600MW机组汽包水位波动分析和控制优化.docVIP

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600MW机组汽包水位波动分析和控制优化

600MW机组汽包水位波动分析和控制优化   【摘要】本文主要介绍台山电厂600MW亚临界机组在锅炉低氮燃烧器改造后,汽包水位异常波动的原因分析与处理手段,指出西门子单级三冲量水位自动调节方案中的缺陷,从控制策略优化角度出发,由原有单级三冲量控制策略改为串级三冲量控制策略,控制器应用变参数设置,来适应不同负荷段汽包水位调节要求。并且增加汽动给水泵自动并、退泵联锁逻辑,使机组在低负荷阶段,由单汽泵进行汽包水位控制,提高汽包水位控制效果。对汽包水位控制调节有一定借鉴意义。   【关键词】汽包水位;三冲量;自动并、退泵;控制参数   背景   台山电厂一期5X600MW为亚临界机组,锅炉型式:上海锅炉厂制造亚临界一次中间再热强制循环汽包炉;锅炉给水系统配置两台50%容量汽动给水泵,一台30%容量电动给水泵。1号机组在2013年初进行脱硝改造,更换低氮燃烧器,增加喷氨脱硝装置。在2013年10月,1号机组投入协调方式运行,机组负荷350MW,汽包水位突然波动上升90mm,给水自动调节与运行人员手动干预互相作用下,汽包水位低保护动作,锅炉MFT,机组跳闸。   1、事件经过介绍与原因分析   2013年10月13日23时33分,#1机组协调方式运行,负荷350MW,B、C、D、E磨运行,A、B汽泵运行且投自动,电泵停运,A汽泵再循环门投自动且在全关位,B汽泵再循环门手动,开度在28%。汽包水位9mm,主蒸汽流量870吨/小时,主给水流量812吨/小时。   1)23时39分24秒,#1机组协调方式运行,负荷从350MW降至320MW,目标负荷300MW,运行手动停运1B磨。23时39分30秒炉膛负压波动至-505Pa。   2)23时43分11秒,汽包水位出现波动,从+10mm快速上升至+90mm,1A、1B汽泵在自动方式下降低转速调节水位。1A泵转速由4012转/分降至3928转/分,1B泵转速由4035转/分降至3903转/分,1A汽泵再循环门开度为0%,1B汽泵在循环门31.6%,1A汽泵入口流量361吨/小时,1B汽泵入口流量降至362吨/小时,主给水流量降至445吨/小时,主蒸汽流量887吨/小时,汽包水位在调节作用下快速回落。   3)23时43分15秒,1B汽泵入口流量降至335吨/小时,达到再循环门逻辑设定的快开值(低于340吨/小时)而全开;23时43分20秒,1A汽泵入口流量339吨/小时,再循环门全开,汽包水位快速下降。   4)23时43分32秒,运行人员手动关闭1A、1B汽泵再循环门,23时44分24秒,将1B汽泵再循环门关至47%开度并保持;23时45分10秒1A再循环门关至0%。在运行人员关闭再循环期间,23时44分10秒,汽包水位降至-212mm。在给水自动调节指令下快速增加汽泵转速,汽包水位开始回升。在调节过程中,1B汽泵指令与转速存在明显偏差,转速未明显增加(后续检查发现1B小机低调阀第四个阀碟存在缺陷);1A汽泵指令与转速也存在一定偏差,经分析是由于汽包水位偏低,给水自动指令处于快速调节状态,指令快速增加,1A泵转速也在增加,与指令之间存在正常滞后。   5)23时45分21秒,汽包水位至-157mm,1A汽泵转速4394转/分;1B汽泵转速4260转/分,两台汽泵转速存在偏差,但出口压力均为14MPa且较稳定,未发生抢水工况。运行人员手动开大1B汽泵再循环门,至23时46分37秒全开1B汽泵再循环门。   6)23时46分30秒,汽包水位回升至-13mm。23时46分31秒,运行人员手动开大1A汽泵再循环门,23时46分47秒,开至32%开度。此时主给水流量888吨/小时,主蒸汽流量953吨/小时,23时46分30秒至47分21秒期间,汽包水位从-13mm至13mm,变化平缓。   7)23时47分10秒,给水流量833吨/小时,蒸汽流量919吨/小时,运行手动关闭1A汽泵再循环门,至23时47分34秒全关,同时运行人员手动关闭1B汽泵再循环门,从100%开度关至89%开度并保持。   8)23时47分34秒,汽包水位开始快速上升,23时48分08秒汽包水位达到139mm,1B汽泵转速指令3213转/分,实际转速4183转/分,因转速指令与实际转速偏差大于1000转/分切至手动;1A汽泵23时48分13秒指令3077转/分,实际转速3969转/分,因指令低于下限3080转/分,跳至MEH本地控制。23时48分23秒汽包水位最高升至192mm。   9)23时49分09秒,1B汽泵转速指令3213转/分,实际转速3901转/分,主汽流量886吨/小时,给水流量203吨/小时,汽包水位0mm,重新投入1B汽泵自动控制。   10)23时49分27秒,因1A汽泵转速低于

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