浅述大型H型钢生产线高压水除鳞控制系统改造.docVIP

浅述大型H型钢生产线高压水除鳞控制系统改造.doc

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浅述大型H型钢生产线高压水除鳞控制系统改造

浅述大型H型钢生产线高压水除鳞控制系统改造   【摘 要】高压水除鳞系统安装在加热炉到BD轧机之间,主要的作用为去除经过加热炉加热后的轧件表面氧化铁皮,使得轧件进入轧机轧制时表面光洁,减少轧制时氧化铁皮压入、辊印等轧制质量问题,同时减少轧机轧制负荷,提升轧件表面质量,满足用户对产品表面质量的要求,以提升H型钢产品竞争能力。   【关键词】大型H型钢生产线;高压水除鳞控制系统;改造   1.前言   高压水除鳞系统原设计喷淋能力为200bar,正常运行能力只能维持在180bar左右,对轧件表面除鳞效果只能满足很少规格的需要。而随着产品表面质量要求的越发严格,以及现形势下特殊钢种轧制的数量增加,高压水除鳞能力不足以及运行不稳定就成为保证产品质量的瓶颈,因此对除鳞系统的改造势在必行。为了提升H型钢表面质量,需要保证BD前轧制时的除鳞效果。高压水除鳞现场根据不同规格钢种需要,需要压力不同,压力范围在180bar~320bar之间,现场采用的泵组由于设计压力低只有200bar,且泵组及管路极易出现问题,无法保证系统的正常运行,对现场轧制的除鳞需要无法满足,因此需要对除鳞系统进行升级改造。   2.方案的设计   2.1除鳞泵   根据现场除鳞压力需求,为了提升泵组运行效率及减少泵组运行时的负荷,采用多台除鳞泵共同工作,并最终汇总于一个输出总管内,这样通过多个除鳞泵压力的合计提供现场需要的除鳞压力。   2.2电机控制   由于除鳞泵工作为平时空载运行,除鳞时带载输出,根据除鳞泵的负荷要求,电机选择为YVP 355L3-4 355KW,因此对除鳞泵电机的控制采用变频控制为最合理,且最节能。   2.3控制系统   电机采用变频控制,且现场位置、压力、温度、液位等检测点很多,并且根据现场操作的需要,需要将操作柜分别安装在不同位置,因此对于控制系统需要使用S7300PLC控制。   3.方案实施   3.1通过对高压变频器和低压变频器的比较,可以看出使用低压变频器能够满足现场需要,并且安装和控制都较为方便,因此可以确定使用低压变频器。   3.2为了在1#主电室内腾出空间来安装变频器柜,需要在主电室内移动部分控制柜,牵涉到的主要移动内容如下:   (1)东面1p12电源柜(内为自动化及工业电视,变压器风机电源)进线电源(两路),改到出钢机柜1p10内原上料机处,增加两断路器(100A)。由26T母线改为25T母线。   (2)东侧柜两台变压器风机柜拆除,拆除时需停加热炉26T变压器,及分断母联,停回水泵房备用电源。两个电源分别接自原上料机隔离上火及回水泵房电源下火。   (3)拆除西侧四台制动电阻柜,移位到西边后盖小屋内。其中最南边电阻柜为上料机电阻柜,移位后将高压水除磷1#泵控制柜(东侧南边第一台);另外三台制动电阻柜为上出料辊道及出料机,移位需重新敷设电阻电缆及柜内风扇220v电源。   备用上出料变频器制动电阻考虑安装到一台柜内,与移位的电阻柜放置在一起,可利用回水泵房替换下的软启动柜。   (4)26T进线断路器现为2000A,需要进行更换为2500A。   (5)东侧柜新加三台变频器柜,需要拆除两台风机软启动柜,变频器上部母排需要与26t二段母排连接,连接时需将上料机柜内增加母排进行连接。同时由于空间不够需要向南延伸,挡住电缆沟栏杆,栏杆需要处理。   (6)西侧柜将三台制动电阻柜移走后新增三台变频器柜,需与25t二段母线连接,连接后可考虑同时将南侧的两台水除磷软启动柜、上出料机备用变频器柜连接母排。   3.3现场安装施工和调试   ?预先敷设电缆桥架和敷设电缆,主要为电机主电缆和信号控制电缆,以及变频器和PLC之间控制电缆。   ?大修开始时将加热炉区域全面停电,实行变频器母排和原低压母排的并柜。   ?现场电缆接线,并打点试车。   ?电机设控制调试,并测试全面的连锁信号。   ?接好水源,带水实际测试,测试不同泵组、不同转速的压力,并进行记录,作为今后启用的基础。   ?调试现场导卫控制。   ?远程上位机控制调试,并编制操作说明作为现场人员操作依据。   3.4除鳞控制系统通讯改造   通过对型钢厂生产以来的PLC信号干扰问题解决方案比较,在单独制定接地、DP电缆全程穿管的情况下,干扰信号仍无法屏蔽,则证明DP通讯对现场运行环境无法保证通讯效果,应考虑改用抗干扰能力强的光纤通讯方式。   3.5变频器柜内出线电抗器改造   变频器柜内出线电抗器在系统投入运行后,表现出发热严重及噪音极大的问题,电抗器绕组发热温度最高达到120°c,已经达到设计要求的最大温度允许,而正常情况下电抗器温度应在50度左右;且由于电抗器设计问题,噪音极大,不论实在空载还是满载情况下

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