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- 2018-10-15 发布于福建
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复杂结构井井筒清砂技术的研究
复杂结构井井筒清砂技术的研究
摘 要:在油田开发中后期依靠实施水平井、侧钻水平井技术挖掘油田剩余油潜力,由于水平井井眼轨迹复杂、油井出砂,冲砂作业卡阻频繁,作业时率低,增加了作业安全风险。并且随着稠油油藏进入高轮次吞吐和蒸汽驱开采,地层亏空严重,侧钻井及套损井日益增多,出砂情况越来越严重。小洼油田井筒清砂以冲砂、捞砂方式为主。受井筒技术状况、地层漏失严重等因素的影响,现有的清砂技术不再适用于侧钻井、套损井、水平井等复杂结构井。通过应用正反连续冲砂技术,改进冲砂管柱,提高了复杂结构井作业时率,改善了井筒清砂效果,延长了复杂结构井检泵周期,实现了复杂结构井安全作业、平稳生产。
关键词:复杂结构井 清砂 冲砂管柱 连续冲砂技术 小洼油田
一、概况
小洼油田是1991年投入开发的稠油油田,开发层系为沙三段,东三段,东二段油层。随着稠油油藏进入高轮次吞吐和蒸汽驱开采,地层亏空严重,侧钻井及套损井日益增多,出砂情况越来越严重。2005年以来为挖掘油田剩余油潜力,利用水平井技术实施东三段边部薄层扩边,洼79井区难动用油层开采,东二段油层薄层动用,沙三段蒸汽驱完善注汽井网,提高油田采收率。截止2011年10月,共部署水平井33口,开井30口,日产油92.3t,占小洼油田产量的20%。出砂的油井共有180口,其中复杂结构井有69口:侧钻井30口,套管缩径变形的油井32口,水平井7口。
二、复杂结构井清砂难点
小洼油田常规油井井筒清砂以冲砂、捞砂方式为主。受井筒技术状况、地层漏失严重等因素的影响,现有的清砂技术不再适用于侧钻井、套损井、水平井等复杂结构井。
1.复杂结构井出砂原因
小洼油田出砂严重的油井,集中在东二段和东三段。主要是因为地层胶结疏松,出砂严重。东三段油层,岩性较细,以细砂岩粉砂岩为主,细砂岩占47.6%,粉砂岩及泥质粉砂岩占17.8%。东二段油层主要发育在断块的主体部位,岩性以细砂岩为主,占39.3%,粘土矿物中蒙脱石占60.8%,胶结疏松。
出砂严重的7口水平井,平均单井周期出砂量4m3。水平井均采用筛管完井。砂样粒度中值大于水平井筛管挡砂粒径(0.25mm)的水平井有3口:洼38-东H2、洼38-东H303、洼38-东H3。
判断出砂的原因主要是:随着注入蒸汽后,地层砂溶蚀变细;在生产过程产液量大,筛管缝隙冲蚀逐渐加大,或者筛管损坏,筛管挡砂失效。
2.复杂结构井冲砂易卡阻,冲砂工期长,捞砂技术无法实施,作业时率低
小洼油田井筒清砂以冲砂、捞砂方式为主。随着开发年限的延长,小洼油田地层压力低,地下亏空较大,冲砂时冲砂液不返,回推地层,地层伤害严重,对于温度非常敏感的稠油油田地层伤害严重,导致检泵周期短。从1999年开始,小洼油田引进并且逐步完善了捞砂技术,解决常规油水冲砂难的问题。但对于侧钻井、套损井、水平井等复杂结构井,受井筒技术状况影响,捞砂技术无法实施,、地层漏失严重又造成冲砂易卡阻,在水平井表现尤为突出。
小洼油田水平井套管组合采用φ224mm×9.19mm+φ177.8mm×9.19mm。采用正冲砂,因套管环空体积大在,返砂时间长,同时换单根时,砂子回落易卡管柱。采用反冲砂,油层漏失严重,冲击力不够,冲砂速度慢,平均单井冲砂工期47.5h。
工期长,影响作业时率。并且受水平井的井眼轨迹、井身结构及沉砂特点的影响,冲砂管柱提放过程中,油管接箍台肩、笔尖尖锐角度易与造斜段和水平段套管接触刮碰,产生遇阻现象。由于砂量大、水平段长、冲砂液漏失等因素的影响,冲砂时间长,储层伤害大[1]。
三、复杂结构井清砂技术研究
2011年对以水平井为代表的复杂结构井进行了清砂技术研究。
1.改进水平井冲砂管柱
管柱提放过程中刮碰产生的遇阻,从完善管柱结构方面来改进,主要解决冲砂管柱两方面的问题:一是管柱可以在造斜段随井眼轨迹发生弯曲;二是减少管柱提放过程中的卡、阻情况的发生,改进措施是:
1.1油管,将造斜段和水平段的油管接箍加工成较大的双向圆倒角(3mm×45°),降低接箍台肩与套管刮卡的机率。
1.2笔尖,要有足够的返液井口通道,以减少对井底造成回压,同时不能带有尖锐角度,防止管柱遇阻,笔尖损坏。将常规冲砂笔尖,改成三孔专用冲砂笔尖。确定水平井冲砂管柱结构为:专用笔尖+造斜段和水平段的双倒角油管+垂直段的普通油管。
2.应用连续正反冲砂技术
该技术最大的优势就是:冲砂全过程不停泵,连续冲砂、连续携砂上返;在遇到复杂情况时,可以随时转换正反冲砂方式,确保了冲砂过程中的井下安全。
工作原理是利用井口特殊密封装置、冲砂换向阀组及地面三通和控制装置,实现在下放及接单根时,不停泵作业,利用反冲砂携砂能力强的
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