抽油机井系统效率测试方法及其应用.docVIP

抽油机井系统效率测试方法及其应用.doc

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
抽油机井系统效率测试方法及其应用    摘要:抽油井(也称机采井,其系统称为机采系统)是胜利油田孤岛采油厂主要耗能设备,也是采油厂的耗能大户。2010年孤岛采油厂油井平均功率因数偏低,只有0.5--0.75。介绍了抽油机井系统效率测试方法。   关键词:机采系统效率测试调平衡低冲次变频   中图分类号:TE933 文献标识码:A文章编号:   1前言   机采井是中石化胜利油田第二大采油厂孤岛采油厂主要耗电设备,是采油厂的耗电大户。2010年完成机采系统效率测试585井次,分别为常规测试、节能四新项目对比测试及技改项目对比测试等。根据测试数据统计分析,采油厂平均机采系统效率为32.9%,最高52.65%,最低5.52%,10%以下井25口,效率为10%-20%井89口,效率为20%-30%井298口,效率为30%以上井149口。   前期采油厂经过永磁电机配套变压器改造、机采井优化设计及节能技术改造等项目,机采系统效率已达到胜利油田较高水平,但仍有部分区块由于产能不足,液量低等原因,导致系统效率较低,机采系统仍有很大节能潜力。      2抽油机井系统效率测试方法      2.1现场测试   目前机采井系统效率测试主要分为电参数测试及示功图测试,两种测试同时进行。其目的主要是测试输入功率及光杆功率,计算地面效率、井下效率及系统效率。   2.2测试数据采集及分析   测试电参数,测试时间3分钟,测试参数主要有输入功率、功率因数、功率平衡度、电参数曲线图等。以KXK71-93井为例,见图1-图2。      图1 KXK71-93井电能参数曲线      图2 KXK71-93电能参数表   3机采系统评价指标及达标情况   机采系统评价指标主要有功率因数、平衡度、系统效率、百米吨液耗电等四项指标,具体测试结果见表1,石油行业机采系统评价指标见表2。   表12010年孤岛采油厂机采系统测试数据         表2石油行业机采系统评价指标         由表1、表2可以看出,采油厂机采系统已达到或超过石油行业评价指标。   4抽油机井系统效率测试方法的现场应用   4.1调平衡试验   针对功率不平衡井进行了调平衡试验,选取了5口抽油机井进行功率平衡度调整,并在调整前后进行了测试(表3)。   表3机采系统调平衡对比分析表         此次调平衡试验5口井中,有3口井有节电效果,有2口井不节电。   2口井不节能原因:   (1)采用测试数据时间过长,抽油机工作状况发生了改变,平衡调整适用于工作状况稳定的抽油机井。   (2)分析电能参数曲线图可知,由于负功出现在曲柄转角0°及360°,此种抽油机调功率平衡度见效不大,不能有效降低负功,所以节能效果不理想(见图3)。      图3 KXK71X119电参数曲线图   4.2降低冲次   对于一些供液不足、动液面低、产能低的抽油机井对启动能力要求高,小功率电机无法正常启动。这种类型的井对冲次要求低,一般在2~3次/分左右就能满足生产要求。如果安装大功率电机,虽然满足了启动要求,但会造成大马拉小车现象,功率因数低,浪费电能。对此采油厂进行了节能技术改造,采用原电机安装中间轴方法,既满足了启动要求,也降低了冲次,改造费用也不高。2011年采油厂挑选60口抽油机进行了中间轴节能技术改造(见表4)。   表4低效机采井改造前后系统效率测试数据表         安装后中间轴工作状况稳定,由测试结果可以看出改造后节能效果较好。冲次降低了1.8次/分后,液量变化不大,不影响正常的原油生产。输入功率下降了2.49kW,单井日节电60kWh。系统效率提高了5.05%,吨液百米耗电下降了0.841kWh/hm#8226;t,综合节电率达29.8%。该项改造取得了良好的效果,建议今后将对符合条件的抽油机井继续推广应用该项技术改造。   4.3单井变频改造   孤岛采油厂有120余口油井间隙出油,该类型的油井,在正常生产时油井液面较高,产液量也大,油井生产负荷也较大。但在间隙期时,油井液面较低,油井不产液,此时抽油机相当于空载,生产负荷极轻,电机功率因数低,抽油机平衡度低,系统效率下降快,电能浪费严重。对此,采用了单井变频技术,可实现抽油机的软起动、软停止,有效地控制电机的运行和保护电机,延长电机的使用寿命。该技术能将负功转化后回馈电网,既节约电能,也不会造成电网的污染。同时还可通过频率调整,实现抽油机生产参数的自动调整,提高抽油的负载率及负载平衡度,达到节能降耗的目的。2011年,选取了2口抽油机井进行了改造试验(表5)。   表5单井变频节电效果对比测试表         分析测试结果可

文档评论(0)

小马过河 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档