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TSI系统两起故障分析和处理
TSI系统两起故障分析和处理
摘 要:针对MMS6000 TSI系统在630MW超临界机组中的应用,近年来发生的两起振动测量故障现象,通过从实际情况、测量回路、工艺、检修管理等方面分析,并总结经验教训,在以后的检修管理方面进行提高,从而提高TSI系统测量可靠性。
关键词:MMS6000;TSI;振动;检修管理
概述
某电厂1、2号机组采用上海汽轮机有限公司引进美国西屋技术生产的超临界、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、凝汽式汽轮机,型号为N630-24.2/566/566,设计额定功率为630MW;汽机给水系统设计有2台50%容量的汽动变速给水泵和一台30%容量的电动给水泵;汽轮机及汽动给水泵TSI系统配套使用的是德国EPRO公司的MMS6000系列,能监测汽轮机组的振动、轴向位移、胀差、缸胀、偏心、键相、零转速等重要参数以及能监测汽动给水泵振动、轴向位移、偏心、键相、转速、零转速等重要参数。
振动是汽轮机及重要辅机运行中监测的一个重要参数,振动幅度超标意味着设备不正常或有损坏的风险,比如轴系质量失去平衡(掉叶片、大轴弯曲、轴系中心变化、发电机转子内冷水路局部堵塞等)、动静磨擦、膨胀受阻、轴承磨损或轴承座松动,振动超标又会导致机组其他零部件松动甚至损坏,加剧动静部分摩擦,形成恶性循环,加剧设备损坏程度,因此,大型汽轮机及重要辅机一般都设有振动保护;本文就近两年来现场出现的振动测量故障进行分析。
1、振动测量
汽轮机振动测量转子相对于轴承座的径向振幅,振动传感器采用PR642 电涡流式传感器,并配CON021型前置器,电涡流传感器与前置器形成一个振荡器,振幅随着传感器探头与金属被测物接近而衰减,衰减幅度与传感器探头和被测物之间的距离成正比,测量系统示意图如图1所示。
2、保护设置
(1)汽轮机保护设置
汽轮机振动测量范围0-500μm,振动报警值设置为125μm,保护值设置为250μm,保护设置为“某一瓦X向振动保护与上此瓦Y向振动报警”或“某一瓦Y向振动保护与上此瓦X向振动报警”延时3s跳机。
(2)汽动给水泵保护设置
汽动给水泵振动测量范围0-300μm,振动报警值设置为100μm,保护值设置为150μm,保护设置为“任一瓦X向振动保护或此瓦Y向振动保护”延时5s跳机。
3、两起振动测量故障分析
3. #1机组7X振动测量跳变
(1)2015年2月6日6:20开始,#1机组7X振动测点跳变,如图2,7X振动最大跳变到500μm;
(2)检查及处理过程
1、运行人员在就地用测振仪测量#1机#7轴承座振动45μm左右,振动正常;
2、调研历史趋势(如图2)分析,低负荷、升负荷和高负荷过程中,7X振动一直在无规律跳变,同时#7瓦轴承温度、回油温度、7Y振动无明显变化;
3、解除振动保护后对7X振动测量回路进行检查,就地检查发现7X振动前置器接线有松动现象,活动接线端子时振动测量跳变现象加剧,紧固约一圈后跳变现象消失;并进行进一步检查;
4、测量7X振动前置器电源电压(24.2VDC)、间隙电压(-10.5VDC),均在正常范围内;
5、用500V摇表测量信号线间及线对地之间绝缘良好;
6、晃动振动传感器探头及延长线,振动指示无明显波动;
7、截止目前,#1机组7X振动测量正常。
(3)原因分析
前置器处接线松动是振动测量跳变的直接原因,主要是由于检修工艺不满足要求引起。
3. #1机1A汽动给水泵1X振动测量跳变
(1)2015年10月29日20:23:13,#1机组1A汽动给水泵1X振动测量跳变,如图3,1X振动最大跳变到162.6μm,跳变时间1s;
(2)检查及处理过程
1、调阅该时间段前后监控录像,无人员在此区域活动,可以排除人为因素;
2、调研历史趋势(如图3)分析,1X振动跳变前后,机组负荷、1A汽动给水泵转速、1Y振动平稳,其他相关参数无异常;
3、解除振动保护后对1X振动测量回路进行检查,测量1X振动前置器电源电压(24.3VDC)、间隙电压(-12.3VDC),均在正常范围内;
4、就地检查前置器接线紧固,晃动接线未发生振动测量跳变;
5、晃动振动传感器延长线,在探头和延长线中间LEMO头附近晃动时,偶尔有振动测量跳变现象;
6、将探头和延长线拆开发现LEOM头未经绝缘处理(示意图4),在运行过程中,出现LEMO头偶尔接触金属铠装外壳部分,导致振动测量跳变;正常应该将传感器包装袋附件中热缩套管截取55mm,热缩套管套在LEMO头中间适当位置(示意图4),用热风枪将热缩套管加热至紧缩在LEMO头上,最后将LEOM头
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