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选煤厂近期生产情况的调研汇报
市于三矿选煤厂近期生产情况不正常,矿井生产的原煤不能实现 全部入洗,洗精煤数、质量波动较大,由集团公司副总经济师同志带 队,带领相关处室及矿副矿长、灵山厂总工程师于12月13日至12 月15日对三矿洗煤厂生产情况进行了现场跟班调研,下面将调研情 况向领导汇报如下:
一、 结论:
1、 重力选煤设备能够满足半产需求;
2、 由于煤质的变化,原煤中-0.5mm煤泥的产率由过去20%?25% 左右突然增加到35%~40%,导致浮选及煤泥水处理设备能力严重不 足,需增加设备,目前入洗原煤量每天仅能保证10000吨?11000吨 左右;
3、 现场管理有待提高。
二、 情况分析:
1、现有设备处理能力及当前实际生产量
重选设备能力:洗煤厂跳汰机(2台);三产品重介旋流器(2台), 可处理原煤量为900吨/小时,矿井生产原煤750吨/小时,满足全部 入洗要求。
浮选设备能力:浮选机现有5组,其中3组12m3; 2组16m3o 浮选机处理能力(干煤泥量)为230吨/小时。实际入浮干煤泥量为 280吨/小时,现有浮选能力不能满足生产要求,需增加16 n?浮选机
2台,现设备已到货,正在施工中;
浮选精矿脱水能力:现有加压4台,处理能力为240吨/小时, 但由于风压不足只能运转3台,实际处理量为180吨/小时。根据生 产实际计算,浮选精煤量为200吨/小时,运转3台加压过滤机不能 满足生产要求。现选煤厂有8台压风机,每台60 m3,其中6台压风 机为3台加压过滤机供风,另外2台用于跳汰机控制风、圆盘过滤机 卸料、外运装车、新主井卸载放货等。若要4台加压过滤机全部运转, 还需购进2台压风机。
浮选尾煤处理能力:现有4台快开压滤机按每循环30分钟,每 个循环4吨(干煤泥)计算,4台处理煤泥量为32吨/小时。实际浮 选尾煤煤泥量为60吨/小时,设备处理能力不能满足生产要求,需增 设4台压滤机;
2、前期能够维持生产的原因
三矿每天原煤提升量在15000吨左右,由12煤及7煤构成,其 中7煤煤质较硬,煤泥比例少,12煤煤质较软,煤泥比例多,前期 12煤和7煤各占50%左右,入洗原煤中?0.5mm煤泥占20%左右,各 种设备的生产能力勉强能够维持生产要求,每天剩余原煤2000吨左 右不能入洗;近期由于生产接续问题,原煤中12煤占85%以上,7 煤比例很少,造成原煤中?0?5mm煤泥占30%左右,含次生煤泥达到 35%左右(据了解,以后的煤质会更差,煤泥含量会更高),若要实 现原煤全部入洗,经过现场实践和理论计算,其中浮选设备、精矿脱 水、尾煤压滤设备都不能满足生产要求,需要对浮选及煤泥水系统升 级改造,提咼处理能力。
三、洗煤厂急需提高管理水平
从木次调研看,管理上存在以下几方面问题:
1、 技术管理
除了正常生产快灰外,几乎没有数据,主要分选、脱水设备没有 单机检查资料,设备运行效果如何更无从谈起。本次生产事故除大方 而煤泥含量增加导致洗水泛滥以外,其他洗选设备从经验上分选效果 不理想,但市于没有数据,不敢妄下判断。
2、 职工队伍建设
(1)对主要岗位没有实施有效的激励机制,导致职工工作积极 性不高。洗煤厂生产经济技术指标的好坏,主要取决于以下主要生产 岗位:跳汰、重介、浮选、TBS、加压过滤机。这些岗位司机每班的 指标必须有详细的记录,对煤质的变化有足够的生产经验,把握设备 的完好的运行更是他们最大的工作职责,他们的奖金也是全厂最高 的,但从现场调研看,三产品旋流器的压力表(主要参数)是坏的, 加压过滤机的滤液浓度多少不知道,几乎没测过,浮选司机应有的检 查手段如浓度壶、台秤没有,更无法说当班记录,而且这些主要岗位 司机经常调动,按生产实际需要,这些主要岗位司机的培养非常不容 易,如灵山厂,跳汰司机、浮选司机一干就是十年、二十年,他们的 奖金,几乎与车间主任同样待遇。应该说这些主要岗位司机对煤质的 变化反映非常敏感,生产上哪个环节出问题,基本上由他们向厂领导 汇报,以便决策。
(2)冃前生产管理现状
由于主要岗位司机的积极性不高,无法提供准确的生产信息,以 致班长、车间主任无法准确掌握生产信息,从我们现场调研座谈会看, 车间主任、班长几乎谈不出有效的技术数据,最终导致大家从表面上 看都很忙,都非常敬业,实际上没有达到好的效果。
四、调研组建议
基于洗煤厂上述情况,为了使洗煤厂满足全部入洗,调研组几位 同志提出如下建议:
加强洗煤厂技术力量,提高技术管理水平
三矿洗煤厂年洗精煤250—260万吨,占全公司精煤产量的一半 左右,生产工艺复杂,生产战线长,生产中遇到的突发情况较多,现 有的技术力量及管理水平对突发情况的预见性及事后的处理能力不 够,远远满足不了生产实际需要。
煤泥水补套要尽快实施,早实施,早见效。
1、 一
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