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110kV氧化锌避雷器运行故障分析及对策

110kV氧化锌避雷器运行故障的分析及对策   摘 要:该文通过对新疆电网110 kV氧化锌避雷器运行故障的分析,综合分析了带电检测数据、红外检测数据、停电试验数据设备解体情况、波形等,找出了发生故障的原因,并提出了预防和避免110 kV氧化锌避雷器运行故障的对策。   关键词:110 kV 氧化锌 避雷器 运行故障 对策 分析   中图分类号:TM862 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2017)04(a)-0050-02   1 故障经过   2015年7月,新疆某110 kV变电站中,一氧化锌避雷器运行过程中A相发生故障,且避雷器头部炸裂,引下线断开,底部电弧喷射烧黑后存在明显痕迹,同时烧毁了动作计数器并发生了破裂。而避雷器B相顶部也存在一定的放电痕迹,但保护动作均显示为正常,且相关的其他设备没有发生异常情况。发生运行故障时,其所属区域内未进行操作,也未出现打雷情况,因此,可将操作过电压与雷击的可能性排除。   2 避雷器运行数据分析   发生运行故障的氧化锌避雷器,由新疆氧化锌避雷器厂生产,型号为Y10W-100/260W,1995年11月出厂 ,之后立即进行投运。   2.1 带电测试   通过分析带电测试数据,与2012年相比,2014年测试的全电流数据有所下降,且三相误差有所增加,从3.11%增加到了12.77%,与2012年相比,其阻性电流增加了9%,因此变化均不明显,且满足常规测试的标准要求。而当三相误差由22.2%增加到33.7%时,尽管存在较大变化,但是对于是否存在故障仍不能做出准确判断。而由于两次测量条件以及仪器的差异,A相阻性电流出现上升趋势,但B相与C相的数据出现了下降趋势,因此,需注意三相数据之间存在的误差。   2.2 停电试验   通过分析其预防性的试验数据,与2007年相比,2012年直流1 mA的参考电压有所下降,且当U1mA为75%时,其电流泄露也有所下降,但由于考虑到温度误差以及仪器误差等,认为该试验所得数据满足规定要求,且不存在异常情况。   2.3 红外测温   氧化锌避雷器在正常状态下,存在阻性电流分量,且整体轻度发热是其主要的热像特征表现,且具有一定的均匀性,同时在电压最高情况下进行运行时,其最高温度也比上限值小。因此,当氧化锌电阻片老化或者避雷器受潮时,其整体原件就会表现出发热现象。而采用红外成像技术诊断其运行故障时,会发现局部性的温度降低或者升高,同时发热不正常,且温度分布也不正常,这是就可以判断为氧化锌避雷器运行异常。   3 解体故障及原因   3.1 解体故障   一般在避雷器运行的过程中,发生解体后的避雷器,其套管中的全部部件均已被烧黑,且阀片注上部表面出现闪络,而阀片没有出现破碎或者破裂,且环氧树脂套筒外已被烧黑,开始时其顶部电弧通道十分明显。   3.2 发生原因   在氧化锌避雷器运行的过程中,当故障发生时,系统内部不会出现任何操作,因此,可将过电压系统操作的因素排除。而如果所在区域没有发生打雷现象,也可将雷击因素排除。从避雷器解体的情况进行分析,其阀片没有出现破碎或者破裂现象,且其柱表面的放电痕迹也不明显,而只有其上部表面存在一定的侧闪痕迹,且发生的部位主要为环氧树脂套筒侧部的破裂位置,这种现象一般是由套筒放电导致的,因此,这表明阀片不存在劣化现象。如果环氧树脂套筒电弧放电贯穿痕迹十分明显,且上部出现了严重的破裂现象,这说明该故障主要是由套筒绝缘性减弱造成。由于氧化锌避雷器本身运行时间较长,且其密封的效果也逐渐减弱,再加上绝缘筒与避雷器阀片柱之间出现了气隙,且空腔由存在一定的呼吸作用,因此,非常容易造成潮气入侵,从而给导致套筒表面绝缘性逐渐下降,套筒一般在发生闪络之后,就会有电弧通道形成。因此,氧化锌避雷器运行故障一般是由于头部密封不严实,再加上使用年限较久,从而导致了运行故障的发生。   4 处理建议与对策   (1)严格统计110 kV氧化锌避雷器运行的时间以及设备型号,同时进行红外普查和带电测试,也可进行停电试验,对于存在问题的避雷器需尽早进行更换。   (2)加强对氧化锌避雷器运行的日常巡检,并对其电流泄漏数值进行跟踪。每半年对氧化锌避雷器进行一次带电测试与红外测试,并对电流泄漏的波形加以注意。如果测试过程中出现任何的异常数据或者不正常误差,均需予以高度重视,在汇总完各项数据之后,对其进行综合性的分析。如果发现数据仍然存在问题,则可通过停电试验进行检测。   (3)避雷器结束测试工作之后,还需对其运行状态进行评估,如有需要可将试验周期缩短。一般对0.75U1mA和U1mA下的避雷器泄漏电流进行测量,这样就能将避雷器受潮情况、劣化情况等及时查找出来,从而采取针对性的措施加以应对和处理。   

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