(毕业设计论文)分油机常见问题.docVIP

(毕业设计论文)分油机常见问题.doc

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分油机常见问题 关键词:分油机;离心力;水压 alfa-laval型分油机是瑞典alfa-laval公司的拳头产品,远洋船舶大多数采用alfa-laval型分油机净化处理燃油和滑油,但是结构较复杂,一旦出现故障,船员常常很难彻底排除故障,导致故障频发,严重的影响船舶安全航行,在船舶上大多用于处理燃油和滑油,是船舶安全航行不可缺少的重要设备之一。因其工作稳定,操作简单,维护方便,深得船东和船员们喜爱,但是结构较复杂,船员在工作实践中常常由于理论方面欠缺,概念不清晰,知识储备不足,导致一旦分油机发生故障只知道拆除清洁,不会分析故障产生的根源,经常装配好后,试用良好,分油时老毛病又重现,不得已只得重新再次拆检,这样不仅浪费船员宝贵的休息时间,常常搞得大家疲惫不堪。现在例举几起在工作中遇到的故障,及其排除方法供大家共享。 一、出水口跑油 出水口跑油是船员操作和管理中经常遇见的故障之一,其根源就是油水分界面外移。如图:在分油机高速旋转时,污油从中间注入,在离心力的作用下,由于密度不同,密度最大重杂质在最外面,密度最小的净油在里面,中间聚集着水,净油由向心油泵抽出,污水从比重环内边缘引出,积存在分离筒外缘的重杂质定期排除,这样就能使污油净化。因此,沿分油机分离筒径向从里向外,分布着这样四种液体和物质:污油、净油、污水、重杂质。只要污油密度和温度不发生变化,油水分界面就能稳定。一旦污油的密度变大和温度降低,油水分界面也随着向外移动,致使净油从出水口溢出。知道了基本原理之后,我们再分析下面的两个案例:1)操作不当,某时,值班机工按照下列步骤操作分油机:排渣——开水封水——等出水口有水溢出,关水封水——开污油进口阀。却发现不能正常建立净油压力,出水口跑油,重复操作,故障依旧,呼叫值班轮机员处理。在此案例中,值班机工貌似操作正常,其实错误,当开水封水,出水口有水溢出时,证实分离筒里已经建立了水封,但是水封还不稳定,如果此时突然大开污油进油阀,大量的污油瞬时冲入分离筒中与水搅和在一起,破坏了刚刚建立的水封,更不能形成油水分界面,污油沿着污水通道从出水口溢出。2)比重环选择不当,某轮在新加坡加油后,在航行途中,值班人员发现燃油分油机总是从出水口跑油,采取排渣—再水封—再供油的措施,故障依旧。主管轮机员决定拆开清洁分离筒,清洁完装复试用,仍然出水口跑油,这时才想起,此船原来一直在国内航行,使用国内燃油,按照国内燃油的密度选择比重环,近来才转航国外,新加坡所加的燃油密度大,国内燃油密度小,因此要更换内径较大的比重环。果然按照说明书的要求,充分考虑燃油的密度、温度后,选择恰当的比重环装复后故障排除。 二、燃油分油机不能分离水 某轮装配的燃油分油机的型号是:alfa-laval mapx207,据值班人员反映一直工作正常,所以主管轮机员一般只做外观检查,不做内部检查清洁。一天,此船在航行途中主机突然熄火,经轮机长和主管船员检查,发现主机燃油中含有水,打开燃油日用柜的放残阀,发现有大量的水放出,联想到值班船员反映燃油分油机排渣完毕,再水封时,出水口无水出,但是能正常分油,也能正常排渣。此时轮机长才怀疑燃油分油机根本就分不出水,大量的污水随净油一起到了日用柜,最终到达主机。拆开分油机检查,果然发现分离筒很脏,清洁装复,恢复正常,工作不到两天,值班人员又反映故障依旧,很显然,清洁分离筒只暂时缓解了故障,没彻底排除。仔细分析分离筒的内部结构,不难发现如果分离筒里重杂质过多,他就会挤压污水占据的空间,而污水又会挤占净油的空间,一旦重杂质多得堵塞污水的出口,污水只得跟随净油到日用柜。这就是为什么日用柜里含有大量的水的原因,因此,采取如下措施可以排除故障:1)减少排渣间隔时间,由原来每两小时排一次渣改变为每一小时排一次渣。2)排渣操作时,如果关污油,开水封水,出水口没水出,可以立即排渣,不必等出水口是否有水出,这样操作可能使分离筒里一部分燃油随重杂质一起排除,但是可以保证水封水不随净油到日用柜。做了以上处理后,燃油分油机彻底地恢复了正常。 三、密封不良 密封不良是分油机的常见故障,引起故障的原因主要是:水质、转速、备件质量差。首先弄清楚分油机是如何密封和排渣。当分油机高速旋转时,密封水从密封水管引入,经分离挡环上得孔3和分离筒本体上的孔4到达活塞的下方,在离心力的作用下,水产生向上的作用力推动活塞上行,继而又推动活动底盘上行,封闭排渣口,完成密封。当排渣时,关补偿水,打开开启水阀,水经孔2被引入活塞的上方,由于活塞上方水的作用面积要大于下方,故产生压力差,推动活塞下行,活动底盘在重力的作用下下行,打开排渣孔,排渣完成。孔4和孔2在密封和排渣操作中起了非常重要的作用,远洋轮船由于所带的淡水稀少,机器用水基本采用造水机造的水,这种水硬度大容易积垢,特别容易堵塞这些小孔,如果孔

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