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芜湖公司一二分厂
一、指标完成情况
序号
主要指标
单位
1季度内控目标
1季度
实际值
去年同期
同比
1
综合原料单耗
吨/吨
1.000
0.9802
0.9847
优化0.0045
2
白色型材合格率
%
99.26
99.31
99.23
优化0.08
3
全色型材合格率
%
96.8
97.03
96.97
优化0.06
4
废品利用率
%
105
109.18
101.88
优化7.3
5
白色型材电耗
kwh/t
353
352.25
348.56
上升3.69
6
彩色型材电耗
kwh/t
431
427.23
416.98
上升10.25
7
综合水耗
m3/t
0.63
0.60
0.68
优化0.08
8
喷码耗材
元/万米
26
14.08
20.74
优化6.66
9
备件消耗
元/吨
6
5.77
5.57
上升0.2
10
辅材消耗
元/吨
8.5
8.18
8.33
优化0.15
11
保护膜消耗
-1%~1%
-1%~1%
0.10
-
优化2.74
12
工膜消耗
-1%~1%
-1%~1%
0.14
-
优化0.28
13
编织袋消耗
-1%~1%
-1%~1%
0.27
-
优化0.07
14
封箱带消耗
-1%~1%
-1%~1%
-34.5
-
上升1.65
15
缠绕膜单耗
千克/吨
7.42
7.41
-
-
16
米比重偏差
%
-2~-1
-1.88
-1.84
优化0.04
17
长度偏差
mm
0-4.5
4.12
5.62
优化1.5
18
焦黄机头料比例
%
25
22.56
27.31
优化4.75
19
倒料残余物
克/袋
4.3
3.64
3.76
优化0.12
一季度19项主要成本类指标14项同期优化,1项指标不受控(封箱带消耗偏差),3项指标同比上升(白色、彩色电耗,备件消耗)。
封箱带消耗偏差: -34.5%,指标不受控,主要是日常对劳务规范包装要求不严,劳务人员打包有时只缠绕2-3道(尤其是中间部位),未按照缠4道的要求进行打包,导致在操作过程中存在少缠绕的现象。
下一步管控措施:一是加强打包规范性检查,严格按照缠绕4道的规定进行打包操作;二是多频次开展打包劳务培训,尤其是新进劳务人员,规范操作手法;三是杜绝使用的浪费,主要是做好现场小卷封箱带收集再利用工作。
电耗指标:在受控范围,但同比有上升,其中白色电耗上升3.69kwh/t,彩色电耗上升10.25kwh/t。一是一季度分厂总产量与同期下降了3236吨,产能发挥不高,同时挤出生产线搬迁后,品种更换频次增加,一季度换模455次,换色1112次,同比换模增加171次,换色增加371次,电耗同比摊销不足;二是从各工序用电量统计来看,挤出工序一季度电耗同比上升5.5kwh/t,混料工序与去年同期基本持平;辅房工序同比下降4.93kwh/t,日常现场检查存在使用浪费现象:为设备停机时没有及时停电,挤出机升温还未达到牵引要求时,岗位提前把水泵打开,造成一定的浪费。
下一步管控措施:
1、发挥好单机产能保障小组作用,按照模具状况要良好、牵引速度要标定、工艺要稳定、周期要保证的要求,每天跟踪单机台产量情况,每周检查整改兑现率,落实责任激励考核,二季度重点解决SP67-T、SF70、SF104、SF78、FB51等5套模具产能发挥不足的处理工作;
2、定期开展用电专项检查,重点查处空开机、长明灯现象,杜绝浪费;
3、结合近期环境温度逐步升高,进一步建立冷水机组开停机管理规定,明确开停时间和联动开机要求,同时加强日常辅房各机组及泵类开机检查;
4、对工序用电量进行日跟踪,周分析,及时发现异常、及时处理;
6、建立混料送料分割轮周期性保养维护,降低送料时间,节约用电量;
7、及时处理现场漏气点,严格控制现场用气,及时处理现场筒区失控机台,以此来降低空压机上载频次及总时间;
8、开展维修人员维修规范性及岗位人员开机操作规范性检查,提高开机成功率,减少设备临停情况发生。
芜湖公司三分厂
一、关键不受控指标完成情况
指标
15年一季度
去年同期
同比
白色型材合格率
99.29
99.29
持平
共挤型材合格率
98.04
98.03
上升0.01
型材米比重
-0.67
-1.34
上升0.67
综合原料单耗
1.0017
1.0063
上升0.004
白色原料单耗
0.9835
0.9765
上升0.007
共挤原料单耗
1.0336
1.0308
上升0.0028
废品利用率
95.09
85.9
上升9.19
吨型材白色电耗
329.55
300.81
上升28.74
吨型材彩色电耗
436.22
412.53
上升23.69
二、重点不受控、同比下降指标分析:
1、综合原料单耗同比增加0.004吨/吨,其中白色原
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