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一起分子筛漏气分析及处理
一起分子筛漏气的分析及处理
摘要:简单介绍安钢2#23500 m3/h 空分设备分子筛系统的2#分子筛进口管道与再生气管道三通处底部漏气的故障经过,详细阐述故障的原因排查和处理过程以及对此次故障的思考。
关键词:空分设备;分子筛;管道;阀门;泄露
中图分类号:O658文献标识码: A
前言
安阳钢铁股份有限公司制氧厂2#23500m3/h 空分设备(以下简称2#23500)由杭州杭氧股份有限公司设计制造。装置采用全低压分子筛吸附净化、增压透平膨胀机制冷、全精馏无氢制氩、氧氮外压缩,氩内压缩的工艺流程,于2006年12月投产运行。2014年2月,发生了一起分子筛进气管道腐蚀漏气的故障,及时发现并处理,避免了停车。
1分子筛的介绍
2#23500分子筛系统由分子筛吸附器、电加热器及其所属的阀门构成。分子筛系统的主要作用是:吸附清除由空冷塔来的空气中的水分、二氧化碳、固体杂质以及乙炔、甲烷等碳氢化合物,从而避免这些杂志在设备和管路局部聚集、堵塞,防止主冷碳氢化合物化合物聚集,保证设备的安全稳定运行,在制氧机整个系统中占据着举足轻重的作用。
表1空气参数指标
表2再生用污氮气
分子筛吸附器吸附剂采用双床层结构,下部装填的是活性氧化铝,活性氧化铝铺在支撑栅架的不锈钢孔板上。上部装填的是分子筛,活性氧化铝装填高度为600mm,分子筛装填高度为840mm。活性氧化铝和分子筛之间用分隔板隔开,分隔板可以增加空气流动的均匀性,防止因压力波动引起的冲床事故。分子筛吸附器有两台1#和2#,交替使用,当一台进行工作时,另一台进行再生。工作时的气流方向为正流,再生时的气流方向为反吹。分子筛吸附器的再生阶段包括:卸压(900s),热吹(5100s),冷吹(6480s),均压(1320s)和并行(300s)五个阶段。分子筛系统流程图如图1所示:
图1分子筛流程图
2故障描述
2014年2月22日19:06,点检人员按时点检到2#23500分子筛设备处,发现有异常的噪音,并伴随呼呼的气流声,管道的白铁皮被吹开,后察看发现是2#分子筛进口处的管道漏气。因分子筛的管道由保温层包裹,单凭直观不能判断是管道漏气还是阀门漏气。此时2#23500的空气量为117000m3/h,2#分子筛现在正是运行工作状态,1#分子筛正处于再生阶段冷吹状态(V 1217、V 1211、V 1213阀门全开),冷吹气量为25000 m3/h ,2#分子筛正在运行(V1202、V1204阀门全开),此时不能贸然扒开保温层检查,以防压力骤然下降,导致空压机轻载。
3查找原因
研究决定在2#分子筛卸压时检查。为缩短时间,加快1#分子筛的再生过程,将1#分子筛的冷吹再生气量由25000 m3/h提高为27000 m3/h,缩短冷吹时间(冷吹时间由―6480S改为―6000S)。20:51分2#分子筛进入卸压阶段(此时阀门V 1202、V 1204、V 1214全关,V1206打开),进入逻辑块中将分子筛程序打暂停,机修人员开始到现场工作。
21:21保温层管道被扒开,发现是进口管道与再生气管道三通处底部有两个5×5?M左右的漏点(上图中的A点为泄漏点),周围被腐蚀,估计泄漏的空气量有1000m3/h左右。如果停车处理此次漏气的管道,则需要至少12小时,因生产任务紧,公司不可能也不允许长时间的停车处理;如果不予处理的话,若任由泄漏点继续腐蚀的话,泄漏量会大大增加,甚至有可能引起空压机轻载,也会严重影响生产。所以决定在不停车的情况下先补焊一小块,堵住泄漏点,等检修的时候再彻底处理。因天色已晚,施工不方便,决定天明作业。
21:30解除分子筛的暂停,分子筛正常运行。2月23日1:45分1#分子筛开始再生,增开一台电加热器,为三台电加热器运行,并将再生时间延长20分钟。6:10分1#分子筛再生结束,查看分子筛的冷吹峰值为131℃(冷吹峰值为130℃时,分子筛被吸附的水分和二氧化碳均能解析),符合要求。
3故障处理
3.1准备工作。
(1)封闭分子筛现场,悬挂警示牌,防止再生污氮气窒息。
(2)正常运行时,分子筛开两台电加热器时,已经满足冷吹峰值120℃,现增开一台电加热器,提高分子筛的冷吹峰值,为施工争取更多的时间。
(3)因是补焊动火作业,严格动火票制度。就地取样并化验,化验空气中的含氧量为20%。符合动火作业的标准(19.5%-23%)。
(4)电气、仪表、机修人员到现场做好补焊的前期准备。
(5)为防止在分子筛切换过程中,氩系统发生氮塞,应提前缓慢减少氧气产量。
3.2处理过程
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