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一、酯化余热改造工程
1、技术评估
中纺院设计的原锦福聚合装置,其工艺塔顶排出的酯化蒸汽(温度约 100℃)经过列管换热器 13-E01 用 WC 冷却后,冷凝下来的工艺水(温度约 65℃)一部分回流,一部分排至污水站处理,未冷凝的乙醛等有害气体经过气 体洗涤塔洗涤并经过氮气稀释后排至大气。
分析原设计有两处不足:
工艺塔顶排出的酯化蒸汽余热未能有效充分利用,直接排放,造成能 源浪费;
WC 用来冷却工艺塔顶排出的酯化蒸汽(由 100℃↘65℃)也是要消 耗电能的,增加了电耗;
通过在聚合制冷站安装一台 RXZII(95/85)-407DH2M 溴化锂吸收式热水 型制冷机组,利用聚合 13-C01 工艺塔顶的余热蒸汽作为机组热源,同时在灌区 安装二台 750t/h 的中温型冷却塔、三台冷却水泵;聚合五楼安装二台板式换热 器、一台列管冷却器将蒸汽转换成热水;二台热水泵二台冷水泵,将板式换热 器热水入制冷机组作为制冷机热源;冷水泵二台安装在制冷站,直接与短纤冷 冻水管网相连接。
该项技术目前在国内已经成熟,过去公司有类似改造的成功先例,不存在 技术难题。
2、环境评估。
在不改变原装置的工艺条件下,原废气排放方式、废水排放方式均不变且 合理利用了原本白白浪费的能源。降低了电耗增加了效益。直接经济效益 339.696 万元/年。
3、经济评估
表 1-3 酯化余热改造工程
指标名称
计算公式
结果
项目总投资费用(I)
I=总投资
522.35 万元
年运行费用总节省金额(P)
P
339.696 万元
新增设备年折旧费(D)
D=I/10
52.235 万元
年增加现金流量(F)
F=P-0.33×(P-D)
244.83387 万元
投资偿还期(N)
N=I/F
2.133 年
注:折旧年限 10 年;税率:33%;贴现率 10%
二、螺杆机过滤器改造方案
1、技术评估
聚合螺杆机投用后,①是切换周期短(1 天左右),增加了工人的工作量和 加班产生的费用,消耗了清洗滤芯产生的能耗及药品费用;②是泡泡料回用量 有限(08 年在 30~40 吨/月),不能够为公司产生较大的效益;经分析导致引起 此问题的原因是螺杆机过滤器不配套(过滤面积太少,1.8M2),为进一步充分 挖掘系统潜能,增大到泡泡料回用量(90∽100 吨/月)提高经济效益,因此对 螺杆机过滤器改造,将过滤面积扩大到 15M2。方案内容:
拆除原有螺杆过滤器及相应管线;
安装改造后的过滤器(PF2T-15B)、相应管线及操作钢平台与 TSHQ07 气 动葫芦。
采用 1、螺杆过滤器 PF2T-15B
一台
一台
2、3 吨气动葫芦 (TSHQ07)
一台
3、18#工字钢 12 米,16#槽钢 16 米,DN25CS 管 6 米,DN25 阀 3 个。
经过相应改造从而达到提高经济效益的目的。
2、环境评估。
改造后,改造后每月回用泡泡料量按增加 50 吨计,泡泡料 8000 元/吨,熔 体 10000 元/吨,每年可创效益:
50T/月*12 月*2000 元/T(2000 元/T 是熔体与泡泡料外销差价)=1200000 元。每年可增效益百万元以上。
3、经济益评估
表 2-3 螺杆机过滤器改造方案
指标名称
计算公式
结果
项目总投资费用(I)
I=总投资
24.1 万元
年运行费用总节省金额(P)
P
120 万元
新增设备年折旧费(D)
D=I/10
2.41 万元
年增加现金流量(F)
F=P-0.33×(P-D)
81.1953 万元
投资偿还期(N)
N=I/F
0.296 年
注:折旧年限 10 年;税率:33%;贴现率 10%
三、二甘醇的添加改造方案
1、技术评估
现有工艺技术产品二甘醇含量较低,影响可纺性和染色性能。通过添加一定 量的二甘醇,改善聚酯熔体的内在质量,从而提高可纺性和染色性能。通过管 道用泵把二甘醇从罐区储罐送到聚合四楼储槽,靠位差自流到 11-TA01 浆料罐 中。方案内容:增加 50M3 储罐 1 个、配制罐 1 个(3m3\带加热的夹套\搅拌器\ 液位计)、烛芯式过滤器 1 台、供料罐 1 个(5m3\液位计)、供料泵 2 台、乙二 醇批量表 1 块、质量流量计 1 块、气动调节阀 1 台、配套电机和管线等材料。 总计投资约 32 万元.
2、环境评估
该项目改造后,改善熔体质量,提高产品品质。
3、经济评估
方案实施后,改造后能改善熔体质量,提高产品品质,提升上染率,经济 效益无法估量。
四、酯化蒸汽回收利用冷却水泵气蚀改造
1、技术评估
原公司酯化余热制冷用冷却水泵投用后①、冷却水泵噪声、震动较大,9 月份由于机封漏拆检,发现叶轮表面由于气蚀呈现海绵状破坏。②、叶轮入口 由于在该处温度下的饱和蒸汽压 PV 时,液体
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