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混凝土防渗墙造孔施工事故及处理的措施
混凝土防渗墙造孔施工事故及处理的措施
摘要:防渗墙施工是整体水电站施工计划的关键环节,对水电站工程的质量安全及功能的发挥具有重要作用。本文结合工程实例,围绕地质条件、施工方法、施工环境等方面分析了混凝土防渗墙造孔施工事故产生的原因,并提出一些有效的处理措施,以期指导实践。
关键词:防渗墙;施工方法;造孔事故;处理措施
中图分类号:TU74 文献标识码:A 文章编号:
水电站是城市水利基础设施建设的重要组成部分,也是将水能转换为电能的综合工程设施,对改善城乡生态环境和促进经济的可持续发展具有重要作用。混凝土防渗墙作为一种重要的水工建筑物,具有较好的防渗效果,是保证水电站工程地基稳定和安全的重要举措。但是,防渗墙是较为复杂的大型隐蔽工程,在造孔施工过程中,由于地址结构复杂、人员操作不当及施工环境等因素的影响,经常发生漏浆、槽孔坍塌、卡钻、平台塌陷等质量事故,不仅造成人员的伤亡和财产的损失,而且也会延长防渗墙的施工周期,导致水电站工程的进度滞后。因此,预防和处理这些事故就成为了施工过中极为重要的工作,对发挥工程的经济效益也具有重要意义。
1 问题的提出
某水电站大坝基础基本坐落在深厚覆盖层上,基础防渗结构主要是采用悬挂式防渗墙防渗,墙体左岸至右岸总长度256.4m,从左至右共分39个槽段进行施工,设计混凝土防渗墙轴线平面布置为折线型,防渗墙体厚0.8m,最深处达44.7m。防渗墙施工是整个水电站施工进度计划关键线路上的关键工作,如它发生滞后,将会造成整个工程的进度滞后。
2 造孔事故原因分析
为解决施工过程中出现的各种造孔事故,加快防渗墙成槽的施工进度,从地质条件、施工方法、施工环境等方面入手,经充分分析事故出现的原因,主要由以下几方面的因素造成的。
2.1 地质条件影响
水电站大坝区域出露地层主要为二叠系下甲黄沟群和第四系冲积层、崩坡积地层,勘探揭示河流右侧至堆积台地前缘一带分布有埋藏古河槽,槽底高程为1684左右,其右岸崩坡积砾石厚度约29m~18.6m(最深达80多米),堆积体层结构松散,局部架空,粒径组成差异很大,大都由砾石、孤石、崩积块石组成,粒径20cm~40cm为主,最大孤石达2m~3m,分布极不均匀,而且积砂层、粉砂层分布广泛,含量较高,对防渗墙槽段造孔施工带来极大的不利。施工过程中发现,在钻进3m~6m层时,槽孔内失水、泥浆渗漏严重,在7m~25m层时,槽孔内常发生坍塌、埋钻和卡钻等事故。
2.2 地下水位影响
依据施工规范规定,防渗墙施工时,地下水位应低于槽段孔口水位2m以下,在实际施工时,槽内水位没有满足这一条件,虽然基坑四周采用了防渗措施,但因水电站基础为深厚覆盖层,地下水渗透仍然比较严重,这样就造成了孔内水头高度不够或孔内出现了承压水,引起水流冲刷,造成塌孔、埋钻、卡钻,甚至平台坍塌等质量事故,此种情况在整个槽段的关门槽施工中表现尤其明显。关门槽段处就发生了塌孔6次,导墙开裂和卡钻4次,钻头损失两个。
2.3 施工方法不完善
水电站防渗墙成孔事故的出现,也与施工方法密切相关。根据现场调查了解,发现防渗墙进尺时速度太快。同时在钻进时,冲击钻头撞击孔壁。根据以往的施工经验,在含有漂卵块石的砂砾石地层中成孔时,应严格控制钻进速度,要勤放绳和少放绳,同时在提升过程中,不能有钻头碰撞孔壁,这样才能减少槽孔坍塌现象的发生。
2.4 护壁泥浆影响
所用混合泥浆的相对密度不够,起不到可靠的护壁作用。电站防渗墙护壁采用的是由膨润土和粘土组成的混合泥浆,密度只有1.1g/cm3,密度偏小。因水电站防渗墙所处地层含有大量的漂卵块石,在此种地层中成孔时,泥浆密度应增大,如过小,不利于孔壁的稳定和不能起到堵漏防漏的作用,易造成槽孔坍塌和泥浆渗漏。另外,粘土含沙量大,降低了泥浆的粘性和稠度,也影响了泥浆护壁效果。
2.5 供电影响
该地区所处位置偏僻,施工供电网络很不稳定,经常出现施工过程中无征兆停电。当突然停电时,钻具未能及时提起,容易造成钻渣沉积,造成卡钻。同时因停电,槽孔内不能及时补充混合均匀的泥浆,致使泥浆不能起到充分的固壁作用,也容易造成槽孔坍塌。
3 成孔事故处理措施
根据以上分析,针对成孔过程中出现的各种事故,在后续施工中,我们采取了以下措施。
3.1 遇大孤石钻进处理
因地质条件中含有大量的漂卵块石,在施工中如遇到大孤石粒径超过2m,采用地质钻机钻进1.8m深先导孔,实行孔内定向爆破。爆破时,严格控制装药量,以达到震裂孤石为目的,当孤石开裂后再用冲击钻钻进。对于孤石较偏离槽段中心,又影响进尺和容易造成孔斜的情况,我们在施工中采用贴炮解爆形式,造成岩石部分分裂,有效解决了造孔施工问题,效果
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