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ZN系列断路器合闸不到位故障研究和处理
ZN系列断路器合闸不到位故障研究和处理
摘要:本文介绍了ZN系列断路器合闸故障原因,并提出了解决方案,为同型号断路器类似故障的处理提供了建议。
关键词:断路器;故障;处理
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.02.118
ZN12系列断路器系90年代末仿西门子3AH断路器户内断路器,运行均已10余年年以上,目前已逐渐被VS1、VH4、西门子的3AF以及ABB公司的VD4断路器所代替,但仍然有很多产品在电网中运行,此系列断路器运行状况较差,多次发生拒分、拒合故障。
某日10时58分,某变电站10kV线路A、B相故障,断路器跳闸,重合成功;10时59分,A、C相再次发生永久短路故障,断路器跳闸重合不到位,断路器不能立即分闸(分闸指令已发出),但实际上断路器触头在故障电流下已经靠电弧导通,2#主变低后备Ⅱ、Ⅲ段复压过流保护动作,二主二次断路器跳闸,2秒钟后,线路断路器在储能电机的带动下,合闸到位断路器分闸。
相同故障在该变的其他10kV线路上也出现过越级跳主二次断路器故障。
1故障原因查找经过
第一阶段:
故障当天,相关专业人员对线路断路器进行测试,模拟开断永久故障,进行“跳-合-跳”测试,断路器偶发性出现一次合闸不到位,导致断路器无法按保护指令分闸的现象。
分析认为:运行10年以上的弹簧储能断路器存在合闸弹簧疲劳的问题,致使有时合闸力量不足所致。提出“更换弹簧和对弹簧拉力进行测试”整改措施。
第二阶段:
一周后,委托专业公司对新、旧合闸弹簧拉力进行测试比较,由测试结果来看,虽然运行12年后的弹簧合闸拉力都在合格范围内,但比新购进弹簧拉力都有所降低,分析认为断路器合闸弹簧经过长时间的拉伸,存在一定疲劳现象,合闸拉力减小,由于某变没有原始弹簧拉力记录,无法确定拉力降低值,但估计不会低于100N。
分析认为机构存在卡涩,或因断路器的多次开断烧损,触头超行程可能发生,从而影响断路器机构配合间隙。
再次对该变10kV备用断路器以及另外一个66kV变电站10kV电容器等2组ZN12断路器进行机械特性测试,单次分合闸均正常,触头开距、超行程、分合闸时间、低电压动作特性测试均合格,卡涩点没有找到。只有两?l线路断路器主触头直流电阻略微超标最大34μΩ(出厂标准≤25μΩ,运行标准30bμΩ),说明触头有一定量的烧损,但不至于影响断路器分合是否到位。
第三阶段:
为彻底查找断路器故障原因,消除设备隐患,决定选择故障开断次数较多的某10kV线路再次进行测试比较。
7月14日―15日,公司组织专业人员,再次进行测试调整和解体。
(1)测试过程。7月14日,对10kV断路器做“跳-合-跳”测试,第一次动作成功。第二次动作时,故障出现,即断路器合闸不到位,断路器不能按指令分闸,分析认为,凸轮、合闸滚子与合闸掣子间存在卡涩,后来分闸原因是储能电机带动合闸机构越过卡涩点后,合闸到位后分闸成功的。
于是进一步寻卡涩点,断开电机储能电源,继续作“跳合跳”测试,发现断路器凸轮甩过合闸滚子一半左右时卡住,合上储能电机电源后,凸轮甩过卡涩点,合闸成功。
进一步检查发现凸轮与合闸滚子之间的间隙较大,分析卡涩原因是在弹簧刚刚释放能量较大时凸轮却走了一段空行程,当凸轮与合闸磙子接触后,弹簧能量已经释放很多,能量不足以甩过受力点而卡住。
(2)配合间隙调整。减小凸轮与合闸磙子间的配合间隙,于是增加合闸拉杆长度(左旋半圈),继续作“跳-合-跳”测试,情况好转,但当进行到第六次“跳-合-跳”测试时,故障再次出现。
分析认为凸轮与分闸掣子间的间隙太小,出现卡涩,于是再次缩短合闸连杆长度(右旋1圈),即缩短半圈,继续作“跳合跳”测试,故障频率增加。
可见,凸轮与合闸掣子间隙减小时,凸轮于合闸磙子间的间隙又增大了,很难调整到一个理想状态。同时分析认为断路器减速箱内齿轮可能存在卡涩现象。
(3)机构解体。7月15日,将断路器机构箱解体,发现减速箱润滑脂正常,齿轮转动灵活,减速箱无问题。将该断路器更换新的合闸弹簧后,将合闸拉杆长度增加半圈后,进行10次“跳合跳”测试正确,恢复备用。
第四阶段:
为进一步查找断路器拒合原因,确定整改方案,公司再次选择另一条线路再次进行测试:
调度所继电班首先对该断路器在试验位置进行10次“跳-合-跳”测试,均正确动作,更换弹簧后又进行了10次“跳-合-跳”测试,均正确动作。拖至检修位置高压试验及断路器机械动作特性测试均合格。虹桥线断路器合格。
2原因分析
ZN12-10断路器是仿西门子3AH断路器,制造工艺要求较高,而断路器出厂调试按着新弹簧的拉力值调试
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