24 DCS系统通讯超时故障处理.docVIP

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2008年全国发电厂热工自动化专业会议论文集 PAGE PAGE 1054 DCS系统通讯超时故障处理 曹锐杰 郜培刚 (漳泽发电分公司热电控制部) 摘 要:DCS集散式控制系统是目前电力生产中最常见和使用的一种控制系统,DCS运行的稳定和可靠是电力行业安全生产的重要保证。本文通过对我厂DCS系统运行中频繁出现通讯故障这一重大设备安全隐患,进行了具体的现象调查、原因分析,并重点介绍了该故障的处理过程和方法。 关键词:DCS 通讯超时 1 问题简介 我分公司#2机100MW凝汽式汽轮机组于2004年进行DCS系统改造,采用了中国电力科学研究院国电智深公司的EDPF-NT分散控制系统。实现了模拟量控制系统(MCS)、数据采集系统(DAS)、炉膛安全控制系统(FSSS)、顺序控制系统(SCS)、汽轮机数字电液控制系统(DEH)、电气控制系统(ECS)一体化功能。 在#2机组DCS系统改造完成后,在机组正常运行过程中,操作员站频繁出现测点通讯超时现象,具体表现为CRT画面局部或全部测点变蓝,影响到运行人员对运行参数的正常监视。在通讯超时期间,运行人员操作窗口图时不能正常操作,DCS系统相当于死机状态,对机组的安全稳定运行带来极大隐患。 DCS系统通讯超时故障图片 下面是2006年下半年#2机组DCS系统操作员站发生通讯超时的次数统计: 月份 7月 8月 9月 10月 11月 12月 总数 次数 53 67 62 58 78 66 384 2 原因分析 工作成员结合现场#2机组DCS系统运行的实际情况,对#2机组DCS系统通讯超时现象进行了详细的分析,找出原因列举如下: DCS系统通讯超时 DCS系统通讯超时 DCS系统硬件故障 DCS系统软件故障 工控机质量问题 网络交换机质量问题 网卡质量问题 网线压接不良 系统负荷量大 显示软件GD问题 测点属性错误 DPU测点分配 冗余度差 GD程序不匹配 组态不认真 有了以上原因分析后,工作成员经过现场调查,查找资料,查找机组DCS通讯超时纪录等相关工作,找出DCS系统通讯故障主要原因,我们对图中所列原因逐一分析,分别进行现场确认。 2.1 工控机质量问题 2007年1月15日,我们小组成员对#2机组DCS系统OPR工控机进行了认真的检查,对其CPU、内存、硬盘、风扇等进行逐一排查,并与#1机组正常的OPR工控机进行对换,通讯超时现象依然存在。排除了这一原因。 2.2 网络交换机质量问题 2007年1月17日,我们小组成员对#2机组DCS系统网络交换机故障进行了检查,并与#1机组正常的网络交换机对换后,通讯超时现象依然存在。这一原因也被排除。 2.3 网卡质量问题 2007年1月18日,我们将#2机组DCS系统操作员站网卡进行检查,并用新网卡更换后,通讯超时现象依然存在。这一原因也被排除。 2.4 网线压接不良 2007年1月20日,我们对#2机组DCS系统操作员站网线进行检查,重新拉网线,重新压网线接头,并插接牢固后,通讯超时现象依然存在。这一原因也被排除。 2.5 DPU测点分配冗余度差,DCS系统网络负荷率高 工作成员于2007年1月23日通过厂家北京电科院智深公司对#1和#2机组DCS系统做系统负荷试验。#2机组系统负荷率试验统计表格如下(单位:%) 站号 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 负荷率 10.20 19.80 19.30 13.10 10.70 17.80 17.50 站号 #8 #9 #10 #11 #12 #20 负荷率 16.20 13.30 17.20 15.00 16.80 15.00 #1机组负荷率也和这基本一致。我分公司#1、#2机组同为100MW凝汽式汽轮机组,相同的系统,相同的测点数,DCS系统测点在#1机能正常通讯,在#2机组却发生通讯超时现象。所以这一原因也被基本基本排除。 2.6 GD程序不匹配 工作成员于2007年1月18日至1月25日,对分公司#2机组DCS系统软件进行了现场调查,发现我分公司#2机组DCS系统在图形显示软件GD的使用上存在多个版本,有CRT版本,有LCD版本,同时CRT和LCD版本也有多个不同的程序。下面是#2机组应用程序中的GD程序图形: 由上图可以看出,北京电科院智深公司在GD程序的使用上存在版本较多,在实际应用中容易使程序和系统出现不匹配的现象。如果应用错误,不仅可能影响到图形显示的正确性,同时也有可能导致系统出现通讯超时现象。 2007年1月26日,工作成员开工作票,对#2机组DCS系统所使用GD图形软件进行更改试验,并对测点属性进行更改后,DCS系统中该测点显示正常,并将该GD程序和显示画面发送至一台操作员站进行现场观察一个星期,通讯超时现象消失。2007年2月1日至2月3日,工作成员开工作票

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