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TRT出口增设煤气机械水脱水装置
项目建议书
有限公司
2013年 3 月 日
目录
TOC \o 1-2 \h \z \u 目录 0
1. 概况 2
1.1项目名称: 2
1.2项目责任单位: 2
1.3项目概况: 2
2. 项目的提出 2
2.1项目提出的必要性 3
2.2项目实施的可行性 4
3. 改造内容及方案 4
3.1 项目改造内容现状 6
3.2 改造方案 6
3.3 工程内容及工程量 6
3.4本项目主要设备使用情况调研及与供应商交流和询价情况 6
4.工程建设进度 7
5、投资估算 8
5.1建设投资估算 8
5.2投资估算表 8
6、经济效益分析 9
7.技改贡献值 10
8、附件 10
1. 概况
1.1项目名称:
增设1#、2#TRT出口机械水脱水装置改善高炉煤气质量提升发电效益工程
1.2项目责任单位:
公司 厂(处)
单位负责人(厂长、处长) ;项目负责人
责任单位基本情况:
目前拥有1350m3和580m3两座高炉,发生量正常分别为260000~300000Nm3/h和120000~160000Nm3/h,配套建设有余压透平发电的TRT机组。高炉煤气净化除尘工艺主要设备是重力除尘器、干法布袋除尘器,经计算,净煤气机械水含量约27.66g/Nm3(按2013年4月11~17日炼铁厂投入产出实绩测算),较国内外同行先进企业高出22.66g/Nm3以上,直接影响各用户的煤气加热效果、燃烧效率和单耗;同时,130t/h高温高压锅炉及其配套42MW汽轮发电机组即将正式投产,而其所需气体燃料即煤气平衡明显不足。
1.3项目概况:
炼铁厂1350m3和580m3两座高炉,配套建设高炉顶压余压透平TRT发电机组,其入口前煤气除尘工艺主要设备包括重力除尘器、干法布袋除尘器、管道及阀门组,出口主要设备分别是DN2600和DN1800管道、两波段补偿器、阀门组(电动蝶阀+电动敞开式盲板阀),而均无脱除高炉煤气机械水的脱水器。通过在两套TRT出口(拟在出口阀门组前)增设脱除机械水、局部析出的饱和水和部分灰泥的脱水器,可以改善高炉煤气质量,并因此提升炉机窑使用煤气的燃烧效率、降低各用户的煤气单耗,并为新建42MW发电机组提供所需的更多的气体燃料,从而促进公司整体效益最大化的实现。
本项目工艺流程示意如下:
2. 项目的提出
2.1项目提出的必要性
从以下方面说明项目的必要性:
(1)目前状态
①当前高炉煤气含水量状况
高炉煤气的含水量,即湿含量,包括机械水、饱和水两部分。其中,饱和水仅与煤气温度有关,即,随着煤气在管道内的沿程输送,产生温度降,则煤气中的饱和水含量会降低,部分水析出并通过排(脱)水器而脱除,直接查询化学手册既可得知其含量(计量单位:g/Nm3);机械水,仅受高炉入炉原料、工艺、冶炼过程、操作等因素影响,一般在工况下与煤气的温度无关,其含量需要通过直接测量或者计算得出,公司暂无检测装置和数据,但根据2013年4月11~17日1#和2#高炉投入、产出实绩(物料平衡及检测数据统计)测算,净煤气机械水含量约27.66g/Nm3,较国内外同行先进企业高出22.66g/Nm3以上,急需考虑如何脱除而提升煤气质量。
其中,1#高炉副产高炉煤气中的机械水含量为25.58g/Nm3,2#高炉为31.33g/Nm3,加权平均为27.66g/Nm3。机械水含量计算公式:
V机械水 = Σ(V焦炭1×M焦炭1+V焦炭2×M焦炭2+V焦丁×M焦丁+V焦粒×M焦粒+V烟煤×M烟煤+V沫煤×M沫煤
+V烧结矿×M烧结矿+V球团矿×M球团矿+V其它×M其它-V干渣×M干渣-V铁水×M铁水)÷M铁水÷QBFG
式中:V—物料含水量,M—物料质量,QBFG—吨铁高炉煤气发生量(暂按1930Nm3/t);入炉球团矿,出炉的干渣、铁水,均按不含水计算。
②煤气含水量过多会加重 CL-等酸性介质对煤气系统的腐蚀
无论煤气中的饱和水或者机械水在输送过程中或局部析出,均会强化CL-等酸性介质对煤气系统的腐蚀作用,尤其公司烧结厂在烧结矿中添加氯化钙或者低氯防粉化剂(目前单耗0.3kg/t)的工况下,其影响更加明显。一般而言,CL-等酸性介质对煤气系统的腐蚀,分为酸性化学腐蚀和电化学腐蚀两种,但无论哪一种,均需要有水溶液的存在才会发挥作用。而煤气中的水过多析出,结合CL-等酸性介质的存在,势必会增加对煤气管道内壁、其它附属设施及用户燃烧器等的腐蚀,包括对碳钢管道(材质Q235等)、冷凝水排水器、非碳钢管道或者奥氏体不锈钢等材质的波纹补偿器或阀门
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