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大连春海热电有限公司
两改两修工程
(4×75t/h循环流化床锅炉改造、小修工程)
施 工 组 织 设 计
编制: 孙培松
审核:
批准:
江苏溧阳锅炉设备安装工程集团公司
二000年三月六日
目 录
工程概况
施工进度计划表
施工人员组织
施工组织机构
劳动力分月分配计划
特殊工种一览表
质量保证体系
安全管理体系
施工机具一览表
施工程序及主要技术要求
质保检验要求
安全管理及文明施工
附一、1#炉作业流程图
附二、2#、3#、4#炉作业流程图
工程概况
大连春海热电有限公司,位于大连市中山区长江路6号,电厂规模为75t/h循环流化床锅炉4台;汽轮发电机组1.2万KW 2台。锅炉为四川锅炉厂生产的型号:CG-75/5.3-MX循环流化床锅炉的早期产品。其主要参数:额定蒸发量75T/H,额定出口蒸汽压力5.3Mpa,额定出口过热蒸汽温度485℃,汽包工作压力5.83Mpa。95年安装投产后,一直存在着不能达到额定出力、磨损严重、运行周期短、经常被迫停炉、污染环境等严重不足,给电厂的生产造成很大损失。给诸多热用户和居民冬季采暖带来了不利的影响,因此,99年4台锅炉已进行改造大修理,即1#锅炉进行彻底的大改造试验,2#、3#、4#炉局部改造和大修。改造以后提高了出力,减少磨损,减少污染,稳定运行,提高热电厂的经济效益,改善热用户及居民的用热采暖情况。2#炉修理后基本维持出力在35-40T/H;3#及4#经局部改造后出力已达60-65T/H;特别是1#炉实际工况已达到改造设计要求。实际并网运行压力5.3MPa,过热蒸汽温度450℃,蒸发量75H/t已运行72小时,超负荷79 H/t已运行48小时,最高负荷83 H/t已运行1小时。且经过今冬基本满负荷运行基本正常。锅炉磨损大大降低,锅炉连续运行时间基本达到预期要求,事故停炉率大大降低.可以肯定:99年大修改造特别是1#炉彻底改造成功,根本的改变了电厂的锅炉面貌和能力,摆脱春海热电厂恶梦般历史,走向光明.
此次改造工程特点:将原来分离效率较低的一级槽型分离器和二级平面流分离器取消,改为分离效率很高的“高温旋风分离器”,取消付床,取消中间水冷壁,加三片中间水冷屏,将炉膛空截面流速降低,降低尾部烟气流速,减轻磨损,同时完善防磨措施,回灰系统密封。
此次4台炉大修主要项目:
低过、省煤器、空气预热器更换。
四台安全门更换,部分阀门检修。
主床风帽更换。
给煤机4台检修。
右侧热烟气发生器更换。
汽包清扫。
电除尘器检修。
一、二次风机检修。
炉膛、风室、浇铸料修理。
改造(修理)前锅炉存在主要问题:锅炉实际出率低,硫化床平面流分离器效率低,受热面磨损严重。改造(修理)主要项目:
锅炉取消原一级槽形分离器和二级平面流分离器,中间水冷壁取消,主床改由后水冷壁弯制而成,并且炉膛布置三片水冷屏,在锅炉两侧布置两个“高温绝热型旋风分离器”,并相应改动与之相关的锅炉构架;回灰系统。另尾部烟道受热面作适当改动,主要是降低烟气流速,减少受热面磨损。低温过热器受热面适当减少,管径改Φ42×3.5/20#,省煤器改螺旋翅片管,增加管排密度及防磨,增加受热面面积;增加空气预热受热面积。提高一次风风量及风压,增加罗次风机,用于调节回灰量。本次锅炉改造修理施工,经各项检验合格,质量符合规程、规范要求,并经烘煮炉、吹扫、试运行,
春海热电厂于99年委托四川锅炉厂对其1#锅炉进行改造设计。主要改造内容为采用高温旋风分离器,并对锅炉受热面作适当的调整。该炉于10月施工结束,经安装单位完成该炉的烘、煮炉及锅炉吹扫等工作后,并于11月上旬点火,电厂有关人员与四川锅炉厂进行锅炉的调试和72小时试运行工作,现将运行及调试情况作如下总结。
该炉经72小时运行,能比较稳定地在75t/h出力运行,蒸汽温度450℃,主蒸汽压力5.3MPa,排烟温度130℃,并具有一定的超负荷能力。负荷的适应性及调节性能较强。
通过锅炉在高、低负荷状况下的燃烧工况可以判断,该炉的灰循环性能较好,灰循环量大、小的调节,对锅炉的升、降负荷及锅炉的稳定运行起作重要作用。
高温旋风分离器的分离效率高,估计燃用煤比改造前同负荷状况下降低。
该炉在75t/h稳定运行时,一次风风量(总风量为50000m3/h)风机电流仅为35A,比改造前出力为55t/h时的一次风量(总风量60000m3/h)风机电流为42A低,风机耗电率降低。
由于电厂燃用煤变化较大,灰循环的调节和控制还需司炉工在运行中熟悉操作,在今后的运行中,注意在不同负荷状况下的风量、煤量、循环灰量的配比,以达到最佳燃烧工况使锅炉能经济稳定运行。
但通过72小时试运行,该炉也暴露一些问题如:锅炉的一些性能参数,连续运行时间等还需以后测定
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