小时/次,其步骤分别是:
全部防腐施工完成就要36小时/次,超过了24小时(即大于3个工作日),延长了安装的工期,增加项目的成本,大大影响检修工期及时性,工期延长了。
(2)现状调查表明:防腐衬胶施工使用12小时的最大原因是主要由于受空气及外部环境影响,拖慢了胶皮及罐壁上底涂固化两步骤的速度,所以要从这两步骤着手实施有效的方法和工机具协助完成。如果可以把每组胶皮上底涂固化时间???12小时减少到8小时,要想在3个工作日内完成是可以达到的。
确定主要原因:
对影响防腐衬胶工期的各末端因素,一一进行要因确认;
防腐衬胶施工要因确认表
序号 项目 要因确认 确认方法 要因确认
1 涂装工人不能按工艺要求进行涂装作业 通过对涂装作业进行现场调查,发现进行涂装作业的施工人员均为有经验的施工人员,从事涂装作业的时间均在2年半以上,经验丰富,能熟练地按照工艺要求进行涂装作业。 现场调查 非要因
2 喷砂机气源压力达不到要求 小组成员通过对喷砂间的喷砂机进行调查,发现喷砂机气源压力只能达到0.4MPa,而工艺要求喷砂机的气源压力必须达到0.5MPa以上。 现场调查 要因
3 喷砂磨料砂粒粒径过细 小组成员通过对喷砂间的喷砂作业情况进行现场调查,发现喷砂工在使用喷砂磨料时,为了节约成本,将磨料砂粒不经过筛选,多次反复回收使用,经过反复回收使用的砂粒粒径经测量多数在0.5mm以下,对厚度在3mm以上的工件喷砂质量无法达到要求。 现场调查 要因
4 稀释剂配比不合适 小组成员通过对现场涂装作业进行调查,发现施工人员在使用新型的罐体专用涂料进行喷涂时,对稀释剂的配比按照厂家提供的参考用量,但对产品跟踪检查发现,涂装后利用划痕法对漆膜的附着力进行检测,只能达到5级,漆膜容易剥落,经与厂家联系后,厂家认为现场漆种的稀释剂调配不合适。 现场调查 要因
5 工件的表面处理不干净 小组成员对防腐衬胶期间在涂装作业前的底层处理进行跟踪调查,现场施工人员在涂装作业前均对工件表面进行了除油处理,对各种焊缝外露表面及不平整的部位均按要求进行了打磨。 现场调查 非要因
6 层间干燥时间过短 小组成员对涂装作业进行跟踪调查,工人在作业时,层间干燥时间一般控制在24小时,阴雨天适当延长,符合工艺要求的层间干燥时间。 现场调查 非要因
7 底层涂料附着力差 现场对以前使用的底层涂料为醇酸类底漆,现改用耐腐蚀性更强的罐壁专用防腐涂料,从厂家提供的介绍资料中分析,我们认为该种涂料的附着力较以前使用的涂料有明显提高,并更合适我厂产品使用的特殊工况。 讨论分析 非要因
8 表层涂层附着力差 现场使用的表层涂层材料统一为与底层涂料配套的面漆,附着力较好。 讨论分析 非要因
9 作业环境中灰尘多,有杂质 在对喷砂间及喷漆间进行了整修,整个涂装作业的环境有了较大改善,基本能达到工艺文件规定的环境要求。 讨论分析 非要因
小组成员在对喷砂设备进行巡查时发现,喷砂机上气源压力表指示的压力只有0.4Mpa,无法达到工艺要求,小组成员尽快向项
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