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重油催化裂化装置长周期运行措施和途径
重油催化裂化装置长周期运行措施和途径
【摘 要】针对中国石化济南炼化140万吨/年重油催化裂化装置运行的要求,采取了抑制结焦、完善技术路线等工艺措施,加强设备的检维修管理、对大型机组特护,实施科学管理,持续改进存在的问题。通过上述措施,保证装置长周期安全平稳运行达4年。
【关键词】催化裂化装置;长周期运行;工艺措施;设备管理
140万吨/年重油催化裂化装置于1995年5月12日组建,车间由重油催化裂化装置、汽油脱硫醇装置、干气液化气脱硫装置组成。催化裂化装置部分由中国石化北京设计院设计,设计规模为140万吨/年。装置于1993年11月5日立项,1996年9月28日建成中交,并于当年10月26日一次开车成功。在首次开工即创造了连续安全运行573天的全国重油催化裂化装置长周期纪录后,于1998年5月20日至6月17日进行了计划停工检修;装置第二周期在连续、安全、优质运行了1002天后,于2001年3月12日至4月7日进行了计划停工检修;装置第三周期自2001年4月8日投入运行,在实现安、稳、长、优运行1073天后,装置于2004年3月15日按计划停工检修,再创全国同类型装置长周期运行新纪录。装置第四生产周期于2004年4月23日顺利投料生产,装置第四周期运行了1273天,于2007年10月22日按计划停工检修。2007年11月23日装置开工,运行838天后,于2010年3月20日按计划停检修,2010年5月9日,开始第六周期运行(1032天);2013年3月5日按计划停工检修,2013年5月15日按计划开工,开始第七周期运行。
影响催化裂化长周期运行的因素有很多,大致总括起来主要集中在工艺、设备、仪表和操作方面,装置平稳运行的过程中,仍然存在影响装置长周期运行的不确定因素,针对已经出现的问题或可能出现的问题,车间做出相应的应对措施,确保装置长周期运行。
1、工艺方面
1.1合理制定、严格控制工艺指标。生产中严格按照工艺指标组织生产,避免出现超温、超压等影响装置长周期运行的设备事故。工艺指标的平稳控制是长周期运行的基本保障,车间运用MES管理系统加强对班组的平稳率考核,要求班组严格按照工艺指标组织生产。对于重点工艺指标,例如:烟气轮机入口压力、温度,气压机富气入口温度,汽轮机入口蒸汽压力、温度等影响大型机组运行的工艺参数加强监护,做好记录,同时针对可能出现的问题提出整改建议,组织班组及时处理。
1.2抑制装置结焦。催化裂化装置结焦是影响装置长周期运行的一个重要因素,结焦的原因是反应油气中重芳烃、胶质、沥青质等重组分在高温下发生缩合反应形成焦炭,甚至与催化剂颗粒附着在一起,沉积在原料油进料喷嘴出口、旋风分离器升气管外壁和沉降器内部其他构件上,严重时在汽提段下部、料腿底部、油气管线和分馏塔塔底处结焦造成堵塞,影响装置的正常生产。
以下几方面是防止结焦的主要措施:
(一)减少提升管结焦的措施。(1)良好的喷嘴雾化效果:选用高效雾化喷嘴(CS-II型)并保证提升效果,装置总生焦量降低,液体收率增加,采用适宜的雾化蒸汽量(5%),适当的原料预热温度(180~220℃),采用回炼油与原料油混合进料(回炼油粘度低);(2)适宜的预提升段线速;(3)使用中止剂技术;(4)再生温度的合理控制。
(二)减少沉降器结焦的措施。(1)合理使用防焦蒸汽;(2)适宜的反应温度,根据原料性质及生产加工方案,反应温度控制在495~515℃;(3)降低回炼比(控制0.1~0.2),回炼比降低0.06,焦炭减少0.45,轻烃液收增加0.54;(4)缩短反应油气在沉降器内的停留时间。
(三)减少油浆系统结焦的措施。(1)分馏塔底加设油浆搅拌环;(2)油浆下返塔最大流量控制,使塔底温度最低,线速度最高,塔底停留时间最短;(3)油浆上返塔不低于最小流量;(4)加注阻垢剂。
1.3持续完善技术路线。(1)针对提升管中止剂粗汽油含水造成的催化剂热崩,一方面强化粗汽油分离器脱水效果,同时通过选用适合的脱水过滤器使粗汽油含水大幅降低,极大地降低了辅助提升管进料含水对催化剂造成的影响,减少了系统催化剂细粉的产生,有效地控制了细粉对烟气轮机运行的影响。(2)系统催化剂细粉含量增加,导致余热锅炉管束积灰、烟气流动阻力增加和炉膛压力超高。为保证余热锅炉安全运行,不得不向烟囱旁路切出一部分高温烟气,造成热量损失。针对上述情况,积极调整吹灰器操作,强化吹灰效果,抑制积灰带来的不利影响。针对余热锅炉运行工况恶化会严重影响装置安全运行的可能,根据余热锅炉运行现状,除通过强化日常余热锅炉管理外,提前诊断存在的故障,做到计划维修,避免意外停炉对装置造成的意外冲击。
以上措施的应用,使装置总体处于良好状态,装置的加工能力也有
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