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立式循环泵组振动原因分析和处理对策
立式循环泵组振动原因分析和处理对策
摘 要:我厂循环泵房装有长沙水泵厂生产56LKXA-18型立式循环泵4台,供2台200MW汽轮发电机组冷却用水,于1999年投入运行。该型泵组自投运以来曾因各种原因发生了振动值超标故障,经过多年对该泵组的检修工作经验,摸索到了一些该泵组震动超标的原因和解决方案,下面就该问题进行分析与探讨。
关键词:立式循环泵组 导轴承 机架 振动 故障分析
中图分类号:TP277 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2012)09(a)-0068-02
1 泵组构造简介
56LKXA-18型立式循环泵为立式,单吸,单级导叶式混流泵,在不拆卸泵体的情况下可单独抽出转子进行检修。该泵主要由吸入喇叭管,外接管,出口弯管,泵支撑板及安装垫板,电机支座,导流板及轴封部分,轴承部分,联轴器,叶轮,叶轮室,导叶体,润滑内接管组成(图1)。流量14940(m3/h),扬程18m。配套电动机为上海电机厂生产YL1000-12型立式异步电动机。额定功率1000kW,转速495r/min。
2 故障原因分析及处理对策
大型立式循环泵组的振动的原因主要有:(1)机械原因引起的振动:因不平衡、连接不良、接触不良、动静摩擦、轴承因素及基础因素等。(2)流体原因引起的振动:因流体脉动、汽蚀、叶片数和叶片形状不同等因素。(3)电气原因引起的振动:因负荷不平衡、磁通量不平衡、电源高次谐频、倍频振动、转差率等因素。
2.1 机械原因引起的振动
2005年12月,我厂#4循环泵运行中突然发生振动超标故障。现场观察,轴封处大量甩水,油、水管路有明显抖动现象,测量该泵组振动值:泵导轴承处水平方向0.02/0.03mm,垂直方向0.01/0.012mm;电动机下机架水平方向0.04/0.06mm,垂直方向0.015/0.02mm;电动机上机架水平方向0.14/0.16mm,垂直方向0.05/0.06mm。立即将该泵停止运行,随后将水泵与电动机联轴器解开,对电动机进行了单独试运,测量该电机下机架振动值0.01/0.012mm,上机架振动值0.015/0.016mm。符合规范要求,基本排除电动机对泵组振动的影响。决定对循环泵进行解体检查。
循环泵解体后发现,叶轮上有一叶片断裂(图2),轴承支架及泵体筒壁磨损,水泵润滑内接管连接法兰盘螺栓部分脱扣。
从其振动频谱分析:(1)1倍频占主要成分。(2)1倍频转速频率的振动尖峰的幅值大于振动总量幅值的80%。(3)水平方向振动比垂直方向大2~3倍。由此可以判定,水泵叶轮叶片断裂造成转子不平衡,也就是引起泵组振动值超标的直接原因。由于泵组的振动过大,造成水泵润滑内接管连接法兰盘螺栓受损及轴承支架磨损。而叶片断裂的原因:一是因该泵靠近取水口的来水侧,相对于其它3台泵,其进水室沉积物较多,造成叶轮冲蚀比较严重;二是该泵在此之前曾经因出力不够,返回长沙水泵厂进行过叶轮叶型矫正,在矫正的过程中对叶片根部进行过加热处理,可能存在因工艺不当造成应力集中,以至发生断裂。另外,经金属专业人员检查从叶片断面来看,其根部有原始裂纹,加之叶轮整修后动平衡不良,使叶片长期在交变应力作用下产生金属疲劳,造成断裂。此叶轮由长沙水泵厂进行返厂修复处理,回装后该泵组运行正常。
2.2 流体原因引起的振动
2007年7月,我厂#1循环泵运行突发严重振动问题,现场观察控制盘电流表指示摆动幅度达20A,泵基础都能感觉到明显震感,并伴有强烈噪声。在检查时发现一次滤网因卡涩致使保护动作跳闸,泵进水室水位较正常水位低4m。立即停止该泵运行。
进一步查找原因发现,一次滤网链板销轴脱开,致使滤网链条连同网板脱落,叠加堆积在滤网进水室中,造成一次滤网保护跳闸,无法运转。加之当天正下大雨,河水中大量污物进入滤网进水室,由于一次滤网无法运转,致使污物淤积在网板上,造成滤网过流量急剧下降。从而导致循环泵进水室水位下降,无法维持循环泵正常运行所需水位。因此可以确定发生气蚀是导致循环泵组振动的直接原因。汽蚀现象的特征:(1)因汽蚀原因引起的振动频谱往往是随机的,常伴有叶片通过频率。(2)发生汽蚀时,超声测量的高频加速度,冲击脉冲等将增大。(3)汽蚀往往产生奇特的噪声。
鉴于一次滤网链板结构存在设计问题,后经与原厂家协商对其进行了改进。并于2008年在循环泵取水口加装了一套清污设备。从而彻底消除了设备隐患,有效保证了循环泵的稳定运行。
3 综合原因引起的振动
3.1 故障现象及处理过程
2006年9月18日,我厂#2循环泵发生振动异常问题。现场测量#2循环泵电动机上机架水平方向最大振动值达0.12mm,且极不稳定,南-北水平方向振动值在0.06~ 0.12mm之间波动。泵组其它运行参数正常。
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