LZQ1620重介浅槽分选机在鹤岗选煤厂应用.docVIP

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LZQ1620重介浅槽分选机在鹤岗选煤厂应用

LZQ1620重介浅槽分选机在鹤岗选煤厂应用   摘 要:本文重点介绍LZQ1620重介浅槽分选机的结构、工作原理及特性参数;性能特点;实际应用效果及影响工效的因素;分析了存在的问题及解决措施。   关键词:重介浅槽 结构 原理 特点 效果 因素 问题 措施   中图分类号:TD97 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2017)07(c)-0029-02   鹤岗煤矿90万t选煤厂投产于2015年12月,选煤工艺采用分级入选工艺,13~180mm粒级采用重介浅槽分选机分选,1.4~13mm粒级末煤采用两产品重介旋流器进行分选,1.4mm粒级煤泥采用水力分级、螺旋分选及浓缩压滤工艺进行处理。块煤主选设备采用了1台LZQ1620重介浅槽分选机。   本文重点介绍LZQ1620重介浅槽分选机的结构、工作原理及特性参数;主要性能特点;实际应用效果及影响工效的因素;分析了存在的问题及解决措施。   1 LZQ1620重介浅槽分选机的结构、工作原理及特性参数   1.1 结构   LZQ1620重介浅槽分选机主要由槽体部分、导向道部分、弯道装置、传动部分、刮板部分、底部耐磨板和电控部分组成。   1.2 工作原理   LZQ1620重介浅槽分选机是利用阿基米德浮力原理,实现物料按密度分层;本设备通过电机、减速机带动主传动轴转动,通过链条拉动刮板工作;原煤及水平介质流沿给料口全宽均匀分布进入分选机,在从槽体底部漏斗口进入的上升介质流的作用下,促使悬浮液保持悬浮状态,并对原煤进行有效分选,精煤上浮,矸石下沉,实现轻、重产品分层;精煤在水平介质流的推动下均匀流向排料口,随介质流动排出分选槽;矸石经连续运转的刮板从槽体端部排出,实现原煤分选。   1.3 主要特性参数   主要特性参数如表1所示。   2 主要性能特点   (1)槽体由底部介质均布槽、槽体侧板、矸石排料漏斗组成;底部介质均布槽由四个腔组成,且每个腔之间由带孔的筋板隔开,其作用是保证上升介质流均布性和稳定性,提高分选效果;矸石排料漏斗内衬耐磨板,延长使用寿命。   (2)输送链的链板、销轴、轴套材料均为40Cr,表面碳氮共渗,硬度达HRC58-62,寿命保证6个月以上。   (3)通过对链条设置定位装置,解决了跳链、脱链、断链现象,保证生产连续,有效提高了生产效率。   (4)刮板特殊设计:通过增加加强筋保证刮板的抗弯强度,保证了两端链条的中心距,解决了跳链、脱链、卡链现象,减少了链轮及链条的磨损,延长了链轮及链条的使用寿命;刮板上的排水孔间距和大小特殊设计,保证矸石带走介质最小,0.3~0.4kg/T;刮板设计成对称结构,一端面磨损后,更换使用另一端面,延长了刮板的使用寿命。   (5)弯道装置主要由耐磨合金材料铸造成型的90°弯道,作为链条的压辊装置。   (6)槽底耐磨板选用进口耐磨钢板NM400,并且在耐磨板上面用耐磨焊条堆焊数道耐磨焊缝,有效增强底部耐磨板的耐磨性,寿命延长2个月以上。   (7)导向道材料为高锰耐磨铸铁,另外在上弯道及尾部弯道的导向板上,增加可更换的耐磨衬,更延长了导向道的使用寿命。   (8)控制系统电器元件均为进口元件,可靠性高,智能化程度高。   (9)该机配有集中润滑系统,可对主传动轴、中间从动轴、尾部传动轴的各轴承座进行主动润滑,延长了轴承的使用寿命。   3 实际应用效果   该重介浅槽分选机自2016年1月6日正常运转到现在,各项指标均达到设计要求,其数量分选效率为98.8%,分选效果良好;链条、导向道、刮板使用寿命长。   4 影响重介浅槽分选机工效的主要因素   4.1 上升介质流均布板开孔大小   上升介质流均布板开孔太大,原煤中一些密度较重的矸石会进入介质液内,沉积在介质内,影响介质密度的配比;上升介质流均布板开孔太小,上升介质流向上的动能小,同样影响浮选效果;上升介质流均布板开孔大小与入洗原煤最小粒度有关,一般等于入洗原煤最小粒度或小于入洗原煤最小粒度的1~2mm。   4.2 弯道的耐磨性   LZQ1620重介浅槽分选机的弯道装置主要由耐磨合金材料铸造成型的90°弯道,作为链条的压辊装置,传动装置中的链条沿着90°弯道的底部滑动,90°弯道下底面与链条接触的位置逐渐磨出沟槽,运行时间越长,沟槽越深,阻力越大,电机的电流逐渐增大,电机发热,最后因电机电流瞬间升高将电机烧坏,严重影响正常生产。   5 存在的问题及解决措施   5.1 弯道磨损严重   经过11个月的生产实践,分析弯道磨损的主要原因是:链条与90°弯道的底部直接接触并且硬滑动磨擦,运行时间越长,沟槽越深,阻力越大。   解决措施:将弯道装置改为弯道压辊装置,将链条与弯道之间的滑动磨擦改

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