350MW机组热力管道振动分析与治理措施.docVIP

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350MW机组热力管道振动分析与治理措施

350MW机组热力管道振动分析与治理措施   摘要: 针对350MW机组热力管道振动的情况,从流体系统、管道系统等方面分析原因,并提出治理措施,取得了显著效果。   Abstract: Basing on thermodynamic pipe vibration in 350MW turbine unit,the paper introduces vibration causes from fluid system and pipe system,proposes the settlement measures,and produces significant results.   关键词: 热力管道;振动;治理措施   Key words: thermodynamic pipe;vibration;settlement measures   中图分类号:TM621 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2014)22-0065-02   0 引言   某热电厂装机为2×350MW超临界燃煤发电机组,锅炉系北京巴布科克?威尔科克斯有限公司生产的超临界、一次中间再热、单炉膛平衡通风、固态排渣、半露天布置、全钢构架∏型炉,型号为BWB-1103/25.4-M;汽轮机系东方汽轮机有限公司生产的超临界、一次中间再热、单轴、双缸两排汽、双抽供热凝汽式汽轮机,型号为CC350/228-24.2/4.0/0.5/566/566。机组启动期间,锅炉启动疏水、中压给水、凝结水再循环等多条管道存在不同程度的振动现象,严重影响机组的正常启动和安全运行。对此,进行了振动原因的分析,并提出了治理措施。   1 问题概述   热力管道振动是现今火力发电厂中一种多发现象。流体的压力脉动、泵的启停、阀门的启闭、两相流介质的不稳定流动等,都会引起管道的短期振动,即瞬态振动;管系运行中也会发生持续的重复振动,即稳态振动。振动的存在不仅会使管道发生疲劳破坏,降低使用寿命,还会使管道的支吊架发生松动失效,导致管道下沉、变形等恶性事故。此外,振动产生的噪声也会损害工作人员的身心健康,并对周围环境造成污染。因此,对管道振动进行分析,提出合理的治理措施具有重要的实际意义。   2 管道振动原因分析   机组启动以来,锅炉启动疏水、中低压给水、凝结水再循环等多条管道存在不同程度的振动问题。   2.1 锅炉启动疏水至除氧器调节阀后管道振动的原因分析 ①调节阀前后压差大,由28.96MPa降到1.4MPa,调节阀后存在汽液两相流动,从而引起管道振动。②调节阀后水平管设一导向支架,是合理的,但在高达7m的立管上未设支吊,影响管系的稳定性,造成管道振动。③启动初期贮水箱中水质差、有杂质,造成过滤器堵塞,对管道产生了较强的激振力,从而引起管道振动。   2.2 B泵中压给水管道振动的原因分析 ①启动初期水质差、有杂质,造成滤网堵塞,对管道产生了较强的激振力,从而引起管道振动。②前置泵、主泵的振动引起中压给水管道的共振。当泵在60%负荷时,管道振动尤其严重。   2.3 凝结水再循环管道振动的原因分析 ①凝结水再循环调节阀出口压力为真空状态,产生汽液两相流动,引起振动。②管道大多采用刚性悬吊,这种方式对管道水平运动几乎无约束作用。特别是调节阀后管道约束装置少,不容易吸收管道振动。   3 管道振动治理措施   以上对各类管道振动原因进行了分析,可以看到,解决管道振动需要解决研究两个振动系统,一个是流体系统,即从流体出发,改善流体的特性,降低对管道振动的激发作用;另一个是管道系统,即从管道出发,合理布置管线,合理进行支吊,减弱对流体激发的响应。对此,采取以下措施:   3.1 启动期间对水质严加控制,避免杂质、铁屑、焊渣的存在;及时清除滤网污垢,确保滤网稳定运行。   3.2 调节阀合理选型。由于管道通径由设计院选择,调节阀通径由供货商选择,一般的结果为,管道通径较调节阀大,安装时一般采用大小头过渡连接。这就使得流体进入调节阀时流速提高,加剧了对阀芯的冲击,易造成阀门连带管道的振动。为提高流体的稳定性,调节阀通径尽量与管道一致。另外,供货商选择多次降压的迷宫式结构调节阀也有利于流体的稳定性。   3.3 设计此类管道时,不仅要进行静力计算,还应充分考虑管道动态特性。管系避免弹簧吊架过多,适当设限位支架乃至固定支架。   3.4 采用提高管道系统的刚度来改变固有频率从而达到消除振动的目的。具体措施如下:对管道振动严重同时热膨胀较小的部位进行限位加固;对热膨胀较大的部位加装液压阻尼器控制管道冲击性振动。由于在管道热膨胀过程中,液压阻尼器允许管道自由热位移,而不对管道产生附加应力。增加减振装置后对管道重新进行了应力校核计算,计算结果表明管道最

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