潍坊公司氧化皮防治工作汇报材料.pdf

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华电潍坊发电有限公司 大机组技术经验交流会发言材料 潍坊公司氧化皮防治工作汇报材料 一、机组概述 潍坊公司二期锅炉为超临界参数变压运行螺旋管 圈直流炉,单炉膛、一次中间再热、四角切圆燃烧方 式、平衡通风、Π型露天布置、固态排渣、全钢架悬 吊结构,锅炉型号为SG-2102/25.4/571/569-M954, 为上海锅炉厂有限公司引进ALSTOM美国公司技术制造 的国内第一台燃烧贫煤的超临界锅炉。 #3机组于2006年10月24日完成168小时满负荷试 运,至今已运行33695小时,#4机组于2007年6月9日 完成168小时满负荷试运,至今已运行29832小时。 二、锅炉“四管”泄漏统计分析 1.2008年3月30日、4月12日,#3锅炉低温再热器 由于管子之间设计为定位板焊接固定,膨胀受阻,在定 位板处拉裂泄漏。将低再管排原定位板结构改造为管夹 结构后,运行正常。#3锅炉于2009年3月小修,#4锅炉 于2008年10月大修完成改造。 二、锅炉“四管”泄漏统计分析 2.2008年4月21日,#3锅炉末级过热器热段管屏左数第 11排最内侧T23管氧化皮脱落堵管,造成U型管焊口上约1米 处T91管泄漏,检查发现其他管排最内圈T23材质的U型弯管 及直管段存在过热现象,氧化皮厚度为0.2mm-0.3mm。 二、锅炉“四管”泄漏统计分析 爆口形状 二、锅炉“四管”泄漏统计分析 后由上海锅炉厂出具方案,免费 将末过热段管屏内1至内7圈T23管材改 造为T91管材,#3炉于2009年3月、#4 炉于2008年10月完成改造。目前末过 热段管屏全部为T91材质,按照集团公 司规定,仍存在T91抗蒸汽氧化温度低 隐患。 二、锅炉“四管”泄漏统计分析 3.末再泄漏 2009年12月5日、12月10日、2010年1月5 日,#3锅炉发生三次末再不同管排外数第7圈 迎烟侧T23弯头泄漏。经苏州热工院对未泄漏 的T23管检验,内壁氧化皮厚度为0.3mm。分 析泄漏原因为T23氧化皮生成过程中消耗了基 体金属,管段的有效壁厚显著降低,使得管 子环向应力逐渐增加,最终超过T23高温下的 许用应力发生爆管。 二、锅炉“四管”泄漏统计分析 二、锅炉“四管”泄漏统计分析 改造情况:2010年#3炉小修将末再T23管材 全部更换为T91管材,目前仍存在T91抗蒸汽氧 化温度低隐患。2011年#4炉小修,将末再原 SA213-T23材料全部改为SA213-T91材质,原 SA213-T91壁温超过595℃的改造为TP347HFG( 细晶347),考虑T91、TP347HFG材质热膨胀系 数相差大因素,最内四圈全部采用TP347HFG( 细晶347)。 二、锅炉“四管”泄漏统计分析 4.末过泄漏 4.1 2011年7月29日,#3锅炉末过热段炉 右数第22排炉前数第11根管在距炉顶棚下约3 米处泄漏,材质为T91(对应的冷段材质为 T23),爆口呈长时过热特征。 二、锅炉“四管”泄漏统计分析 4.2 2011年9月6日,#3锅炉末过热段左数第17排炉前数第7根管 在U形管工地焊口下部10-15mm处泄漏(67.2米),爆口边缘减薄明显 ,宏观表现为短时过热特征。对末过高温区管屏T91、T23弯头进行 射线探伤,发现177根T23弯头有剥落氧化皮,其中左数27排外数第 10根管沉积氧化皮20g。 二、锅炉“四管”泄漏统计分析 二、锅炉“四管”泄漏统计分析 两次末过泄漏,均和末过受热面T23、T91抗蒸汽氧化温度低有关,生成的 氧化皮脱落导致管系通流局部受阻,通流量减小,在汽温或烟温相对较高的部 位发生过热泄漏。另外发生泄漏的管段均为穿顶棚管的悬吊管,在管屏中管路 最长,阻力最大,流速低,吸热量大,管壁温度相对较高,易生成氧化皮。 二、锅炉“四管”泄漏统计分析

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