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  • 2018-10-08 发布于福建
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小井眼井防砂工艺分析和适应性研究.doc

小井眼井防砂工艺分析和适应性研究

小井眼井防砂工艺分析和适应性研究   摘 要: 随着胜利采油厂多年的开发生产,受开发过程中的出砂、腐蚀、偏磨和高压措施等因素的影响,套管损坏逐渐加剧,下小套管的井逐年增多,小井眼井符合开发生产少投入、多产出的原则。本文针对小井眼井防砂总体有效率偏低的现状,详细论述了小井眼井的各种防砂工艺技术的应用情况,存在问题,以及下步方向。   关键词: 小井眼; 防砂; 稳砂剂; 涂料砂; 小套管   前 言   小井眼井即井眼直径小于常规的51/2井眼的井,它包括小套管井和侧钻井,随着采油厂多年的开发生产,受开发过程中的出砂、腐蚀、偏磨和高压措施等因素的影响,套管损坏逐渐加剧,而小套管作为治理套损井的有效手段,应用越来越多,同时在挖掘井间剩余油,节省钻井费侧钻井也广泛应用,与普通井相比,小井眼井施工中存在着施工管柱过流面积小,管损大、射孔不完善、工艺选择余地小、配套设施不完善等不利因素,增大了防砂低无效因素,因此加强对小井眼井防砂分析是十分必要的。   1 小井眼井防砂工艺   近年来,小井眼井逐年增多,一方面说明套损状况恶化,同时也说明小井眼井符合开发生产少投入、多产出的原则。但小井眼井防砂总体有效率偏低,降低了该类措施在开发中的效果。由于小井眼井的特殊性,目前的防砂工艺只能采用UP-1树脂、稳砂剂、涂料砂、HY-1树脂等化学防砂方法。下面逐一对各种防砂工艺进行效果分析。   1.1 UP-1树脂。   UP-1树脂防砂工艺是传统的先期防砂措施,它是一项固本培源的措施,由于地层没有亏空,防砂难度相对较低,但从统计表中可以看出,小井眼井UP-1树脂共施工有效率71.4%,并未达到理想效果。   1.2稳砂剂。   稳砂剂防砂工艺特点决定了该工艺只能适应于地层压实程度高;泥质含量较高、生产压差小出砂轻微的地层,也可作为机械防砂井的补救措施。对于这类井应用效果都较好。小套管井因射孔枪穿深浅、需要射开的套管水泥环厚度大,造成射孔不完善,生产压差在井眼附近集中,对防砂材料破坏力强,使防砂失效。小套管井稳砂剂防砂共施工了6口井,有效3井次,有效率50%,累计增油1638t。   当然,由于现场的复杂性,有些无效井的出现也是无奈之举,如**井是沙三中油井,2013年09月63无枪身电缆射开S3Z,1417.2m~1426.4m,6.4/2,套压3.5MPa,2014年01月68枪油管传输射开S3Z,1407.0m~1416.4m,9.4/1,套压0.6MPa。套管试挤泵压20MPa,吸收量400L/min。因试挤压力高,采用了加密射孔措施,但试挤压力仍是20MPa,其他工艺无法实施,为确保不出工程事故,只能选择稳砂剂防砂,降低了防砂能力。稳砂剂防砂后,不能正常生产,目前长关。   1.3涂料砂。   涂料砂是应用于油水井中后期防砂的主要措施,由于受小套管内径较小的影响,机械防砂基本无法应用。而在涂料砂防砂中又因小螺杆钻性能差,无法钻塞,一般采用冲塞的办法,即在填完砂后,冲砂到设计井深,然后把固化剂挤入地层再关井候凝。这样做省去了钻塞工序,但在实施过程中,为了保证在涂料砂初凝前冲塞顺利完成,一般等不到井内压力完全扩散即开始放压,动油管,使部分已进入地层的砂子在放压过程中反吐出来,使地层出现新的空隙,增大了地层砂活动的空间,对防砂效果有一定的影响。小套管井涂料砂防砂共施工有效率70%,总体有效率偏低,其原因主要是射孔程度的不完善导致填砂压力高,填砂量小,地层亏空无法有效充填,增大了地层中游离砂的活动空间,造成防砂失效。   2 技术难点分析   2.1 射孔不完善导致施工压力高。   小井眼井射孔一般采用68增效枪射孔,正常情况下,射孔弹需要穿透两层套管及水泥环,以51/2?继坠芪?例,钻进至油层部位时使用的是8 1 / 2 ?甲晖罚?直径为190.4mm,而套管外径为139.7mm。也就是说,大套管水泥环厚度为25.35mm,在下入小套管后68射孔弹至少要穿透厚度为14.22mm的两层套管和25mm水泥环,而68枪的穿透深度仅大于450mm。虽说从表面看理论穿深远大于需要穿透的厚度,但由于实际存在射孔介质及疏松砂岩井径扩大等影响,使需要穿透的介质厚度增加,实际的穿透能力下降,射孔肯定存在不完善的情况。而射孔不完善直接后果是由于井筒与地层连接通道小,使施工压力高,填砂无法按设计完成,有效率降低   如胜坨油田某井是2011年3月完钻的一口侧钻井,UP-1树脂防砂后,正常生产3个月,砂卡,2011年7月作业发现出砂,冲返砂500L,采用涂料砂防砂,施工中起步压力13MPa,填砂时压力上升快,15min压力升至22MPa,被迫停止加砂,共加砂1吨,顶替时压力基本不降,探砂面未埋油层,说明施工压力高主要由于地层吸收能力低所

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