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机械类
1、故障现象:EBZ160 设备截割头不转动
故障问题可能点:可能是花键套、电机、减速机、截割头轴损坏或伸缩部花键套销脱落
解决思路:在出现截割头不转动的时候必须先检查电机和减速机,检查电机的时候用手
感觉是否转动,电机转动在检查减速机是否转动,减速机不转动就是电机和减速机连接的
花键套损坏,减速机有异响就是减速机内部行星轮损坏,减速机也转动正常的情况下必定
是伸缩部花键套损坏或伸缩部花键套销脱落或截割头轴损坏,所以把伸缩部拆卸下来就会
检查到是花键套损坏还是花键套销脱落,要是花键套和花键套销未脱落就是截割头轴损坏。
2、故障现象:EBZ160 伸缩部缩不回来
故障问题可能点:可能是伸缩部内部问题或伸缩油缸内泄或五连阀压力小。
解决思路:伸缩部不伸缩的情况下检查五连阀压力是否正常,五连阀压力正常。在检查
伸缩油缸是否内泄,把伸缩油缸缩回来憋压,压力正常。就是伸缩部内部有问题,就把伸
缩部拆卸下来检查是否伸缩部内部煤泥多导致缩不回来,出现伸缩部内部煤泥多的情况就
是巷道水大,在截割下面的时候来回伸缩把煤泥吸入伸缩内部,内部没有煤泥。就是内筒
脱落出保护筒在缩回来的时候卡在保护筒上,出现这种情况是拆卸伸缩油缸的时候截割头
往下,所以才出现内筒脱落出保护筒,在把伸缩油缸安装上后所以造成伸缩部缩不回来。 3、故障现象:回转轴承损坏,更换回转轴承,但是旧轴承无法取出
故障问题可能点:由于轴承长时间与回转台连接生锈,导致很难取出。
解决思路:将所有螺栓卸下后找出轴承上的螺栓孔拧上螺栓用葫芦拉,但是螺栓直接折断;
将掘进机支起,将轴承前后都带上螺栓并挂上葫芦上进,将掘进机收起下落,将轴承拽出。
4、故障现象:200H 设备截割臂抱死,截割头不转
故障问题可能点:截割臂内轴承散架,卡死
故障原因:截割头浮动密封损坏,因维修比较困难所以一直以加油为解决方案,未更换密
封,而且盘根磨损,导致煤泥直接从盘根座经过浮动密封进入截割臂,长时间的煤泥进入 导致截割臂内无法润滑,轴承损坏。
解决思路:因井下无法维修,将截割臂拉回其机修厂,从机电公司送来一个新的截割臂, 但因无盘根座只能将旧截割臂上盘根座拆卸后按在新截割臂上。
5、故障现象:设备截割消耗巨大,更换新截割头,但截割头无法装入;
故障问题可能点:旧的截割头由于长时间的使用,花键齿已经磨损,无法和新的截割头内 的花键很好的咬合
故障原因:旧的截割头由于长时间的使用,花键齿已经磨损,无法和新的截割头内的花键 很好的咬合
解决思路:由于安装正常安装了十几个小时仍然未按好,最后只得将截割头顶在岩壁上, 开动掘进机往前使劲将其顶入。
6、故障现象:EBZ200H 设备左行走压力正常,但履带不动作。
故障问题可能点:1.刹车片未打开 2.减速机内部损坏
解决思路:1.进口配置的刹车制动为马达内部供油,右边的行走正常,则将右边行走刹车 制动油路引过来,保证足够的油打开刹车片,履带还是不能动作
2.检查减速机内部,将减速机外端盖打开,发现内部有大量的金属屑,外端盖的
和内齿圈的齿轮有比较明显的破损口,将行星齿轮拆掉后发现太阳轮有近 1/3 被磨平,无 法传动,导致了减速机无法正常运行
3.当时有两种解决方案:更换减速机和更换减速机内部太阳轮和所有行星轮组。考
虑到矿方生产很紧,当时刚好有一台设备停机,遂将该设备的行走减速机内部的部件全部 拆除更换调后,恢复正常。
4.总结:(1)必须是尽量全套更换,否则可能因磨损度不同降低减速机使用寿
命(2)装刹车片时,因井下条件和空间所限,且井下工具不全,一直不能全部装进,考虑 到是平巷,且右边刹车正常,就未装刹车片,缩短了故障处理时间。
7、故障现象:截割头无法转动,抱死。
故障问题可能点:1.截割臂内缺油,或者轴承损坏,导致抱死(大花键套损坏几率较小)2.
减速机内部损坏或者缺油 3.电机和减速机连接花键套太阳轮损坏 4.截割电机轴承缺油或轴 承损坏 5.若电机启动有嗡嗡声,则可能是缺相。
解决思路:1.先检查截割臂,减速机和电机前端的温度,看是否有特别烫手的现象存在,
若还能转动,听是否内部有异响 2.检查截割臂内的油质,检查减速机内的油质,若发现油
质粘稠而无润滑效果,缺油或者变质等,在井下有条件的情况下,先清洗并将油更换后, 再起机开能否转动 3.若没有明显部位的异响和高温且换油后仍无法转动,依次拆开截割臂
后试机,若还是无法转动,再拆开减速机,判断故障的具体部件和位置,并进行更换等处 理。
8、故障现象:星轮处漏油
故障问题可能点:1.马达与马达座配合处的密封圈失效老化或者破损;2 法兰处的密封圈损 坏;3.马达座轴颈处骨架油封损坏 4.旋转盘位置的浮动密封损坏 5.旋转盘开裂
解决思路:1、查看漏油的位置,若从下面漏油,且漏的是液压油,则前两种可能性
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