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关于脱泥跳汰工艺在显德汪矿选煤厂应用
摘要:介绍了选煤厂的煤源概况,选煤厂原有系统工艺及 新系统建设的必要性;重点叙述了新系统脱泥跳汰工艺的制 定和在调试过程中出现的问题及解决办法,说明跳汰工艺选 前脱泥很有推广前景。
关键词:选煤厂脱泥 跳汰调试应用
1选煤厂概况
显德汪矿选煤厂位于河北省沙河县显德汪乡境内,处理 能力达到120万t/a,属矿井型选煤厂,主要入洗本矿原煤。 显德汪矿主采煤层为1号、2号和9号煤层。1、2号煤层分 别采用走向长壁单一煤层及倾斜分层下行自然垮落采煤方 法。目前主要开采2号煤和9号煤,2号煤具有高灰、低硫、 可磨性好和中等可选等特性,煤的牌号为无烟煤和贫煤,经 洗选加工后,可作为电厂动力用煤和高炉喷吹用煤。已有选 煤厂选煤工艺为块煤排歼,末煤直接销售。随着市场需求的 变化,削弱了产品的市场竞争能力,造成煤炭产品销售的困 难。另外一个主要原因在于煤质的变差,导致原有末煤不能 直接作为电煤销售。因此,为了企业的生存和发展,为了进 一步提高企业经济效益,显德汪矿确定实现原煤全部入洗, 提高产品质量,调整产品结构,满足市场需求。
2选煤工艺的制定
2. 1选前脱泥的必要性
结合现场情况,新增系统主要入洗末煤。根据2号煤质 资料(见表1)可知,原生煤泥含量为21.88%,次生煤泥量 如按9%选取,-Imm含量46.24%。选前是否需要脱泥,主要 取决于分选悬浮液变流特性和稳定性双重要求。生产经验表 明,随着粉煤含量的增加,其他各粒级分选将降低。据试验 (如图1)所示,物料分选的可能偏差随着粉煤含量的增加 而增大。下面就重介和跳汰两种工艺比较脱泥的优缺点。
2.1.1重介选。根据《选煤工艺设计实用技术手册》提 供的悬浮液中固相的煤泥含量最大允许值(如表2),随着分 选比重的增加,煤泥含量允许值越低。由于本系统入洗两种 原煤(2#、9#),生产出高炉喷吹煤和电煤,导致精煤分选 比重变化较大,在洗电煤时,分选比重较高,如不脱泥,悬 浮液中固体体积浓缩较高,严重影响分选效果。
选前脱泥的优点:分选精度高,效率高。由于入料中非 磁性物(煤泥)含量少,故脱介效果好。缺点:工艺环节增 多,工艺布置相对复杂,生产成本增加;脱泥使重介选的分 选下限低的优势不能体现。
2.1.2跳汰选。根据跳汰工艺对脱泥与不脱泥进行主要 设备选型比对如下表:
从对比表可以看出,经过选前脱泥后,跳汰机面积减小 了 41%,低压风消耗减小了 29%,循环水减少了 29%,随着矿 浆量降低,浮选装机容量减小30%o脱泥后,采用了粗煤泥 分选机分选粗煤泥,提高了精煤回收率,提高了企业的经济 效益。
选前脱泥优点:粗细分开,分选密度分别控制,分选精 度明显提高;电耗及生产成本降低。缺点:工艺较复杂,建 设投资相对较髙。
经过综合比对,设计采用选前脱泥工艺。
2.2选煤方法的确定“选煤方法应根据原煤性质(如
粒度组成、密度组成、可选性、可浮性、硫分构成及其 赋存特性、歼石岩性)产品要求、分选效率、销售收入、生 产成本、基建投资等相关因素,经过技术经济综合比较后确 定。”结合本厂实际,通过对各种方案进行比选,计算,综 合考虑采用跳汰选。最终工艺为脱泥跳汰+粗煤泥分选+浮选 +浓缩压滤联合工艺。
3在调试期间出现的问题及解决办法
3. 1跳汰分选效果不理想在保证原煤入料稳定的情况 下,跳汰中歼带煤较为严重。当精煤产品的灰分稳定在14% 以下时,砰石带煤超过6%,中煤带煤基本在10%-20%之间, 高时达30%0通过对现场进行分析,解决方案如下:①安装 人工床层;②在跳汰机一段加装四道高40mm挡板后;③调 整溢流堰;④将风阀周期改为多频以改善跳汰机的分选效 果。通过以上措施,中歼带煤量得到有效控制,达到设计预 期效果,歼石带煤量低于4%,中煤带煤量低于10%。
3.2分级旋流器效果不理想原煤经过1mm脱泥后,筛 上进入跳汰分选系统,筛下水进入煤泥桶,由泵输送至分级 旋流器,旋流器溢流进入浮选系统,底流进入粗煤泥分选系 统。旋流器入料要来自脱泥筛筛下水、跳汰精煤脱水筛筛下 水、CSS弧形筛筛下水(指粗煤泥分选机溢流的预脱水弧形 筛的筛下水,以下简称CSS弧形筛筛下水)和离心液(CSS 弧形筛筛下水和离心液主要考虑直接进入浮选,但考虑由于 离心机可能跑粗,设计了进入旋流器的旁路)。试运行时, 旋流器分级效果还可行,发现离心机跑粗后,采用旁路,将 CSS弧形筛筛下水和离心液(即滤液桶入料)打入旋流器分 级后,发现旋流器入料中细泥含量明显增多,在高时, -o. 28mm含量达到83. 25%,导致旋流器底流中细泥含量 (-0. 28mm)超过了 60%,严重影响了粗煤泥分选机的分选效 果。
经分析,提出以下解决方案:方案一:更换分级旋流器。 由于实际煤泥量较大,导致
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