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1、钢圆筒稳定分析 工况3:隧道人工岛护岸断面完全形成,分别采用重现期为100年的高潮位及相应设计波高和重现期为100年的低潮位及相应设计波高对稳定进行验算,结果满足要求。(护岸) 2. 钢圆筒结构设计 (1)钢圆筒顶部1.0m范围内,采用壁厚25mm的钢板加强。 (2)沿环向间隔100,焊接T型钢作为纵向加强肋共36条。 (3)在钢圆筒下沉面以上,焊接横向加强钢板间距3.2m~3.5m 。 (4)钢圆筒底部0.5m高范围内,采用25mm壁厚钢板加强。 为了满足钢圆筒振沉期间的强度要求,分别对钢圆筒筒顶、 筒底、横向和纵向进行了加强 3、钢圆筒结构振沉分析及施工振沉技术 钢圆筒的振沉采用8台大型APE600液压振连动振沉。 主要项目 单台 8台 激振力(kN) 4948 39584 功率(kW) 671.4 5371.2 偏心矩(kg.m) 230 1840 重量(t) 23 184 根据西岛和东岛的地质资料,选取最不利钻孔的数据采用多种方法对液压锤的激振力进行了校核,各种计算方法激振力富裕系数均接近1.4,振幅4.34mm,振沉系统能力满足要求。 ★采用电同步、液压同步和机械同步实现8台液压振联动 ⑴ 电同步:通过电脑控制,确保8台液压振动锤同步启动。 ⑵ 液压同步:8台液压振动锤的通过环形管路使液压系统相互贯通,以保证确保8台液压振动锤同步工作。 ⑶ 机械同步:同步轴通过双马达专利技术,做到无负荷、无功率损耗地达到振动锤偏心块在起动前和结束后位于同步相位。 3、钢圆筒结构振沉分析及施工振沉技术 ★ 纠偏措施:通过持力振沉控制下沉速度、左右勾升降(必要时反复上拔),来调整钢圆筒的垂直度 。(东人工岛表层存在分布极不均匀的3~5的硬夹层,通过上述措施,钢圆筒垂直度得到有效控制) * 一航局研发打设精度管理系统 原理: 1、定位驳上安装2台GPS接收机,获得定位驳实时三维数据; 2、定位驳上2台自动跟踪全站仪和振动梁上4个反射棱镜实时测量钢圆筒的平面位置、高程、扭转角; 3、振动梁上4个液位计实时测量钢圆筒纵横方向倾斜率。 所有测量数据实时传输至计算机处理系统,从而实现钢圆筒打设的测量定位和精度管理。 3、钢圆筒结构振沉分析及施工振沉技术 3、钢圆筒结构振沉分析及施工振沉技术 钢圆筒振沉过程 3、钢圆筒结构振沉分析及施工振沉技术 5.15 7.25 9.11 2011年5月15号振沉第一个钢圆筒,西岛61个钢圆筒于9月11号合拢(相当于1450m岸线),历时115天,平均一天振沉1~2个钢圆筒,高峰期一天3个筒; 东岛于9月22号振第一个钢圆筒,59个钢圆筒合龙在即。 基坑围护结构止水设计 周边止水:基坑四周通过钢圆筒、副格仓插入至不透水层 ,实现整岛止水。 5m 底部止水:1)基槽挖泥至-16.0m,保留≥15m的淤泥质土不透水层; 2)塑料排水板不穿透粘土层,保持距离下卧砂层≥5m; 钢圆筒与副格仓的连接止水: 副格仓端部焊接T型锁口与钢圆筒宽榫槽相连 连接处填充止水材料,内侧采用高压旋喷作为备用止水措施 4、钢圆筒结构止水效果分析 4、钢圆筒结构止水效果分析 岛内插打塑料排水板 岛外施打挤密砂桩 西 小 岛 基 坑 陆域形成: 回填料为中粗砂,陆域形成回填与软基处理堆载相结合,以不弃方、倒载平衡为原则,考虑原状土预压处理固结沉降以及回填砂自身的振冲密实,需回填中粗砂约205万m3。 基础处理: 人工岛采用降水联合堆载预压的软基处理方案。利用钢圆筒形成封闭的止水体系,通过设置井点降水使回填中粗砂浮容重变为天容容重,提供1.45~2.1的大超载比。 陆上插打排水塑料板,作为排水通道,排水板顶标高-15.0m,底标高最大值-40.0m,排水板最长长度为25m。塑料排水板采用原生料D型板,板间距1.0m,正方形布置。 西小岛满载预压120天,西大岛满载预压150天。 5、陆域形成及地基处理 插排水板+井点降水堆载预压示意图 5、陆域形成及地基处理 通过对液压插板机的专项改造,已大量实施塑料排水板打设,打设深度35米,穿透回填砂层11米,每天施工500根以上。西小岛现回填至+5.0m,通过12口降水井降水至-16.0m,实现满载预压,前期沉降速率为50mm/天,逐步减缓为16mm/天,历时30天后为5mm/天,累计沉降约2.0m,前期加固效果明显。 挤密砂桩:1.0m直径套管能形成不小于1.6m的桩径,相关指标均达到设计要求,2.0m厚的碎石垫层对功效无明显不利影响,1.5万米/月.船 5、陆域形成及地基处理 为满足120年的使用寿命和高标准越浪要求,钢圆筒外侧辅以抛石斜坡堤结构。 6、耐久性设 通过钢圆筒的直径、高度
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