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某银矿氰化厂生产能力及回收率提高的新途径
转载自 赣-选矿-潜艇
某银矿氰化厂生产能力及回收率提高的新途径
一、引言
土耳其Etibank-Gumuskoy银矿有5种不同类型的矿石,其矿物组成和化学成分各不相同。该矿细粒化过程一直是将混合原矿全部碎磨成矿泥。混合原矿粘土矿物含量近15%,该矿银回收率60%左右。矿石中含有影响高效破碎和筛分的粘土矿物,因而导致破碎机给矿量上不去。此外,众所周知,粘土类不仅给液固分离流程带来一些麻烦,药剂耗量增多,而且还降低贵金属在氰化溶液中的溶解作用。据报道,把粘土矿物从多金属银矿石中分离出去,净化了矿物组分,氰化效率将会改善。
我们对一直应用于该氰化厂的整个细粒化工艺进行初步可行性研究,以与本次研究脱泥矿石的氰化进行对比。
二、物料与方法
(一)物料
对该厂很有代表性的混合矿石进行试验研究。用于氰化试验各类矿石的混合比如下:
硅质凝灰岩????? ?50%
蚀变凝灰岩 ??????l5%
含锰褐铁矿石 ????15%
白云质矿石? ?????10%
原工艺尾矿 ?????10%
混合矿石试样的部分化学分析结果列于表1。
表1? 混合矿石部分化学分析
组分,%
含量
Ag,ppm
275
SiO2
44.62
BaSO4
13.82
Pb
1.18
Zn
2.74
Sb
0.54
矿物分析表明,大多数银是以深红银矿、辉银矿、银黝铜矿以及自然银等形式存在的。矿藏银的粒度一般小于50μm。重晶石、方铅矿、白铅矿、辉锑矿、石英、白云石、闪锌矿、硬锰矿、氢氧化铁和粘土矿物组成了脉石矿物。
(二)方法
物料经过24h浸泡.用30mm至0.038μm粒级进行湿法筛分试验,以保证所提出的技术、经济指标能优于该厂现行作业效果。据此确定银损失量最小的矿泥的数量。
接着,对未脱泥试样进行氰化,同时对脱泥试样试验,以获取最佳浸出参数。
氰化试验是在开口烧杯中进行的,烧杯容积为2L,搅拌装置为转速400rpm的机械搅拌器。氰化固体物料200g,药剂为纯度98.5%的氰化纳和纯氢氧化纳。定期分析浸出液Ag、CaO和CN-,以便使药剂浓度保持不变,对PH值和O2也进行检测。每次试验结束,都用原子吸收光谱仪测定贵液和浸渣,用硝酸银滴定测定浸出液游离氰化物浓度。
根据原矿脱泥氰化所获得的数据进行了成本分析,表明通过预处理带来的好处颇多。
三、结果
(一)先浸泡脱泥,再湿法筛分
24h浸泡后,湿法筛分分析结果见表2。
表2? 脱泥试样筛分分析结果
粒级,mm
含量,%
试样品位,g/t
分布率,%
-100+30
37.1
294
39.9
-30+6
18.0
385
25.3
-6+1
12.3
341
15.3
-1+0.210
8.8
246
7.9
-0.210+0.038
9.0
199
6.6
-0.038
14.8
92
5.0
总计
100.0
273
100.0
浸泡使得粘土完全分散.累计14.8%的物料(银损失其中的量为5%),粒度小于0.038mm。因而脱泥试样银含量从273g/t增至305g/t。
(二)氰化
在Gurouskoy银选厂,按类似的条件,对未脱泥混合矿石进行了氰化试验,结果如下:
选厂条件
给料粒度?????????????-0.150mm
固体颗粒重量百分比?? 30%
矿浆温度???????????? 室温
溶液pH值????????? ???11.0~11.5
氰化钠浓度?????????? 15g/L
硝酸铅用量??????????? 350g/t
浸出时间?????????????? 48h
浸出结果
银浸出率?????????????? 56%??????????
氰化钠单耗??????????? 2.5kg/t
氧化钙单耗???????????? 8.6kg/t
随后,根据最佳试验参数,对脱泥矿样(浸泡过的矿石)进行氰化,以比较银浸出率和药剂耗量。此项研究所获得的结果如下:
试验条件
给料粒度???????????? ?-0.106mm
固体颗粒重量百分比?? 30%
矿浆温度????????????? 室温
氰化钠浓度?????????? 1.5g/L
浸出时间????????????? 48h
浸出结果
银浸出率????????????? 63.8%
氰化钠单耗?????????? 1.5kg/t
氧化钙单耗?????????? 9.0kg/t
脱泥原矿其浸出率约60.6%,而在特定试验条件下,浸出率可达到63.8%。根据这一试验数据,与选厂条件相比,银浸出率增加了8.2%,氰化钠单耗降低了40% ,不过后一试验,石灰单耗增加了12.5%左右,原因是溶液中pH值略为高些。
四、成本分析
根据本次试验所获得的结果,就生产能力、银总回收率以及药耗消耗等方面,对两种方
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