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大型电力变压器故障分析与处理
大型电力变压器故障分析与处理
【摘要】 介绍了某发电厂一大型变压器发生事故的现象,分析了其事故的原因,并制定了防范措施。
【关键词】 大型电力变压器 故障 分析处理
引言
大型电力变压器是发电厂、变电站或工矿企业生产系统的核心设备,一旦发生故障将对整个系统带来巨大的安全压力或经济损失。笔者结合某厂大型电力变压器故障进行分析,以期与读者共同做好电气设备的检修与维护工作。
1 故障设备简介
某电厂8号主变压器是河北保定某变压器厂生产,SFP8-370000/220型,容量:370000RVA;电压:220kV/20kV;电流:882.7/10381A;形式:户外式;阻抗电压:14±7.5%;接线组别:Yndll。绝缘等级:A级;总重:257%油重:38t。
事故前运行方式及巡回检查情况:
8号发电机组负荷50Mw,无功19Mvar,厂用系统正常结线方式。8号主变220kV侧电流10A,110kV侧电流210A,有功功率40MW,无功功率2Mvar,变压器上层油温48.8℃。
某日16时05分,值班人员接班前检查8号主变运行正常,温度48E均未出现异常,冷却风扇对称性地四组运行。18时15分,巡回检查人员对8号主变运行检查,此刻8号主变油色、油位、声音正常,就地温度计指示48℃。天气晴朗,系统亦无冲击,运行无操作,无异常征兆及现象发生。
2 事故现象
某日19时25分,8号发电机变压器组出口开关、发电机励磁开关、主变开关跳闸,厂用电6kV备用电源自投成功。6kV母线电压正常。检查8号机变保护盘保护动作情况:8号主变重瓦斯保护4XJ(信号继电器)动作、差动保护3XJ(信号继电器)动作。发电机转子过电压信号光字亮,220kV、110kV故障录波器动作,主变跳闸,8号机组与系统解列。
2.1 B事故后现场检查
经外部检查主变外壳东侧加强筋有多处变形,加强筋局部焊缝开裂,压力释放阀处有少量喷油。其他无明显异常。
2.2 吊罩检查情况
(1)8号主变油箱底部有较多的胶木螺杆及烧焦的围屏、两条紧固用的酚醛树脂夹板、底部有可见的铜、铁屑。
(2)8号主变W相3组围带全部断裂、主变20kV侧围屏被故障电流造成的高压油气震散,局部绕组可见。
(3)围屏上有一片面积约为298cm2的碎片,该碎片与围屏相对面之间碳化最严重。
(4)8号主变高压侧w相1、2饼之间发现匝间、层间绝缘烧损,绕组金属部分外露有断股现象。如图1所示。
(5)W相在靠V相侧下部有面积为39×30cm2的围屏碳化严重,呈树枝状放电烧黑迹象。
(6)W相围屏最里层绝缘纸板表面烧黑一片,且贴近线圈的一面具有着不太紧的一块纸皮也烧黑,位置相符,但靠近线圈的一面完好无损,见图2。
(7)W相线圈(高压)侧下部2~3匝间有放电烧伤痕迹,中部线圈和烧损的绝缘纸板相应位置有烧伤。
(8)U、V相表面检查无异常。
3 原因分析及采取措施
从故障录波图及当时情况和故障后检查情况认定为W相高压线圈接地故障。
3.1 直接原因
分析可认为W相围屏最里层绝缘纸板(共三层)在制造安装时就存在缺陷,内侧有一块约695×401(mm)的补丁块,补丁块与内层围屏面(可能有粘贴胶),经过长期运行,粘贴胶老化、发热、碳化,发展成该绝缘板树枝状贯穿(俗称:通天彻地)放电,造成W相高压线圈短路。
3.2 间接原因
8号主变自1989年10月投入运行以来,设备缺陷较多,特别是在油样色普分析中出现总烃含量超标问题后,加强了对8号主变的油样缩短定期分析周期和运行检查力度,同时联系安排8号主变停运检查,并及时把有关问题向有关方面汇报,提出要求做局放试验、吊罩检查处理方案。由于资金、管理等问题,影响了设备维护和安全运行,造成设备的检修、技改、试验等方面存在许多遗留的问题与安全缺失。
4 防范措施
(1)认真汲取事故教训,积极检查8号机组设备的检修、试验等方面存在的缺漏,并对设备存在的隐患、制订整改计划和措施、落实整改。加强运行中的主变油色谱分析,周期为半月1次。对存在气体含量超标(特别是存在乙炔气体和总烃含量超标)的设备,生技部门组织技术人员进行分析,采取有效防范措施,尽早安排有问题的主变进行局放和线圈变形试验,试验后对存在内部放电和过热的设备尽快安排吊芯检查,同时要求缩短油色谱分析周期(一周1次,严重的一天1次),并做好汇报工作。
(2)严格按照二十五项反措要求,在采取防范措施的基础上,及时安排检修进行整改,确保设备安全。
(3)加强技术监控专项
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